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技术小结---高级工.doc

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技术小结---高级工

技 术 小 结 单 位: 姓 名: 申报工种: 申报等级: 日 期: 技术小结 一. 主要技术简历 (一)技术工作简历 1. 1999年1月~00年6月 上海通用有限公司 北厂车身 表调补焊 2. 2000年7月~ 03年8月 上海通用有限公司 王港车身 表调补焊 4. 2003年9月~05年7月 上海通用有限公司 北厂车身 表调补焊 5. 2005年8月~07年10月 上海通用有限公司 南厂车身 表面调整 5. 2007年11月~至今 上海通用有限公司 南厂车身 四门两盖 (二)学历及受教育情况 1. 上海市劳动局第二技校 1992.9~1995.7 钳电刨专业 2. 西南财经大学 2008.2~2010.3 工商管理专业 3. 2002-2005 上汽 初级工,中级工培训 4. 2005-2006 上汽 高级工培训 参加公司级技术比武 三等奖 获得证书 高级汽车调整工 2010.5-至今 上汽 汽车焊装技师培训 二. 主要贡献成果小结 (一)右后门窗饰板难安装 1 问题的来源: 新君威是通用汽车全球平台制造的一辆新型四门轿跑车,其外观高雅时尚,设计美观。门的窗饰板也是独具风格,如果安装不好就直接影响了其外观的整体效果,遇到的问题是总装车间右后门的窗饰板安装困难。 2 问题的分析: 右后门工装大刀片处靠栅与零件接触面贴合不理想,平面度超差,造成工装夹头关闭时,大刀片处焊点受力不均匀,焊枪焊接时高温高压引起了最下面一点焊点周围板材变形严重,与内板之间产生间隙,而影响到了总装车间安装饰条。 3问题的解决方案: 测量了大刀片焊点靠栅上表面在同一平面中的平面度,修正靠栅的上表面,消除纵向跳动,使工装夹头关闭时,大刀片下靠栅与工件正常贴合,也就是任何一个靠栅与大刀片贴合处都无间隙,焊接时的高温高压不会使板材严重变形,间隙也彻底消除。 4 改进后的成果 改进后去总装了解实际情况,在总装的右后门窗饰板难安装的问题已经彻底解决,总装已无需返修,提高了总装的线速度,也保证了产品的质量。 (二)解决四门内板外露表面的质量 1. 问题的来源: 新君威作为一辆新型轿跑车,不论外表面还是内表面,都不应该产生凹陷,碰伤等等表面缺陷,现在由于工装造成的表面缺陷较多,检查的时间增加,返修量加大,严重影响的产量,造成产能下降。 2. 问题的分析: 操作人员安放后门内板到工装。内板在放入工装时经常与工装上靠山发生干涉,造成内板钣金外露面凹陷,碰伤。 3. 问题的解决方案: 将工装夹头两个尖角打磨成圆弧面,消除干涉 。 4. 改进后的效果 改进后基本杜绝了安放门内板时与工装靠山干涉的情况发生,即不影响零件尺寸匹配及夹紧,又能保证了表面质量,减少返修量,提高产能。 (三)解决铰链螺母板焊点位置不佳 1. 问题的来源 铰链螺母板是门安装的一个重要的零件,如果焊点位置过偏可能造成焊点质量的缺陷,也可能无法焊接到螺母板,造成严重质量问题,影响安装。 2 问题的分析: 新君威左右前门铰链螺母板上的焊点过低,属于边缘焊,不符合焊接工艺要求。 3. 问题的解决方案: 将新君威左右前门装铰链螺母板的夹头取出部分夹头垫片,使夹头上的焊点挡块整体提高,使之在焊接时不会出现边缘焊,提高焊点质量 4. 改进后的效果 改进后杜绝了焊点位置不佳的问题,解决了焊偏的质量问题,确保此位置的焊点的质量。 (四)解决螺柱漏焊的问题 1. 问题的来源 新君威四门内板需焊接4个螺柱,在总装安装线束用,一旦漏焊将造成总装无法安装,严重影响质量,且总装返修时间交长,同时也影响总装的操作时间。 2. 问题的分析: 新君威前门区域的螺柱焊接由于工装夹头碰,需要分2 次操作,存在漏焊的可能性,同时操作时间较长。 3. 问题的解决方案: 现考虑改进工装的程序,将碰及的工装提前升起,这样可以使螺柱焊接能一次性焊接完,以避免漏焊的产生,并且还可以平衡两边的操作时间。 4. 改进后的效果 改进后,不仅可以不影响原来的正常操作流程,而且还可以保证螺柱焊的完整性和可靠性。对于平衡两边的操作时间也起了很大的作用。 三 结语 本人在上海通用汽车有限公司工作11年,曾在北厂,王港,南厂车身车间从事过多种车型的四门生产制造和表面调整工作,有着丰富的焊装装调经验。在北厂车身车间,参加过车间组织的带教计划。在南厂车身多次被评为制造之星。2006年参加公司级技术比武并获得汽车调整工高级证书,。目前担任四门两盖班组长,具有一定的管

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