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湖北省电力建设第二工程公司焊接QC小组--提高凝汽器钛管板焊接一次合格率三号字体选编
湖北省第二十五次质量管理成果评审材料
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湖北省电力建设第二工程公司
中山南朗燃机电厂(2×135MW)施工QC课题
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
发布人:李华东
湖北省电力建设第二工程公司
焊接QC小组
二○○五年三月
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
小组概况
小组名称
焊接QC小组
受教育情况
人均接受TQC教育50小时
活动课题
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
成立时间
2004年8月
小组类型
现场型
注册时间
2004年8月
注册号
THJ2004TH01
小 组 成 员
本次活动情况
活动时间
2004年8月——2004年10月
姓名性别年龄文化程度职务组内分工张文彪男41本科总工组长周 利男35本科工程师副组长陈利平男40本科高级工程师副组长李华东男25专科助理工程师组员李晓舜男28专科助理工程师组员朱正权男35本科工程师组员刘 军男32中技作业手组员陈 俊男28大专作业手组员廖清明女24中专技术员组员
本QC小组活动辅导员:孔庆安
背景材料
目前国内大型机组凝汽器冷却管在淡水中,一般选用黄铜、白铜管或不锈管管,在海水中一般选用钛管(Titanium)。我公司承接的广东中山南朗燃机电厂其冷却管采用工业纯钛焊接管TAI。由于钛金属在高温下强烈吸收氢、氮生成使焊缝表面呈现微黄或发蓝的TiH2、TiN等钛化合物,这些钛化合物严重影响焊缝的机械性能,降低冲击性,更甚者产生冷裂纹。因而,业主非常重视钛管的安装焊接质量;且钛管的安装焊接质量直接影响我公司在华南地区的形象。
三、选题理由
按照业主要求,凝汽器钛管板焊接
一次合格率达到93%。
本工程目标
1、该凝汽器的钛管??焊接在我公司及湖北省电力行业首次施工,没有成熟的经验可供借鉴。
2、1#机组凝汽器钛管板焊接一次合格率仅为84.7%, 由于返工致使工期延误,业主不满意。
3、该电厂是我公司在华南地区的“窗口工程”,工程安装质量的好坏直接影响我公司是否能进一步开发华南市场.
现 状
提高凝汽器钛管板焊接一次合格率
选 题
四、现状调查
针对1#机组凝汽器钛管板焊接一次合格率不高的现象,我们对其现场焊接记录和检验记录进行了收集,经统计分析;共计有2890个焊口返工,发现气孔、氢化、未熔合等缺陷是造成焊口返工的主要缺陷;因此必须降低产生气孔、氢化、未熔合等缺陷的频率。
1#机凝汽器钛管板焊接缺陷焊口返工情况的统计表1:
序号项目数 量频 率(%)累计频率(%)1氢化127144.4442气孔65022.3673未熔合48316.5834裂纹2408.3925夹渣1766.1986其它702.41007合计2890100根据统计表绘制焊口返工原因的排列图如下:
图一:凝汽器钛管板焊接缺陷排列图 制图:李华东 日期:2004年11月
从排列图中可以看出;氢化造成的焊口返工1271个,占总返工数量的44.4%;气孔造成的焊口返工650个,占总返工数量的22.3%;未熔合造成的焊口返工483个,占总返工数量的16.5%;三项缺陷出现总和为2404个,出现频率达到总频数的83%。 因此,可以很直观的看出影响钛管板焊接一次合格率不高的原因有氢化、气孔、未熔合三个方面。
五、可行性分析及目标设定
1.必要性
业主要求凝汽器钛管板焊接一次合格率必须达到93%,因此必须解决氢化、气孔、未熔合三大问题。
2.可行性
①根据排列图分析:
已知我们在1#机凝汽器钛管板焊接施工中
一次合格率现有水平=84.7%,
如果将氢化、气孔及未熔合三大缺陷解决,能挖掘的潜力为
ΔA=(100%-84.7%)×83%=12.7%
即焊接一次合格率提高了12.7%。
则总的一次合格率为84.7%+12.7%=97.4%,超过业主的质量目标。
②我公司焊接技术中心针对1#机组出现的缺陷,重新完成了凝汽器钛管板焊接工艺评定的试验工作,基本掌握凝汽器钛管板焊接工艺控制的要素,对于解决焊接过程中出现的氢化、气孔及未熔合等缺陷提供了技术条件。
③小组成员具有较强的现场解决问题的能力和一定的焊接理论知识,加之有公司各级领导的支持,有技术部门和相关人员的积极配合;并通过#1机凝汽器
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