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关于缸盖高压清洗机的项目报告 ;目 录
一、项目背景
二、缸盖高压清洗机的基本参数
三、缸盖高压清洗机的工艺布局方案;一、项目背景
WD加工部“二次创业”T11阶段要求缸盖清洁度。 ;图1 图2;二、提高倒角质量的方案措施
为提高喷油嘴孔倒角质量,我们进行了多种探索,包括:
①使用专用刀具在本序加工中心进行加工。为了提高铰喷油嘴孔的稳定性,首先我们考虑到使用专用刀具在本序加工中心进行加工。由于喷油嘴孔与缸盖底面呈空间15度角,我们考虑使用刀具轴线与机床主轴成15度角的专用刀具进行加工,但是这种刀具为了能够在机床上固定,需要在机床主轴上打孔安装定位块,由于主轴精度高、内部结构复杂,主轴改造实施难度较大,方案①暂时放弃;
②在其他加工中心上更换加工喷油器衬套底孔的工装,使用普通铰刀进行加工。这样不用再对机床主轴进行改造,并且可以使用普通的铰刀,不再使用价格昂贵的专用刀具。经过现场更换工装,发现机床与工装不匹配,需要重新设计工装,价格在10万以上,方案②暂时放弃;;二、提高倒角质量的方案措施
③在台钻上使用铰刀进行加工。通过台钻工装的设计制造(保证倒角角度15°±1°),并经过现场台钻转速的多方面调整,喷油嘴孔震纹虽有减小,但未得到根本性解决,并且此方案需往台钻上搬运缸盖,劳动强度大且易造成缸盖磕碰伤,方案③宣布失败;
④从方案③我们得到启发,既然用台钻加工仍然会有震纹产生,那在一定程度说明设备原因不是产生震纹的主要原因,我们将研究重点转移到了刀具方面。经研究认为,现用的铰刀有两个切削刃(图3),不易保证刀具的定心,由于刀具受力不均,造成刀具颤动,产生图2中的震纹。为了提高倒角的稳定性,我们订购六刃铰刀(图4)来代替现用的两刃铰刀,通过加工试验,倒角的粗糙度得到了根本性解决,均在Ra1.6以内(如图5所示),完全符合工艺要求的Ra3.2;加工过程的稳定性提高了,角度20°±5′也能很好的通过铰刀自身来保证。 ;图3 图4 图5;三、提高倒角质???所获得的经济效益
方案④相对方案①来说,节省了2把专用刀具的费用,每把专用刀具的价格为7.2万,共14.4万,又省去了改造加工中心的资金,大约5万,又减少了工序节拍,操作者可利用机床加工时间用手电钻倒角,节省节拍8s。
方案④相对方案②来说,节省了设计制造新工装的费用,大约10万,又减少了工序节拍,操作者可利用机床加工时间用手电钻倒角,节省节拍8s。
通过此项目的开展,不仅得到了直接的经济效益,更重要的是,喷油嘴孔倒角质量的提高,满足了斯太尔发动机产品图的要求,在一定程度上提高了发动机喷油器喷油雾化效果,降低了发动机的燃油量,提高了用户的满意度,其潜在经济效益是不可估量的。
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