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煤制合成气技术比较汇.doc

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煤制合成气技术比较汇

煤制合成气技术比较 煤制合成气技术比较 Texaco水煤浆气化、Shell粉煤加压气化和GSP气化技术都是典型的洁净煤气化技术,各有特点,各企业在改造或新建时应根据煤种、灰熔点、装置规模、产品链设定和投资情况进行合理选择。下面就上述气化技术及其选择和使用情况进行分析和评价,供大家参考。 1、Shell气流床加压粉煤气化 该工艺在国外还没有用于化肥生产的成功范例。中石化巴陵分公司是第一家引进该技术用于化肥原料生产的厂家。到目前为止,国内已先后有18家企业引进了此项技术(装置)。但该工艺选择的是废锅流程,由于合成原料气含有的蒸汽较少,3.0MPa下仅为14%;因此用于生产合成氨后续变换工序要补充大量的水蒸气,用于甲醇生产也要补充一部分水蒸气于变换工序,工艺复杂,也使系统能量利用不合理。湖北双环科技股份有限公司是第一家正式投运的厂家,于2006年5月开始试车。据反映,试车期间曾发生烧嘴处水冷壁烧漏,输煤系统不畅引发氧煤比失调、炉温超温,渣口处水冷壁管严重腐蚀,水冷液管内异物堵塞和烧嘴保护罩烧坏等问题。 引进该技术的项目投资大。2006年5月贵州天福与Shell签约,气化岛规模为每小时17.05万m3CO+H2,投资9.7亿元人民币,为同规模水煤浆气化岛投资的1.8倍。气化装置设备结构复杂,制造周期长。气化炉、导管、废锅内件定点西班牙、印度制造,加工周期14~18个月,海运3个月;压力壳可国内制造,但材料仍需进口,周期也较长;设备、仪表、材料的国产化率与水煤浆气化相比差距比较大。建厂时间长(3~5a),将使企业还贷周期长,财务负担加重。2001年与Shell签约的中石化巴陵分公司、湖北双环、柳州化工股份有限公司只有双环于2006年5月试车;2003年与Shell签约的中石化湖北化肥分公司、中石化安庆分公司、云天化集团公司、云维集团沾化分公司只有安庆于2006年10月开始煮炉。 Shell气化装置没有化工生产成熟应用为依托,消化掌握需要经历较长时间。陕西渭化集团300kt/a合成氨装置引进前,国内虽已有鲁南化肥厂Texaco气化炉使用经验,但从1996年建成试车至2000年,也历经了5a才达到300kt/a的设计能力。因此,估计Shell气化技术的消化、吸收和达产历程也是漫长的,不会比当年Texaco气化耗时短。可见,盲目跟风引进无异于高价为Shell做工业应用的大规模示范,实际风险较大。 2、GSP气流床加压粉煤气化 自2005年以来,有宁夏煤业集团公司、安徽淮化集团公司、江苏灵古化工股份有限公司3家与德国未来能源签约引进GSP气化技术。该技术主要技术指标与Shell气化基本处于同一水平,投资介于Shell与水煤浆气化之间。其主要区别是:Shell是多喷嘴对置装于侧壁,采用合成气上行废锅流程;而GSP是单嘴顶喷,采用合成气下行激冷流程。由于GSP采用的是激冷流程,更适合于化工生产,因此被不少专家看好、推荐。该技术同Shell技术类似,没有成功的粉煤气化应用实例参考,存在较大的风险,谁先引进就等于谁为GSP进行工业示范。由于多种原因,淮化、灵谷与未来能源签定的引进GSP合同已暂停执行,并转向寻求水煤浆气化技术。因此,选用此项技术更需谨慎。 3、水煤浆气化技术 3.1Texaco水煤浆气化技术 Texaco气化炉以浓度60%的水煤浆为原料,单嘴顶喷,耐火砖热壁,激冷流程为主,在我国20世纪80年代末引进此技术时,国际上已有美国冷水IGCC电厂、伊斯曼CO羰基合成化工厂、日本宇部合成氨厂等4套工业装置运行。 20世纪80年代末,鲁南化肥厂首次引进Texaco水煤浆气化技术用于生产合成氨。该项目由原化工部一院详细设计,国产化率达到90%以上,1993年建成试车,1995年年产量超过设计水平,而后较快地将负荷提到130%以上并稳定运行,单炉最长连续运行130多天,年运转率90%。投运后的前6a年平均运行时间为326.8d(日本宇部前6a平均为327d),曾创双炉无备车、每台炉平均年运行306d的成绩。1995年获国家科技进步一等奖,是国家对国内在Texaco气化工程设计、设备国产化、操作管理等方面消化吸收改造所取得的卓越成效的肯定。在鲁南化肥厂的成功示范,使Texaco水煤浆气化技术在我国进一步推广,揭开了我国洁净煤气化的序幕。目前我国采用该技术的在运行装置有24台,在建装置10台。 3.2四喷嘴对置式新型气化炉 该类型水煤浆气化炉的开发是国家“九五”重点攻关课题,由兖矿鲁南化肥厂、华东理工大学共同完成中试研究,取得了多项发明专利,经有关部门考核、鉴定和验收,认为是“填补国内空白”和“国际领先”。“十五”期间进入工业示范阶段。在华鲁恒升和兖矿国泰建设的3台炉子已进入正常工业运行,目前在建的炉子有7台。 3.2.1华鲁恒升气化装置运行情况 华鲁恒

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