- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于熟料质量超标的分析
关于熟料质量超标的分析
关于太子山熟料质量超标的分析
太子山熟料线于9月3日检修结束后投料,运行质量较差,主要是出窑熟料的游离钙超标频繁,尤其是自9月24日以后,出窑熟料游离钙超标严重,日平均样均在2.0%以上。公司和分厂分别在9月26日、28日组织多专业进行分析,并与29日协调区域工艺专业人员到场帮扶调整,期间系统改观不明显,10月5日再次组织研讨并调整后,出窑熟料游离钙合格率有所改观,但仍未达到集团标准。
一、现对导致游离钙超标的分析汇总如下:
1、原材料大幅度变化不适应窑的煅烧。
自海螺接管后,粘土改用一种红粘土,铝含量由之前的13%下降至8%左右,导致熟料中Al2O3含量大幅下降,尤其是24-26日熟料中Al2O3含量只有4.5-4.6%;为保证熟料中液相量,配料中Fe2O3含量控制由月初的3.5%左右调整至
3.9%左右,最高达到4.15%,导致熟料煅烧时烧结范围变窄,易提前出现液相。同时接管后原煤采购中有一家王洼煤矿的原煤,其热值在4800大卡左右,内水在9%以上,导致自9月7日后入窑煤粉的水分均在5.0%以上,最高达到6.06%,24-26日入窑煤粉的水分在5.9%左右,导致窑内窑前的温度不集中,烧成带温度下降,火焰后移,结合熟料中Al、Fe的变化,造成窑尾结浮皮,烟室结皮,导致窑工况急剧恶化。
自开会研讨后,27日将原库存的粘土进行搭配,熟料中Al2O3含量上升至5.0-5.2%左右,Fe2O3含量下降至
3.7-3.8%左右;采购低水分原煤进厂搭配10月2日后入窑煤粉水分控制在3-4%。同时组织对窑尾结皮进行清理,并操作中增大窑内用风,窑况于10月5日后开始好转。
2、率值不受控,波动大。
造成率值不稳定的原因有以下方面:
(1)、石灰石开采目前属于外包,其炮孔样无法反映石灰石品位,铲装时无法做到质量搭配,造成下山石灰石的品位波动大,10月份入堆石灰石的CaO含量最高52.%,最低
47.%,导致出磨生料率值的波动;
(2)、9月下旬至10月初因天气下雨,进厂物料潮湿,石灰石中含土量大导致石灰石仓积料,在仓料位波动时导致出磨生料率值波动,后经过放仓及控制仓料位,目前已将积料清除;
(3)、目前质量调度均为新接触配料岗位,经验不足,调整的幅度把握不到位,调整滞后而造成率值波动;
(4)、目前的部分设施不能满足均化的要求:a、石灰石堆料机因测量杆缺少,采用人工来回堆料;b、均化库均化效果差,入库为单点下料,出库6个区有2个区堵死,目前无法清理;c、回转阀壳体磨损严重,目前已无法修复,导致立磨因回转阀频繁卡料而止料。
3、目前窑工况虽有好转,但窑内温度不高,窑抗波动能力较差,主要反映在:a、因9月下旬长时间低产低窑速和高Fe物料的影响,窑10-20米出现厚窑皮,该区域筒体最低温度在140℃,造成窑前风速增快,窑内通风量下降,使火焰的温度不集中,高温点后移;b、因火焰后燃烧和阶段性低率值生料影响,窑尾烟室粉料较多,容易在缩口部位堆积,影响窑内的通风,造成窑内不完全燃烧;c、因生料率值的波动造成窑加减产频繁,窑热工制度不稳定。进而造成出窑熟料的跑点。
二、下一步措施:
1、做好石灰石的源头控制:a、每周由公司领导带队到矿山实地了解现状,对下山石灰石铲装进行协调;b、质控处每天到矿山铲装点进行取样化验;c、加强对进厂石灰石外观验收,对含土量大的车次不得直接入破碎机,倒入堆场由装载机进行搭配下料;d、确定均化堆场内石灰石的CaO含量目标,每一堆料堆预留1米左右的空间作为调节,确保石灰石的CaO含量的稳定;
2、加强物流系统的管理:a、保持调配站各物料仓料位的稳定,有计划的组织物料仓放仓工作,每次计划停机后由分厂领导带队对各仓结皮进行清理;b、红、黄粘土的搭配由质量调度现场指挥;c、粘土、铁粉断料5分钟,立磨立即止料处理;d、生产调度、质量调度每6小时到调配站签到一次,以检查物料的下料情况;
3、加强煤料的对口工作:a、进厂原煤每天进厂量控制在500吨左右,做到每车一检,提高原煤数据的准确性;b、使用前期高内水的原煤时,其搭配量不高于总量的1/3;c、立磨计划停机超过4小时,在停机前3小时通知质控提高出磨率值;
4、加强操作优化调整:a、分厂工艺领导与操作员组队帮扶,以做好操作思路的统一和问题的协调组织;b、定时对烟室积料组织清理,保证系统通风的稳定。
文档评论(0)