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变压器油色谱异常分析及方案
变压器油色谱异常分析及方案
摘要:介绍了延安发电厂3#主变压器油色谱分析数据超标后的检查、试验、分析判断及处理。
关键词:变压器;色谱;分析;处理
延安发电厂3#主变压器(型号SFSb-20000/110,额定容量20MW),在8月13日的油样色普分析结果中,发现乙炔含量为6.51ppm,超过注意值5.0ppm,引起注意,及时汇报加强监督,为了进一步判断分析,在8月17日,又取油样送检,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,由6.5 1ppm 增长到7.26 ppm,在8月18日,再次送检油样,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,增长到11.76 ppm,根据三比值计算编码为102,判断设备内部存在裸金属放电故障,及时汇报,立即退出运行安排检查。
1 设备修前测量试验情况
1.1变压器油气相色谱分析报告
采样时间气体组分(uL/L)
通过三比值计算编码为102,初步判断其故障性质为高能量放电。
1.2在西北电研院专家的指导下,对变压器进行了修前检测、试验。绕组绝缘测试合格;绕组直流泄漏电流测试合格;各绕组介质损耗测试合格;高压侧110kv套管介质损耗测试,B相合格,A、C相不能测出;绕组直流电阻测试,结论不合格,引起注意。
1.3在测试铁心绝缘时,有尖端放电声音,引起注意,又不能排除故障。
1.4在做局部放电试验时,发现高、中侧放电量都较大(放电量约在8000-10000PC),怀疑主绝缘或匝绝缘有问题。
2 吊罩检查情况。
根据检测试验情况决定吊罩检查,吊罩检查发现以下问题:
2.1发现箱体底部散落绝缘垫块和破碎木块共17块,断裂的胶木螺丝一个;
2.2 发现高压侧110KV侧A、B、C三相分接开关固定木夹件都破裂,35KV侧A、B相分接开关固定木夹件都破裂,B相夹件胶木螺丝断裂掉至箱体底部;
2.3发现B相线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘垫块破损移位脱落,造成钢压圈与压顶螺帽之间放电,有明显的放电痕迹,致使钢压圈形成“短路匝”。
2.4 发现钢压圈与铁心夹件之间的紫铜连接线烧断。
2.5发现B相高、中压分接开关档位实际连接与外部指示不一致,调整一致。
3 故障处理及采取的措施
3.1使用磁铁石小心仔细地吸附清理钢压圈上部的铁杂质。
3.2联系变压器厂制作更换110KV分接开关固定木夹件三个,帮扎35KV侧A、B相分接开关固定木夹件两个。
3.3联系变压器厂制作强度加强型的压顶螺帽绝缘碗12个,更换压圈开口侧绝缘碗6个,在压圈非开口侧增装绝缘碗6个。
3.4紧固所有螺丝,仔细清理干净芯体杂质。
3.5整理B相压圈下绝缘纸板,用压顶螺栓压紧。
3.6制作压顶螺帽一个,原B相一个压顶螺帽已经被放电电弧焊死,不能取下,暂时保留。
3.7变压器油处理,使用两台滤油机(5吨/小时)滤油,直到试验分析合格;
3.8使用变压器油(180kg×2桶)冲洗芯体;
4 故障原因分析
4.1本次吊芯后,发现该变压器B相钢压环与压钉之间绝缘碗边沿被打碎,4根压钉出现了松动,有一个与压钉焊接,有一个与钢压板焊接,造成钢压板两点接地或者多点接地;同时发现钢压环绝缘垫脱落,失去绝缘性能,从而造成了钢压板两点或者多点接地(如下图所示)。当压环和压钉之间的绝缘破坏后,在主磁路上构成短路圈,产生很大的接触性循环电流,接触点产生持续性性放电现象。因此,这个过程是逐渐形成的,尽管色谱试验中气体的含量在逐渐增多,但气体均已溶于油中,未能使瓦斯保护动作。可见,变压器可能遭受外部较大短路电流冲击时,产生巨大的电动力,把线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘碗挤碎,随着运行时的微振动使得绝缘碗和绝缘纸板移位脱落,钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘失去后形成放电间隙(检查有明显的放电痕迹),最后使开口形的钢压环形成一个“短路匝”,产生持续性放电,使的变压器油中的乙炔含量不断的增长。
4.2变压器修前在铁芯绝缘电阻测试时,持续测试有尖端放电声音,表计指针瞬时回摆,但吊罩后侧测试时放电现象消失,表明铁心与外壳间有接触,产生放电间隙,检查是由于变压器器身位移后,铁芯夹件与外壳产生轻微接触。
4.3变压器吊罩检查时也发现B相线圈上部钢压圈接地紫铜皮烧断后虚接,也造成了放电间隙。
4.4对于修前110kv侧A、C相穿墙套管介质损耗测不出来问题,检修时对此套管末屏引线进行除锈处理,修后测试均为正常。
4.5局部放电量较大问题,吊罩检修后中压侧绕组局部放电量仍大,因早期变压器对局放没有要求,故工艺控制中没有针对局放的措施,有可能中压绕组个别地方处理不当,本身放电量稍大,故中压侧局放量偏大不能直接证明其是绕组绝缘缺陷,且中压侧耐压试验通过且耐压值较高,
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