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新钢2500m3高炉提高煤气利用操作总结
(新钢集团第一炼铁厂)
摘要 对新钢10号高炉(2500 m3)提高煤气利用率操作进行炉总结分析。认为中大型高炉只要提通过上下部合理调剂,操作参数选择适当,使煤气流分布合理、炉缸活跃,实现提高煤气利用率。
关键词 高炉 活跃炉缸 煤气利用率
新钢集团10号高炉(2500 m3)采用串罐无料钟炉顶,“矮胖”炉型,30个风口,联合软水密闭冷却、薄内衬冷却壁,送风系统配备3座改进性卡鲁金式顶烧式热风炉。在2012年炉况顺行的基础上,进行了提高煤气利用率的实践操作,取得炉良好地效果。
1 原燃料情况
(1)烧结矿 烧结厂直供2×2500m3高炉有2×360m2烧结机,生产高碱度烧结矿(见表1)。烧结矿主要指标控制FeO 8~10%,R2 1.8±0.08倍。
表1 新钢10号高炉烧结矿质量
化学成分,%粒度组成,%转鼓指数,%TFeSiO2CaOAl2O3MgOFeOR2<55~1010~1616~2525~40>4055.65.8511.111.702.228.971.803.6314.8317.5526.0222.5415.4376.67(2)球团矿 集团公司球团厂直供2×2500m3高炉有竖炉生产的泰利球,链箅机-回转窑生产的良山球(见表2)。
表2 新钢10号高炉球团矿质量
TFeSiO2CaOAl2O3MgO抗压强度良山球55.65.8511.111.702.22泰利球 (3)焦炭 2×2500m3高炉采用焦炭有60%6m干熄焦+20%4.3m干熄焦+20%新昌南焦,焦炭供应稳定,质量也稳定(见表3)。
表3 新钢10号高炉焦炭成份及性能
品名化学成份,%强度,%CAVSH2OM40M10CRICSR6m焦85.6313.010.90.751.0685.47.428.764.54.3m焦84.9913.590.90.710.62827.629.863.4新昌南85.1613.251.390.779.64(4)混合煤 为了降本增效,整合资源,改善喷煤性能,烟煤和无烟煤搭配使用,配煤结构为75%无烟煤+25%烟煤,煤粉质量指标见表4。
表4 新钢10号高炉煤粉的质量
品名化学成份,%粒度,%CAVSH2O
提高煤气利用冶炼的技术措施
炉内操作优化
通过对2500m3高炉开炉以来大量数据分析,结合高炉自身特性及现有高炉原燃料情况,逐步确立上部适当抑制边缘、下部较高鼓风动能,“控制合理的中心主导气流“的操作指导思想,使高炉煤气流分布更加合理,提高CO利用率,达到降低燃料比的目标。
(1)缩小风口面积,调整鼓风动能操作。2012年4月20日以前,根据炉喉十字测温、炉内成像、探尺走势综合推断,软熔带中心和高炉中心有所偏离,说明块状带体积变小,不利于气固热交换和化学反应的进行,炉顶煤气温度高,中心高温区较大,表现在煤气利用率较低,混合煤气CO2 46.67%。因此,结合原燃条件及生产任务,提出必须保证高炉下部有适当的风速及鼓风动能。2012年4月20日,将风口布局由原来?120mm×30调整为?120mm×26+?110mm×4,进风面积由原来0.3391㎡缩小到0.33207㎡,理论风速V理=245~250m/s逐渐减至236~240m/s,鼓风动能由原来的145~150KJ/S调整132~140KJ/S。在实际生产中分析,过大的风速和鼓风动能易形成顺时针(向风口下方)方向的涡流,造成风口下方堆积而使风口下端烧坏(见图1)。采取合理鼓风动能,活跃风口回旋区,改善炉缸的活跃性和渣铁透液性。实际操作发现,鼓风动能在>140KJ/S,CO利用率很难突破48%且呈下降趋势,鼓风动能132~138KJ/S,CO利用率可以稳定在48.36~50.2%。
图1 26#、30#、12#风口熔损情况
(2)优化布料操作 2012年以前,由于过份强调大高炉发展中心气流,上部布料模式采用CO,矿石在边缘大量堆积,中心太宽。从休风观察料面情况来看,料面中心明火区直径扩展到3~4m,中心气流过畅,边缘气流又过分抑制,边缘矿焦比达到27t/t,压差<150Kpa,极易产生中心崩料或频繁滑尺,料速极不稳定(见图2)。炉身
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