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产品质量控制及案例分析 -------巴氏杀菌乳和灭菌乳;目 录;常温产品生产工艺;;;;;;;;;;;;;;;;;*;巴氏乳产品质量投诉类别;巴氏杀菌乳质量控制点;;;;;;;
密封包装;;;;;;;原奶-------控制点:耐热芽孢、细菌总数、混料CIP、乳胶体平衡体系失衡 体细胞、脂蛋比
2. 产品灭菌------控制点:灭菌温度、灭菌时间、平衡槽、原
料耐热芽孢、产品供料压力、冰水压力
3. 无菌输送----- 控制点:无菌管路泄露、CIP、无菌罐阀组泄
露管路活接松动及螺纹处奶垢
4. 包材灭菌------控制点: PM 表面细菌总数、储存温湿度、空间净度
5. 制造并保持包装过程中的无菌环境------控制点 :纸路的卫生情况、灌装机无菌环境的维护、包装完整性检查
6 . 密封包装-----控制点:包体的机械损伤、底角磨损
;
故障分析思路
;解决质量问题可采取两种不同的,但各具优缺点的??法 :
直觉故障排除法:
在大量经验的基础上凭直觉而直接采取一系列措施使生产恢复正常。这种方法经济、迅速、见效快,但很难找出真正的原因,从而进行预防,有时甚至无法解决所有问题。
系统故障排除法:
用判别法及排除法对整个生产线进行系统的分析,形成理论并加以验证,从而使生产恢复正常。这种方法费时、成本高、可学,而且有利于质量系统的完善。
;系统故障排除应确认的关键信息;Security Level;Security Level;单一的革兰氏阴性菌污染
--典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏。
单一的革兰氏阳性污染
--除以上外,很可能由于清洗不足、预灭菌不彻底、灌装机无菌环境的破坏所导致。
以上两种情况较很少见
;混合污染(营养体)
--典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏
--冷却段的污染包括两方面:耐热革兰氏阳性菌指示热回收段的污染;革兰氏阴性菌指示最终冷却段的污染。
;60 oC--近似压缩空气的温度
80 oC--近似无菌室、灭菌器热回收段的温度。这是一些耐热嗜中温菌生存的极限值
100 oC--靠近蒸汽障的温度。嗜中温、耐热芽孢和某些耐热菌可生存。;混合污染(营养体)
--典型的后污染引起的,也就是说灭菌后系统的完整性被破坏,其中包括:横封、纵封不良、UHT冷却段的泄漏、无菌输送过程中的泄漏
--冷却段的污染包括两方面:耐热革兰氏阳性菌指示热回收段的污染;革兰氏阴性菌指示最终冷却段的污染。
;参考数据
微生物对热的敏感性和污染来源:
;几种微生物的特性;
细菌的初步鉴定:;TM-00031:41;工艺布局图;坏包趋势图;生产过程中细菌污染出现的规律;绘制形势图/研究分析; 故障查找
; 典型案例剖析;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;案例20:
1、**公司2010年4月30日的瓶装类牛奶和部分屋顶盒牛奶发生脂肪上浮现象。
2、某公司市场投诉前一天销售的袋奶、屋顶盒全部出现脂肪上浮。;原因分析:
1、对于1:5月1日早上大系统巴杀屋顶盒牛奶的过程中,操作人员发现均质机运转不正常,报告给品控部,品控人员随即查看4月30日生产的产品,发现瓶装牛奶类产品出现明显脂肪上浮现象,屋顶盒暂时未见脂肪上浮(但存在一定隐患)。经相关人员商议决定通知库房停止发放4月30日生产的屋顶盒(华西)鲜牛奶类和瓶装鲜牛奶类产品;同时清查原因。最后查明原因是4月29日操作工将大系统专用于无菌产品的预巴杀的五号菜单启用,按操作规程要求,在操作过程中使用完5号菜单后,要抵水完毕后才能调到2号菜单。但在实际操作中,操作工未按此要求执行,而是在5号菜单巴杀产品完毕后直接就调到了2号菜单,管道里的物料未经均质就进入产品罐。;原因分析:
2、对于2:查看当天生产记录,每小时仅能杀菌5吨的板片,按当天生产记录的时间算,杀菌流量达到了每小时8吨,据此判定为均质机的旁通阀在消毒后忘关,导致物料没能完全均质所致。;纠正措施:
1、要求每位员工上班时间要有高度的责任心,严格按操作规程操作,并每半小时做好巡查和生产记录。
2、为了节能,在消毒时一般不用开均质机,将均质机旁通开启
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