降低拆装轮胎不良率精讲.pptxVIP

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降低拆装轮胎 不良率 暴风小组 成立时间 2013年10月 活动时间 2014年2月—2014年7月 改善提案 7份 会议次数 18次 参与比例 98% 小组口号: 大胆创新 从身边出发 团队介绍 组员:张雅芝 职务:市场策划 团队介绍 Draw(我们的宗旨):以“服务贴心,技术至精”赢取客户的信赖。 减少顾客等待时间 降低顾客维修费用 提高顾客的满意度 课题选定(担当:全组成员) See(认识现状):从身边寻求合适的课题 我们从身边出发,在机电车间高频作业项目中寻找备选课题 序号 面临课题 解决方法的初步设想 效果展望 实施可行性分析 对工作影响程度 1 更换前轮胎螺栓工作效率不高 (40分钟/颗) 设计、开发更换轮胎螺栓专用工具 实现免拆羊角、免敲击更换前轮螺栓 缩短更换前轮胎螺栓工作时间 (15分钟/颗) 专用工具 较难设计 一般 2 更换下摆臂胶套报修成功率低 (20%成功率) 与服务顾问沟通, 尽量说服车主更换 达到机电车间平均报修成功率48% 前后配合 难度大 中等 3 拆装轮胎不良率高(20%不良率) 设计、开发自动化低成本打磨轮毂专用工具 将拆装轮胎一次成功率提高到100% 投入小 见效快 严重 课题选定(担当:全组成员) Think(系统分析):对收集课题讨论 评价点 课题 重要性 紧急性 可实施性 经济性 周期性 预期效果 综合得分 更换前轮胎 螺栓工作 效率不高 4 2 4 2 2 2 16 更换下摆臂胶套报修 成功率低 3 2 2 3 3 1 14 拆装轮胎不良率高 5 3 5 2 4 4 23 降低拆装轮胎不良率 课题选定(担当:全组成员) 现状分析(担当:张雅芝、冯鉴光) 轮胎是特约店售后维修 重要收入来源 我店平均每月 更换轮胎260条 补胎50条 拆装轮胎约310次 车间师傅是如何更换轮胎的? 打磨轮毂为累计不良最多项 现状把握(担当:张雅芝、冯鉴光) 5 、加气试水检漏2Min 利用柏拉图 进行统计 原来是因为轮毂在使用过程中 被雨水或胎蜡等有腐蚀性物质腐蚀了 在轮毂与轮胎的结合面产生了氧化物 导致出现缝隙 不能很好的密封 所以轮胎内的高压气体出现了泄漏。 为什么会出现漏气现象呢? 现状把握(担当:张雅芝、冯鉴光) 技师们是如何处理氧化物的? 现状把握(担当:张雅芝、冯鉴光) 现状分析(担当:张雅芝、冯鉴光) 节约时间等于提高产值 减少操作时间 维修质量等于企业的生命 成本降低 降低拆装轮胎不良率 序号 改善 现状 状态 目标 目标依据 1 不良率 20% 降低 0% 质量是企业的生命,是我们追求的高目标 2 打磨用时 6分钟/个 降低 3分钟/个 不用重复打磨能节约时间 在行业内,本项目没有标准工时,所以我们以拆装一次轮胎用时为标准 3 辅料成本 241.8元/月 降低 120元/月 寻找更有效的打磨工具,将每月该项目成本减半 经过小组成员的讨论,我们的目标要从质量、效率、成本三个方面都要得到改善 目标设定 (担当:吴泽阳、吴玉涛) 计划内容 责任人 2014年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 主题选定 全体 成员 活动计划 全体 成员 现状分析 张雅芝 目标设定 冯鉴光 要因分析 吴玉涛 对策实施与研究 胡嘉庆 效果确认 吴泽阳 标准化与巩固 张雅芝 检讨与改进 吴泽阳 总结 全体 成员 活动计划(担当:全体成员) 拆装轮胎 不良 新人培训不到位 班组人员配置 责任心不强 意识不良 维修资料无参考信息 没有好的更换方法 光线不足 砂纸打磨 表面平整度不一 没有更好的打磨工具 鱼骨图(担当:刘亮、吴泽阳) 氧化物过硬 打磨方法不规范 类别 原因 地点 验证结果 验证人 验证时间 是否 要因 人 班组人员配置 车间 通过打磨培训考核,影响不大 刘亮 2月20日 否 物 没有更好的打磨工具 工位 更换新的打磨工具 冯鉴光 2月22日 是 环 光线不足 工位 改造车间照明 张雅芝 2月27日 否 法 没有更好的方法 车间 寻找新的方法 吴玉涛 2月28日 是 要因分析1(担当:全体成员) 要因分析一:没有更好的打磨工具 要因分析1(担当:全体成员) after 结论:轮毂上的氧化物不能彻底清除的原因是 砂纸很容易磨损 氧化物过硬难以清洁干净 手工打磨费时费力 对策:制作机械化打磨专用工具。 要因分析1(担当:全体成员) 序号 目的 要因 对策 目标要求 措施 时间 担当 1 质量好 不能对轮毂 造成损伤 打磨介质 不能太硬 达到打磨标准 根据轮毂的形状和氧化物分部位置,磨盘工作原理来完成打磨工作。 3.7 张雅芝 不损伤钢圈 2 时间短 不用手工操作 机械化 3分钟内完成打

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