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浙江漓铁集团有限公司LS球团烟气干法脱硫脱氟工艺项目工作总结浙江漓铁集团有限公司LJS球团烟气干法脱硫脱氟工艺项目工作总结
浙江漓铁集团有限公司LJS球团烟气干法脱硫脱氟工艺项目工作汇报
一、项目概况
1、项目建设单位是绍兴漓铁球团有限公司;技术合作单位是福建龙净环保股份有限公司;施工总承包单位是福建龙净脱硫脱硝工程有限公司;工程监理单位是中冶集团鞍山四达工程建设监理总公司;环保指标监测单位是绍兴市环保局环境监测中心站。
2、采用的工艺技术方法:LJS半干法脱硫技术。
3、项目审批情况:该项目在充分调查论证的基础上,2012年7月完成项目可行性研究报告,3月8日,市经贸委以绍市经贸投资(2005)25号文批准项目可研报告,2月25日绍兴市府办以绍政办发(2005)23号文,下达市区2005年污染限期治理计划的通知中将该项目列为1号项目。
4、项目总投资:1160万元。
5、建设周期:项目进入具体深入调查研究是从2004年10月开始,工程于2012年7月6日签订合同,8月15日开始土建安装,9月15日开始设备安装,12月28日具备通烟条件,2012年1月10日脱硫投运,具备投运脱硫系统的条件,2013年1月15日20:00开始脱硫168试运,1月22日20:00顺利完成168试运。
6、环境监测指标与效果:经省环境监测中心站监测二氧化硫、氟化物、氨及烟尘等各项环保指标均达到国家标准的要求,二氧化硫排放总量低于市环保局下达的指标,项目建设是成功的。
二、项目的提出
1、球团生产线建设概况
2012年,绍兴漓铁球团有限公司本着对周边负责,为社会着想,为进一步减少污染物排放,做一个对社会负责任的企业 ,在充分调研的基础上,投资2300多万元上马浙江漓铁集团有限公司年产60万吨氧化球团生产线环境综合治理技改项目(包括竖炉扩容与余热利用、双脱改造等二个项目)。2012年10月11日开始停产,对一号竖炉进行余热利用与扩容改造,将8 m2改成10 m2,2012年12月20日按计划完工,竖炉扩容技改对竖炉内部结构进行了全部改造,并增设了汽化水梁与余热利用装置。2013年1月7日开始实行单系列生产,年产量从原二系列生产80万吨,降到单系列生产60万吨以内,较大幅度控制产能,必将大大减少污染物的排放。一号竖炉试生产结果表明,竖炉扩容后产量现已达到年产55万吨(设计能力为50万吨,实际最高产量可达60万吨),实现了达产目标。
2、项目的必要性与迫切性
绍兴漓铁球团有限公司原有氨法脱硫设施2005年8月18日投入使用。多年运行结果表明,氨法脱硫具有调节速度快,脱硫效率高,投资省,运行成本较低的优点,但也存在设备易结垢,设备腐蚀大,散发的氨气刺激气味浓,氨罐设备检修危险系数高,特别是烟气中形成气溶胶,拖尾现象严重,社会观感极差。球团公司针对烟气拖尾现象,曾与多家企业联合攻关,努力想办法解决烟气拖尾现象,改善尾气排放观感。虽有改善效果,但使用时间都很少超过半个月,而且带来抽风机结垢严重,损坏抽风机,被迫停用。
为了满足日益增加的市场需求,漓铁集团公司在原有球团竖炉的基础上,对1号8m2竖炉进行扩容到10m2球团竖炉,项目建成后将年增加产能60万吨。项目建设的同时,考虑节能减排措施,由于国家环保排放要求日益提高,原有的氨法脱硫脱氟装置无法满足排放要求,且无扩展空间。因此,在1号竖炉扩容的同时必须考虑脱硫脱氟的技改工程。
在经过大量调研的基础上,编制了多个方案。寻求技术上的可行,经济上合理的烟气治理技术,该工作得到省市环保部门的重视和支持,项目与2012年8月在绍兴市经信委备案(备案文号:绍兴市经信投资备案【2012】19号)。
2012年7月16日,我公司与福建龙净脱硫脱氟工程有限公司签订了合作协议,决定采用福建龙净脱硫脱销有限公司的半干法脱硫系统。烟气脱硫脱氟装置布置在竖炉主引风机后,工艺采用LJS球团烟气干法脱硫脱氟工艺,配置一套完整的循环流化床干法脱硫脱氟系统,包括:烟道系统、吸收塔、布袋除尘、工艺水系统、吸收剂加入系统、脱硫引风机、脱硫灰气力输送级灰库、电器系统、控制系统等。该工程总投资额约1400万元,治理目标:脱硫率≥90%,从而使二氧化硫和氟化物的排放咯孤独大大低于国家有关标准。2012年10月20日绍兴市环保局组织相关单位部门及专家召开了烟气脱硫脱氟技改工程项目评审会议,认为此项技改工程属于企业脱硫脱氟专项的节能减排环保项目,有利于环境保护,确保村企和谐,具有明显的社会效益
三、项目实施情况
脱硫脱氟工程自8月15日开始土建安装,9月15日开始设备安装,12月28日具备通烟条件,2012年1月10日脱硫投运,具备投运脱硫系统的条件,2013年1月15日20:00开始脱硫168试运,1月22日20:00顺利完成168H试运。双脱试生产结果表明, SO2低于100(mg/Nm3)以下,脱硫率达到95.9%,都达到技术要求。目前经过5个多月的运行,双脱设备运行情况良好
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