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- 2017-04-08 发布于广东
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降低亚麻混纺织物浆纱断头的体会
安徽省铜陵华源麻业有限公司 陶 泉
摘 要:针对亚麻/粘胶混纺产品在织造中存在断经严重的问题,找出了造成织机断经的关键
原因一一浆纱倒断头,采取加强设备维修、改进浆料配方等措施,使织机经向断头得到了控制。
关键词:亚麻;粘胶,断经;配方#工艺
我公司主要以生产纯苎麻布、纯亚麻布以及苎麻类、亚麻类混纺布为主,随着纺织行业的发展,
竞争越来越激烈,原来加工的一些粗号产品如亚麻/棉53/53 200/l 85等品种,几乎无利润可言,
为了企业的生存和发展,必须向高附加值的中高档品种发展。根据市场需要我厂把开发亚麻/粘胶
39/39 2l 3/213 160混纺布作为主要攻关品种之一进行试生产,但在前期试织中,效果很不理想,
主要是织机织造时经向断头太高,几乎无法生产。为此我们成立了质量攻关小组,对亚麻粘胶混纺
布全面跟踪分析,采取一系列措施后,织机效率稳步提高,最后形成了大批量生产,现将生产经验
介绍如下:
1.断头原因分析
我们结台试织情况,对织机经向断头进行了测试,逐个分析断头原因,对各种疵点所引起的断
头数占断头总数的百分比进行了统计:细节35.8%,麻丝l 5.6%,拉头11.9%,松捻l 0.1%,脱结
10.1%,倒断头9.2%·,其他7.3%。
可以看出纺部纱疵占疵点总数的73.4%,是造成经纱断头的主要原因,而纱疵中细节和麻丝又占
主导地位,主要是因为我们所用的经纱是环锭纺纱,条干不均匀,杂质含量多所造成。经与纺部联系,
选择转杯纺亚麻/粘胶39tex作为经纱,试织后,虽然条干和麻粒明显改善,织机经向断头从27.26
根/台·h降为9.76根/台·h,但织造效率仍然较低,不能大批量生产。经过统计,引起断经的各
粪疵点所占比佣分别为:倒断头38.5%,断边23.1%,绞头17.9%,麻丝10.3%,细节5.1%,其
他5.1%。可以看出倒断头、断边、绞头占经向断头的79.5%,为经向断头的主要原因。
造成浆纱倒断头的原因有以下几个方面,一是上浆率过高,伸长过大,烘房温度过高,使纱线
手感粗硬,失去弹胜,在浆纱大张力作用下,发生脆断造成浆纱倒断头;另一方面是浆纱设备上纱
线通道不光滑,如烘房花篮、防粘夹破损,浆纱伸缩筘筘齿纱痕拉断经纱,造成浆纱倒断头增多。
2.改进措施
针对上述原因,我们一方面在设备上更换破损的防粘夹和有纱痕的伸缩筘齿,检查所有的纱线
通道,更换磨损件,使纱线通道光滑不挂纱; 另一方面调整浆纱机拖引辊包布,调整七级齿轮箱速
比,减少浆纱伸长,保持纱线弹性。
G142D型浆纱机的车速为18m/min~20m/rain,蒸气压力0.25MPa,浆槽温度85℃~90℃,
PH值为7-8。在工艺配方上,我们以轻浆、低温保弹性为原则,调整浆料配方,反复试验。四种浆
料配方及浆纱工艺如下。配方一:玉米淀粉25kg,PVA25kg,CMC 10kg,乳化油3kg,丙烯酸
类浆料1 0kg,硅酸钠3kg,JFClkg,浆槽粘度11S。上浆率1 2%,回潮率6%。配方二:玉米淀粉
25kg,PVAl2.5kg,QL一9012.5kg,乳化油3kg,JFClkg,浆槽粘度9s,上浆率10%,回潮率6%。
配方三:氧化淀粉30kg,PVAl2.5kg,QL-9012.5kg,QL—W3kg,浆槽粘度7s,上浆率8%,回
】94
潮率7%。配方四:氧化淀粉30kg,PVA6.25kg,QL-9012.5kg,QL-W2kg,浆槽粘度6s,上浆
率7%,回潮率7%。四种配方的上浆及织造效果见表l。
表1 浆纱效果及织造效果
配方 增强率/% 伸长率/% 经向断头/根·(台·h)叫 织机效率/%
配方一 10.5 4.8 10.83 1 7.5
配方二 l 2.7 3.1 7.50 37.0
配方三 1 7.0 1.5 2.23 51.0
配方四 l 5.7 0.8 1.67 67.0
由表l可知,配方一、配方二经向断头较高,效果不理想,配方三增强效果最好,但伸长偏高,
经向断头较高,织机效率低于配方四;配方四伸长率最小,纱线弹性最好,经纱断头低,织机效率
高,所以我们选择配方四作为亚麻/粘胶39/39 213/213 160混纺布的上浆配方。
在操作上,加强对浆纱挡车工起机操作的检查,要求挡车工起机时经轴盘片两边对齐,目视在
一条直线上,防止边纱摩擦,减少断边疵点。起机开车20m后,不准挑轻纱,不准重排筘齿,以免
造成经纱断头。加强挡车工巡回,及时处理经纱倒断头,严格控制浆槽和烘房温度,减少经纱脆断。
通过采取以上措施,织机经向断头明显减少,由最初的1 3.63根/台-h,降低为1.2根/台·
h,织机效率由最初的40%上升为70%。
3.结束语
通过采取一系列改进措施,解决了亚麻/粘胶混纺产品生
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