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胶带机撕带事故
案例学习; 第一部分:不连沟煤矿“11.19”胶带机撕带事故
第二部分:不连沟煤矿“5.23”胶带机撕带事故
第三部分:不连沟煤矿胶带机预防撕带措施
第四部分:神东公司历年撕带、断带事故典型案例介绍
;一、事故时间:2014年11月19日
二、事故地点:不连沟煤矿大巷胶带机1#除铁器
三、事故经过:2014年11月19日16时30分许,机运队除铁器岗位工梁基伟接班后,在16:40分发现大巷皮带1#除铁器有“π”型钢梁,插入皮带中间,立即拉下闭锁, 并立即汇报区队值班人员和调度室。
经调查,2014年11月19日综放一队在早班检修完毕后组织第二次放煤,由于班长乔杰锋在机尾放煤时“π”型钢梁由后部运输机进入转载机,经三闭锁司机陈勇责任区,经转载机司机张美军责任区,进入顺槽皮带,经F6204漏煤眼岗位工贾伟责任区均未能及时发现铁器,进入大巷皮带,造成130米皮带被撕裂。
;事故现场还原;撕带事故现场照片;综放一队对辅运巷道原有支护的“π”型钢梁管理措施不到位,不重视,致使“π”型钢梁上系统是造成此次撕带事故的主要原因。
机运队顺槽F6204漏煤斗岗位工未能及时发现“π”型钢梁上系统,也是造成本次事故的原因。;一、事故时间:2015年5月23日
二、事故地点:不连沟煤矿F6106工作面下料口
三、事故经过:2015年5月23日21时15分,机运队F6106下料口岗位工李强巡查完皮带大巷2#除铁器后,返回距离F6106工作面下料口处约20米时,听到皮带有异响,迅速到下料口检查,发现皮带漏煤,于是按下距下料口最近的急停按钮,检查发现皮带撕裂,立即向当班跟班队长王根平汇报,机运队随后向煤矿相关职能科室进行了汇报,职能科室向矿领导进行了汇报,经检查发现F6106工作面下料口与大巷皮带缓冲床之间卡着一块矸石(长850mm,宽560mm,厚280mm),矸石两头尖,中间厚,直接嵌入了带面造成520m皮带被撕裂,事故经过约47小时的抢修,于5月25日恢复生产,事后确认肇事矸石来自综放二队F6106工作面。;撕带事故现场照片; 直接原因:
1、F6106综放工作面放煤时大块矸石进入运输系统,该矸石岩性坚硬、形状锐利、角度合适,卡在F6106工作面下料口与缓冲床之间,造成此次事故的直接原因。
2、机运队岗位工未及时发现皮带撕裂并处理,是造成此次撕带事故进一步扩大的直接原因。
; 间接原因
1、劳动组织不到位。机运队未严格执行《不连沟煤矿铁器(矸石)管理制度》,在F6106工作面下料口和2#除铁器安排一名岗位工。
2、现场管理不到位。综放二队未严格执行《F6106工作面回采作业规程》及《不连沟煤矿铁器(矸石)管理制度》,岗位工对运输系统监护不到位,未及时发现大块矸石上系统。
3、应急处置不当。导致撕带事故发生后未能及时发现并采取有效措施。
4、大巷皮带防纵撕保护未动作(大巷皮带防纵撕保护安装符合标准,因漏煤量小,未能使皮带撕裂后动作)。是造成此次皮带撕裂事故进一步扩大的主要原因。;严格现场铁器及大块矸石管理
强化皮带运输系统管理
强化安全生产责任制的落实
强化危险源辨识及隐患排查治理
强化现场安全管理
强化安全教育培训
;1.各级管理人员及当班工作人员应提高责任意识,严格落实措施及现场管理。
2.各单位要重新制定、完善铁器上系统管理制度及应对措施,从源头上抓起,防止类似事故再次发生。
3.各区队要在皮带机原有岗位工的基础上增加一名专职看护人员,负责查看上皮带的杂物和铁器情况,发现问题及时处理。
4.凡矿除铁器岗位工严格执行现场手拉手交接班制度。
5.凡是今后发生类似事故的,对责任单位主要负责人给予撤职处分,对专职岗位工给予开除处理。
6.对铁器上系统的来源单位及机运队,只要有任一单位未发现铁器上系统的均按上述规定进行处理。
7.机电科要认真落实铁器上系统管理制度的落实工作。
8.安全监察科负责铁器上系统的监督检查工作。
9.各生产单位于12月2日前必须完成除铁装置的安装。;神东煤炭集团公司的17个生产矿井及洗选装车系统,在用1.2米以上钢丝绳胶带机348部,总运输长度达到约357公里。
2003年以来公司范围内共发生撕带事故38起(撕带30起、断带8起)停机时间 达到950.6小时,其纵向撕裂带面7170.6米,造成直接经济损失约 1172万元。
;从发生的时段看2007年以前全公司胶带机共200部,发生27起事故,平均每年发生撕带事故4起,2007年后胶带机数量增加至目前的266部(南部区),撕带事故共发生3起,在胶带机总数增加的情况下,通过落实各项防范措施,撕带事故大幅度减少,从中可以看出只要管理到位,措施有效,责任到人,撕带、断带事故是可以避免的。下面事故案例分析。
;一、事故时间:2008年2月15日
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