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降低甲醇回收换热器腐蚀QC成果
降低甲醇回收换热器腐蚀
单 位:第一采气厂第一净化厂
课题小组名称:降低甲醇回收换热器腐蚀QC小组
时 间:二0一0年十一月
一、概 况
第一净化厂共建成2套含醇污水处理装置,设计处理能力分别为100m3/d和50m3/d。由于污水中仍含有大量的Cl-、SO42-、HCO3-,且在高温条件下,对设备管线的腐蚀较严重。其次原料水中污泥较多,由于我厂污泥干化系统不能有效的处理检修清除的污泥,造成不能及时的检修原料水罐,大量污物带入甲醇回收处理系统堵塞换热器。在装置运行过程中发现设备腐蚀穿孔点较多、换热器管束堵塞、更换频繁高等问题。
为了缓解甲醇回收装置换热器腐蚀严重问题,本小组开展了降低甲醇回收换热器腐蚀的研究工作,从原料水处理和采用新的防腐材料等措施,减少换热器的结构堵塞、降低换热器的腐蚀,保证气田含醇污水处理单元正常平稳运行。
二、QC小组基本情况
1、小组概况
小组名称 降低甲醇回收换热器腐蚀研究小组
成立时间 2010.1. 1 课题名称 降低甲醇回收换热器腐蚀 小组类型 攻关型 组长 夏勇 活动日期 2010.4.1~2010.11.30 课题注册 2010.3.24 小组成员 5人 QC教育时间 100小时以上 活动频次 1次/月 出勤率 100% 2、小组成员状况表
序号 姓名 性别 文化程度 职务 QC职务 1 夏 勇 男 本科 总工程师 组 长 2 张建光 男 本科 车间主任 副组长 3 曹军军 男 本科 车间副主任 组员 4 邓丽君 女 专科 工艺技术员 组员 5 彭 军 男 专科 车间技术员 组员 6 焦小兵 男 专科 车间技术员 组员 7 马海鹏 男 本科 助理工程师 组员 8 王晓青 女 本科 助理工程师 组员 9 王多华 男 专科 安全员 组员 3、本课题活动时间:2010年4月~2010年11月
三、选题理由
针对甲醇回收装置换热器管束腐蚀穿孔、更换频率高、结垢堵塞严重,影响装置正常生产等问题,通过开展此次活动降低换热器的腐蚀结垢,保证装置平稳生产。
四、现状调查
含醇污水水质特点是矿化度非常高,油分和机械杂质含量也高,pH 值较低,属于易结垢、腐蚀性强的污水体系。污水中含有高浓度的碳酸盐、硫酸盐、氯化物和钙离子,设备和管线容易结垢。换热器的管程由于污水温度及流速的变化,很易结垢而堵塞管子。其次,由于天然气中含有H2S、CO2,因而含醇污水中又不可避免地会溶解有少量H2S、CO2 及O2 ,更增强了污水的腐蚀性。第三、现场有3个700m3 原料污水罐,一个自然沉降罐,两个为加药后的沉降罐和处理罐,在日来水量大的情况下,沉降罐沉降时间不能保证,沉降效果不好,污物随着污水带入装置处理系统,造成换热器垢、堵塞,影响后续装置的平稳运行。 以下是近几年换热器检修时的图片:
2009年4月份精馏装置原料水换热器检修前内部图片
2010年5月份精馏装置原料水换热器检修前内部图片
五、确定目标
本QC小组经过现场调查、多次试验后确定如下目标:
1、降低甲醇回收换热器结垢、堵塞、腐蚀,保证甲醇回收装置平稳运行;
2、减少每年换热器检修次数,减轻员工检修工作量,节约检修成本。
六、原因分析
课题小组成员针对污水对管束管板腐蚀情况进行原因,并找出影响因数。
七、要因确认
(一)原料水水质
通过对净化厂含醇污水水质进行了分析,与以前数据进行对比后发现,具有较强腐蚀倾向的Cl - 、SO42 - 、HCO3 - 仍然大量存在,污水的腐蚀特性没有明显改变;但如今污水中还含有大量能加速装置结垢的Sr2+ 、Ba2+。针对此情况,第一净化厂在2005年对甲醇回收预处理加药装置进行了整体更换,并邀请西安石油大学专业人员对含醇污水进行了分析研究,根据目前水质制定出新的加药制度。
结论:非要因
(二)原料水罐不能及时检修
每年甲醇回收3具700方罐检修,产生大量的污泥,经过粗略计算700方罐产出污泥大概400-450方污泥,目前能盛污泥的池子有污泥干化池2具和新建污泥干化池2具共250方左右,经干化后焚烧。需要时间8-10个月,不能满足每年检修三具700方罐的任务。污泥随着原料水进入甲醇装置堵塞管线、设备。同时每年含醇污水储罐检修时间6月-11月,检修时间较长,2具大罐进行切换处理,不能保证污水沉
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