第六章产品质量控制及案例(巴氏杀菌乳和灭菌乳)5.20探讨.ppt

第六章产品质量控制及案例(巴氏杀菌乳和灭菌乳)5.20探讨.ppt

  1. 1、本文档共136页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
产品质量控制及案例分析 -------巴氏杀菌乳和灭菌乳;目 录;常温产品生产工艺;;;;;;;;;;;;;;;;;*;巴氏乳产品质量投诉类别;巴氏杀菌乳质量控制点;;;;;;; 密封包装;;;;;;;原奶-------控制点:耐热芽孢、细菌总数、混料CIP、乳胶体平衡体系失衡 体细胞、脂蛋比 2. 产品灭菌------控制点:灭菌温度、灭菌时间、平衡槽、原 料耐热芽孢、产品供料压力、冰水压力 3. 无菌输送----- 控制点:无菌管路泄露、CIP、无菌罐阀组泄 露管路活接松动及螺纹处奶垢 4. 包材灭菌------控制点: PM 表面细菌总数、储存温湿度、空间净度 5. 制造并保持包装过程中的无菌环境------控制点 :纸路的卫生情况、灌装机无菌环境的维护、包装完整性检查 6 . 密封包装-----控制点:包体的机械损伤、底角磨损 ; 故障分析思路 ;解决质量问题可采取两种不同的,但各具优缺点的??法 : 直觉故障排除法: 在大量经验的基础上凭直觉而直接采取一系列措施使生产恢复正常。这种方法经济、迅速、见效快,但很难找出真正的原因,从而进行预防,有时甚至无法解决所有问题。 系统故障排除法: 用判别法及排除法对整个生产线进行系统的分析,形成理论并加以验证,从而使生产恢复正常。这种方法费时、成本高、可学,而且有利于质量系统的完善。 ;系统故障排除应确认的关键信息;Security Level;Security Level;单一的革兰氏阴性菌污染 --典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏。 单一的革兰氏阳性污染 --除以上外,很可能由于清洗不足、预灭菌不彻底、灌装机无菌环境的破坏所导致。 以上两种情况较很少见 ;混合污染(营养体) --典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏 --冷却段的污染包括两方面:耐热革兰氏阳性菌指示热回收段的污染;革兰氏阴性菌指示最终冷却段的污染。 ;60 oC--近似压缩空气的温度 80 oC--近似无菌室、灭菌器热回收段的温度。这是一些耐热嗜中温菌生存的极限值 100 oC--靠近蒸汽障的温度。嗜中温、耐热芽孢和某些耐热菌可生存。;混合污染(营养体) --典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏 --冷却段的污染包括两方面:耐热革兰氏阳性菌指示热回收段的污染;革兰氏阴性菌指示最终冷却段的污染。 ;参考数据 微生物对热的敏感性和污染来源: ;几种微生物的特性; 细菌的初步鉴定:;TM-00031:41; 工艺布局图 ;坏包趋势图 ;生产过程中细菌污染出现的规律;绘制形势图/研究分析; 故障查找 ; 典型案例剖析;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;案例20: 1、**公司2010年4月30日的瓶装类牛奶和部分屋顶盒牛奶发生脂肪上浮现象。 2、某公司市场投诉前一天销售的袋奶、屋顶盒全部出现脂肪上浮。;原因分析: 1、对于1:5月1日早上大系统巴杀屋顶盒牛奶的过程中,操作人员发现均质机运转不正常,报告给品控部,品控人员随即查看4月30日生产的产品,发现瓶装牛奶类产品出现明显脂肪上浮现象,屋顶盒暂时未见脂肪上浮(但存在一定隐患)。经相关人员商议决定通知库房停止发放4月30日生产的屋顶盒(华西)鲜牛奶类和瓶装鲜牛奶类产品;同时清查原因。最后查明原因是4月29日操作工将大系统专用于无菌产品的预巴杀的五号菜单启用,按操作规程要求,在操作过程中使用完5号菜单后,要抵水完毕后才能调到2号菜单。但在实际操作中,操作工未按此要求执行,而是在5号菜单巴杀产品完毕后直接就调到了2号菜单,管道里的物料未经均质就进入产品罐。;原因分析: 2、对于2:查看当天生产记录,每小时仅能杀菌5吨的板片,按当天生产记录的时间算,杀菌流量达到了每小时8吨,据此判定为均质机的旁通阀在消毒后忘关,导致物料没能完全均质所致。;纠正措施: 1、要求每位员工上班时间要有高度的责任心,严格按操作规程操作,并每半小时做好巡查和生产记录。 2、为了节能,在消毒时一般不用开均质机,将均质机旁通开启

文档评论(0)

希望之星 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档