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20127甲醇装置置换开车方案

PAGE  第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 10 页 云南泸西大为焦化有限公司 甲醇装置停车检修后的安全置换、开车方案 编号:Q/LXJH JL JC—0052.40 编 制:陈 江 审 核: 批 准: 批准日期: 二零一二 年 七 月 日 根据公司年度计划安排,甲醇系统停车进行检维修,为确保甲醇装置本次检修后的开车过程安全有序的进行,特编制本方案。 一、成立开车组织机构及职责分配 1.1分厂内部成立甲醇装置系统开车领导小组 组 长:周光庆 副组长:王泽卫 卫科斌 组 员:陈 江 俞志广 周中波 李松华 1.2分厂内部成立甲醇装置系统开车指挥部 总指挥:周光庆 负责整个开车置换过程中的总体指挥,与有关上级部门之间保持联系、协调,作好安全环保等总体工作的指挥部署。 副总指挥:卫科斌 负责开车及置换过程中工艺方面???指挥、监督,进行内部技术力量搭配和人员组织协调。 副总指挥:王泽卫 负责开车过程中设备检修保驾,协调检修承包方及分厂设备技术人员工作,安排指导设备热紧,检查及故障消除 现场指挥:陈江 现场副指挥:当班班长 负责严格落实执行总指挥、副总指挥指令,组织当班各岗位人员严格按本方案进行各项置换和开车作业,确保开车过程实现安全、高效。 气柜、压缩系统置换及开车技术指导:陈 江 精脱硫、转化系统置换及开车技术指导:陈 江 周中波 合成、精甲系统置换及开车技术指导: 俞志广 陈 江 1.3成立装置开车现场安全督查组 组长:李松华 副组长:浦仕佐 成员:甲醇工段长、当班班长及DCS工 二、开车须具备的条件 2.1空分系统开车正常出合格氮气, N2纯度≥99.6% ;O2纯度≥99.6%,气量稳定,具备送出条件。 2.2领导小组分工明确,责任到位。 2.3所有电气、仪表、调节阀信号等均提前做完校验,所有压力表、温度计、安全阀校检合格并安装恢复,具备正常投运条件。 2.4脱盐水、循环水、中、低压蒸汽、焦炉气、仪表空气等介质按要求正常供给。 2.5 1#、2#压缩机均具备开车条件。 2.6现场消防、防护器材全部按要求到位,各种开车工器具提前准备充足。 2.7组织参与开车的相关人员认真学习本方案,做好充分的准备。 2.8现场卫生打扫干净,保证通道畅通。 三、系统置换及开车方法说明 系统置换前,根据要求在相应位置抽出停车检修前所插盲板。 气柜、压缩、精脱硫、转化系统先用氮气置换合格,再用氮气作载体借助升温炉加热后对精脱硫系统进行升温,(因停车时间较长,升温过程中须对各触媒槽进行必要的恒温,以免温差过大造成触媒损坏),按正流程进行精脱硫、转化系统升温。转化系统用氮气升温到250℃改用蒸汽升温至620~650℃投氧点火。转化升温过程中,联系空分送出合格氮气作为密封气,开启循环机,合成系统用氮气作载体借助开工蒸汽加热升温。合成触媒热点温升到210℃缓慢进转化气,边升温边换气直到生产正常、工艺指标调节稳定。 四、系统置换 4.1气柜、压缩机 4.1.1因系统停车置换后,气柜进行了充氮备用,因此可用此部分氮气对入压缩煤气总管及压缩机进行置换。自煤气总管端头放空处取样分析要求O2≤0.5%为合格;然后1#、2#压缩机分别进合格氮气进行盘车置换,自本机四段分离器和四段出口阀间处取样分析要求O2≤0.5%为合格。合格后机组备用。 4.1.2在精脱硫及转化系统用氮气升温过程中,在管架第一道蝶阀处取气柜入口煤气样分析O2≤0.5%后,打开入口碟阀,拆除水封,引煤气置换气柜、煤气总管及压缩机。 4.2精脱硫系统氮气置换 4.2.1压缩机在置换过程中,联系调度化产开空压机送氮气至精脱硫界区,压力控制0.4~0.6MPa;分析O2≤0.5%为合格。(若空压机不能启动,则提前准备好2#压缩机利用气柜做缓冲打氮气置换系统) 4.2.2打开精脱硫氮气进口阀,按正流程对精脱硫系统进行置换,从中温氧化锌A槽出口处取样分析O2≤0.5%为合格。压力控制0.2~0.3MPa范围。 4.3转化系统氮气置换 将精脱硫置换氮气按正流程直接进转化系统进行置换,从新鲜气过滤器前倒放散,自常温氧化锌出口处取样分析O2≤0.5%为合格。 4.4循环机组置换 缓慢打开循环机入口氮气阀充氮气对循环机系统进行置换,从循环气导淋放空取样点取样分析, O2≤0.5%为合格。 4.5合成系统置换 缓慢打开入系统前氮气阀,压力控制0.4~0.65MPa。分别从闪蒸槽出口取样点、醇分Ⅱ出口、洗醇塔出口减压阀处取样点取样分析, O2≤0.5%为合格。 系统在整个置换过程中,要根据管道及设备的置换情况对相应的阀门开度作适当调整,此外,在置换后期要

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