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30万系统增加重接触塔改造方案汇编
30万方轻烃回收装置增加重接触塔改造方案
一、30万方装置工艺流程和运行现状
1.1流程简介
油气处理部30万方轻烃回收装置始建于1999年,2000年11月投产成功,设计处理气量30万方/天,采用增压+丙烷辅助制冷+膨胀机制冷工艺。制冷工艺流程:分子筛脱水单元来原料气2.4MPa,47℃经膨胀压缩机组压缩端压缩至3.0MPa,再经增压机出口后冷却器冷却到45℃后进冷箱I与脱乙烷塔来气和低温分离器凝液换热至-12℃,经丙烷蒸发器III降温至-30℃进冷箱II,与脱乙烷塔顶来气换热至-35℃进低温分离器。低温分离器顶部分出的气体经膨胀压缩机组膨胀端膨胀至0.85MPa,-85℃进脱乙烷塔上部;低温分离器分出的低温凝液节流至0.85MPa经冷箱I复热至-20℃进乙塔中部。脱乙烷塔塔顶操作压力0.85MPa,塔底操作温度30℃。乙塔塔顶气经复热后(0.65MPa,39℃)外输。乙塔塔底再沸器液相经乙塔塔底增压泵提升到1.3MPa,进丁塔分馏单元。具体流程如下:
图1 改造前工艺流程
1.2 运行现状
30万方系统目前日处理气量27.3万方,外输天然气26.1万方,日产轻烃16.8吨,液化气14.6吨。外输干气C3+含量0.8%,在现有设备、流程的基础上C3+收率不高,仅为81%。对比目前运行的50万方天然气系统,50万方系统外输干气C3+含量0.5%, C3+收率为89%,收率较高,50万方系统采用的是DHX工艺。
表1 两套系统参数对比
项目
30万
50万
工艺
丙烷辅助制冷+膨胀机制冷+脱乙烷塔
丙烷辅助制冷+膨胀机制冷+重接触塔、脱乙烷塔
制冷温度
-85
-90
装置收率
81%
89%
外输干气C3+含量
0.8%
0.5%
从两套装置对比情况看:
1) 50万在30万工艺的基础上采用了DHX(重接触塔+脱乙烷塔分馏)工艺,但在制冷温度相差仅5℃的情况下,50万收率比30万高8%。
2) 50万装置收率将近90%,外输干气中C3+含量为0.5%,挖潜空间不大,而30万装置收率仅为81%,外输干气中C3+含量为0.8%,仍有挖潜空间。
1.3 DHX工艺简介
DHX(Direct Heat Exchange)工艺:DHX塔闪蒸+脱乙烷塔分馏工艺,是加拿大埃索资源公司首先提出,在Judy Greek装置上实践并获得成功的新工艺,在相同条件下使装置C3收率由原来的72%提升至95%。我国对DHX工艺中塔设备的翻译以重接触塔最为常见,对应的DHX工艺国内常称为重接触塔工艺,该工艺自20世纪90年代陆续在国内新建的轻烃回收装置中普遍采用。
该工艺以回收C3+为目的,轻烃装置采用DHX工艺(DHX塔闪蒸+脱乙烷塔分馏)后,在相同工况下能使C2获得更高冷凝率,并通过液态乙烷的制冷剂(汽化制冷)和吸收剂作用使C3+收率大幅提高,达到节能降耗的同时也提高了C3+收率。
优点:通过将原料气在DHX塔内绝热汽化制冷,使C3+的回收率增加,与常规全回流传统分离工艺相比,DHX工艺C3+收率更高,经济效益显著。
缺点:对工艺参数要求较高,DHX工艺在低压的条件下操作比较好,干气外输压力≤ 1.7MPa,既可以充分利用原料的气压能力,也可以保证塔顶气在分馏塔的介质传热;C3+的含量不大于10%,超过这个值DHX工艺效果不明显
二、改造方案
2.1 工艺改造
在30万方系统制冷单元增加DHX工艺,新建重接触塔1座、冷箱1个、凝液增压泵2台,改造后的流程工艺为:脱乙烷塔塔顶来气经冷箱Ⅲ冷却后进入重接触塔,与重接触塔塔顶冷干气混合后外输,在此过程中C1、C2气化制冷,将脱乙烷塔来气中混有的C3+冷凝下来,通过增压泵进入脱乙烷塔继续分馏,提升C3+收率。
改造后主体工艺:原料气增压→分子筛脱水→丙烷制冷、冷箱换热→膨胀机制冷→重接触塔、脱乙烷塔→脱丁烷塔→产品。
改造流程如下:
图2 改造后工艺流程
2.2 重点运行参数变化
改造后,脱乙烷塔运行压力将由目前0.85MPa提升至1.6MPa,塔顶运行温度由目前-85℃升至-20℃;脱乙烷塔塔底重沸器运行温度由目前的30℃提升至65℃。
表2 改造重点参数变化
序号
设备
改造前
改造后
运行压力(MPa)
塔顶运行温度(℃)
运行压力(MPa)
塔顶运行温度(℃)
1
脱乙烷塔
0.85
-85
1.6
-20
2
脱乙烷塔塔底
重沸器
0.85
30
1.6
65
2.3 重点设备机泵分析
1、脱乙烷塔
表3 目前在用脱乙烷塔
序号
设备
设计压力(MPa)
工作压力(MPa)
设计温度(℃)
工作温度(℃)
1
脱乙烷塔
2.1
1.9
-96/70
-91/62
30万万脱乙烷塔2013年停产检修时进行更换,设备压力满足改造后运行要求,改造后塔底运行温度接近设计温度上限。
2、脱乙烷塔塔
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