捞渣机驱动轮螺栓断裂等故障2009.05.11题库.pptVIP

捞渣机驱动轮螺栓断裂等故障2009.05.11题库.ppt

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培训课件 硫化分部:除化班 2009.05.14;培训目的: 1.掌握捞渣机驱动轮安装工艺、液压驱动及张紧油站工作的基本原理。 2.规范捞渣机(包括二级刮板输送机)驱动轮检修安装工艺标准;事件:2008年02月11日上午11:00,巡检发现2号炉捞渣机驱动轮(北侧)齿板夹紧固螺栓有1颗存在松动判断螺栓断裂。 检查:2月11日下午完成螺栓检查更换的施工方案及提出退备申请单(GHTD-TB-2008-003)并走完相关审批流程。12日2:35 时开始进行至13:15时结束工作。在检修过程中共发现有3颗螺栓断裂 。 处理: 2月11日4:50时开始拆除驱动轮连接螺栓,有2根螺栓的内六角打滑, 所有螺栓都 与驱动轮的齿板靠紧,转动困难,至7:55时驱动轮齿板及 加紧板全部拆除。7:55时开始拆除3颗断头螺栓并对所有9颗螺纹进行 修整,工作至13:15结束。;2、捞渣机驱动轮螺栓断裂现象及分析: 现象:驱动轮齿组件计三层,两块夹板中间一块驱动齿板。安装要求为三块齿 板断开部位接缝必需错开装配,以确保运行时驱动轮齿9根螺栓同时受 力,轮齿安装后需多次逐渐均匀紧固螺栓,使三层驱动轮齿组件及轮盘 完全贴紧,夹紧板及齿板接合面紧靠增加摩擦力,达到所有螺栓共同受 力目的。在检修过程中共发现有3颗螺栓断裂。 分析:更换驱动轮及螺栓时,由于没有对螺纹进行彻底清理,当螺栓紧固到锈 蚀的螺纹部位时螺栓卡塞紧固不动,工作人员误以为已经紧固到位,捞 渣机投入运行后,由于螺栓紧固不到位,三层驱动轮齿组件及轮盘未能 完全贴紧,造成螺栓受力不均匀,驱动轮旋转受力时,齿板产生的力矩 不能均匀地传递到每个螺栓上,最终造成螺栓受剪切力过大断裂。 ;2、捞渣机驱动轮螺栓断裂现象及分析: ;3、捞渣机驱动轮螺栓断裂故障的同类状况:;4、捞渣机驱动、张紧工作原理:;4、捞渣机驱动、张紧工作原理:;5、捞渣机驱动、张紧控制原理:;5、捞渣机驱动、张紧控制原理: 5、捞渣机驱动油站油箱油温传感器故障,即油温(0~200℃)以外的数值CRT画面10AHS01BT023或无数值显示 液压油温(油箱内)传感器损坏 6、链条张紧油站远程启动超过90S,正常情况下链条张紧油站油泵启动15S即可打好链条的张紧油压。超过90S油站油压还未建立说明油站有故障,需进行维护。 7、液压泵出口压力传感器压力值≤18bar ,捞渣机驱动油站油泵有一大一小两个油泵(向心活塞马达)。刚开始启动油泵会小泵先转,在10秒内建立内部润滑油压,建立后再大泵开始转,向捞渣机顶部驱动装置输出液压油。 8、液压驱动油站油箱油温≥75℃ ,油箱油温传感器正常状态CRT画面10AHS01BT010报警,捞渣机跳闸;5、捞渣机驱动、张紧控制原理: 9、链条张紧油站中间管路压力开关1(35bar)动作,链条张紧油站出口到液压活塞,压力开关4(20bar)动作 10、捞渣机链条张紧油站马达过流保护,空开动作(≥10.6A,捞渣机跳闸 11、断链感应器1、2动作(链条松动报警),捞渣机跳闸;6、捞渣机驱动轮、驱动油站、张紧油站历史检修主要数据:;6、捞渣机驱动轮、驱动油站、张紧油站历史检修主要数据:; 使用蓄能器充气阀校验蓄能器是否有压力,当氮气压力打至45bar时,关闭氮气输 入阀,发现蓄能器充气压力迅速下降,由此最终核实蓄能器充气阀损坏,于是跟设 备部陈之殿协商,更换蓄能器,18:21,蓄能器更换工作完成,张紧压力80bar, 稳定无异常现象。;7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施:;7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施:;4、 驱动油站过滤器的定期清洗必须严格执行工艺标准,清洗后的过滤器不得 将清洗液带入油箱;必要时必须更换同规格型号的过滤器。 5、 更换的驱动润滑油必须经检验合格,注油方式必须经由滤网前注油口注 入,禁止直接通过油箱排气口加注。 张紧油站故障控制: 1、 针对捞渣机液压张紧装置油站油泵启停间隔大大缩短,由于油泵频繁动作 导致液压油温快速上升、油泵电动机本体温度明显上升的故障,及时对张 紧油站蓄能装置进行检测;包括蓄能器自身充氮压力是否符合标准,蓄能 器自身密封是否良好;否则必须及时对蓄能器进行充压或更换新备件。 2、 借助就地表记,采用试验的方法检测所涉及阀门的故障与否。 ;7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施:;7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施:;7、捞渣机驱动轮螺栓断裂、驱动和张紧油站系统故障控制措施

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