提升机事故典型案例评析.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
提升机事故典型案例评析

第七章提升事故典型案例评析 一、断绳事敌 断绳事故的后果非常严重,不仅影响矿井生产,造成巨大的经济损失,严重的还会危及人身安全。断绳事故多发生于单绳缠绕式提升。单绳缠绕式提升断绳事故从发生断绳事故的原因看,以松绳引起的最多;从提升方式看,以立井箕斗提升的案例最多。在此,以立井箕斗提升因松绳引起的断绳事故为例进行分析。 (1)某矿主井,提升机为XKT2 X 3 1.5型。当箕斗正在卸煤时,信号工通知司机井下无煤。司机没有注意仓满红灯已亮、松绳警铃已响,即开车把箕斗习惯地下降到井口水平,然后停车。实际此时箕斗仍卡在卸载位置,松绳已达24. 5m0箕斗突然下落,在机房外50m的机电科长听到井筒巨响,到机房问司机,司机还不知已发生断绳坠斗事故,停运38. 5h. (2)某矿主井,提升机为2JK-3/11. 5型。煤仓信号工发现仓满已太晚,松绳保护又失灵;司机发现松绳时已松绳30m,钢丝绳已打卷,去找钳工处理,钳工还未赶到已发生断绳坠斗事故,停运42. 5h, 2.原因分析 (1)箕斗被卡住,引起松绳,且松绳量大;箕斗卡住的原因消失后,箕斗迅速下降产生非常大的冲击力,冲断钢丝绳。 (2)保护装置不完善,只有信号灯或信号铃,司机稍不注意,就会出现问题。满仓保护没有与提升信号闭锁(井口煤仓仓满,井底煤仓无煤~信号工发不出开车信号一不发开车信号,司机无法开车~提升信号与提升机电控系统闭锁);松绳保护没有按《煤矿安全规程》的规定设置。 (3)司机注意力不集中,对松绳警铃和滚筒上钢丝绳等异常情 ?预防才梦 (1)预防卸载处卡箕斗。设置可靠的满仓保护装置;改造扇形 (2)提高松绳报警保护的可靠性。 (3)增设必要的闭锁(松绳保护与井口煤仓内的输送机的闭锁, (4)加强对司机和信号工的安全培训,强化安全意识,增强责 二过卷及墩罐事故 1.事故经过 (1)某矿JKM2. 5X4型多绳罐笼提升系统,在一次下放人员的过程中,因控制系统问题,使罐笼过放而导致重大人员伤亡事故。该系统为480kW交流电动机拖动,其运行的减速段为带负荷测量的低频制动。低频制动的投人,靠深度指示器联动的自整角机信号。由于维护不善,自整角机的相位错乱,继电器接触电阻过大,致使低频电压达不到应有的数值;而低频欠压保护和限速保均失效,在控制系统出现故障时起不到保护作用。在下放人员过程中,当罐笼到达预定减速点时,提升机并未减速,司机发觉后进行工作制动,但未能凑效,转瞬之间乘人的罐笼进人楔形罐道,过放距离达1 Gm. (2)某矿副井缠绕式提升,在检修一侧井底摇台时,按需要打开深im。正司机做完这些工作以后,未向副司机交代就睡觉去了。凌晨检修完毕,副司机接着开车,也未叫醒正司机,听到信号后,就把乘有9人的主罐上提。当主罐上升到井1/3深时,司机发现深度指 lOm,所幸未造成人员伤亡。 (1)深度指示器失效,自动减速装置不起作用,限速保护失灵, (2)司机精力不集中,未能及时、准确地采取有效的补救措施, (3)安全设施不完善,没有过放距离或没有使用罐座。 (1)提高司机操作水平,加强劳动纪律,增强司机责任心: ②司机必须经安全技术培训、考试合格,取得安全工作资格证书后,方能上岗作业;无证不准操作。实习司机操作时,必须由经验丰富的司机在旁监护。 ③提升人员时,必须实行监护制,一人操作一人监护。操作时必须聚精会神,不许与人闲谈。 ④加强劳动纪律,司机在机房内不许喧哗嬉笑、玩戏打闹,要集中精力,不得睡觉、打吨。 ⑤加强监督检查。 (2)完善安全保护装置: ②增设后备减速开关保护、减速阶段的2m/ s过速保护、过卷后备保护等装置。 ③对老式绞车的制动系统进行改造。 (3)设备的调整和维修必须按规定执行,严禁司机擅自调整、“提升机司机自检自修”规定项目以外的任何部位和装置。 (4)按《煤矿安全规程》的要求,设置过卷高度和过放距离。 (1)某矿立井把钩工将载有黄沙的3t矿车推人罐笼,并放下挡6 rn/s的速度向9号层下放。当行经 3号层时,矿车溜出罐笼0. 5m3号层摇台上。司机发现异常,9k. (2)某矿主井采用多绳摩擦绞车。该井兼作总排风井.井底车385rn,在井筒两侧一300m处与总风道相连,在井筒北侧一126rn处与主通风道相连。通风量为9400m3 /min,负压为 1030-1128Pa。该矿在1980-1981年间连续4次发生副斗卡罐、挤 造成卡罐事故的主要原因有罐笼在运行中矿车溜出,罐道不正常.以及提升容器发生故障等。针对不同的原因,应该采取相应的预防措施。 (1)罐笼运行中矿车溜出: ①加强职工技术培训,提高技术水平和操作熟练程度。 ②按照《煤矿安全规程》第三百八十一条规定:提升矿车的罐笼内必须装设阻车器,并要加强罐笼阻车器的维护清扫,保持阻车器灵活好用。 ③加强对矿车的

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档