山东LNG项目风化岩地基承载力确定QC成果--徐绪程.pptVIP

山东LNG项目风化岩地基承载力确定QC成果--徐绪程.ppt

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山东LNG项目风化岩地基承载力确定QC成果--徐绪程

工程概况 小组概况 选 题 理 由 现状调查 现状调查 现状调查 现状调查 现状调查 设定目标 目标可行性 分 析 通过以上对策的实施,我得出如下结论: ③全风化花岗岩,④-1强风化花岗岩(砂砾状)承载力特征值均大于300KPa,压缩模量大于10MPa;这两层土满足设计筏板基础对承载力和沉降的要求;所以我们推荐在开挖至场地标高后,可选用筏板基础以开挖面的③和④-1层作为基础持力层。 总结和巩固 措 施 1.确保钻探质量 为了提高全风化、强风化的采取率,严格控制钻探每回次进尺,控制每回次进尺长度不应大于1米;且钻机转速不宜太快,采用中速钻进。为了保证孔底岩土不软化,在20米深度内采用干钻的方式进行,以确保原位测试的准确性。 针对要因1—勘察手段单一 2.制定风化岩的划分原则及判定方法: 首先定量按标贯击数作为依据,以N≥50击划分为强风化岩,50击>N≥30击划分为全风化岩,N<30击划分为残积土;然后按岩石特征和岩芯状态将强风化分为砂砾状、碎块状两类;将中风化按完整性以块径40cm为界限,分为破碎和较完整。 针对要因1—勘察手段单一 3. 丰富勘察手段 为综合判定风化带及岩体完整性,我们在储罐区选取了部分钻孔进行波速测试,并选取相应深度有代表性的岩块做声波测试,计算岩体完整性系数。 针对要因1—勘察手段单一 1.参照规范,取得范围值 针对要因2—承载力定值难以确定 1000~1500 500~1000 200~500 / 软质岩石 2500~4000 1000~2500 500~1000 200~500 硬质岩石 微风化 中风化 强风化 全风化 风化类别 岩石类别 2.进行岩土类比 为了能进行岩土类比,我们选取有代表性的全风化及强风化岩做颗粒分析试验,与砂土或碎石土进行类比,结合经验提出承载力。 25 1000 / 介于强风化及 中风化 强风化花岗岩 (碎块状) ④-2 22.5 500~600 91 角砾(极密实) 强风化花岗岩(砂砾状) ④-1 10 350 35 中砂(密实) 全风化花岗岩 ③ Es (MPa) fak (kPa) N击 压缩模量 (200~250KPa) 承载力 特征值 标准贯入 岩土类比 岩土名称 地层 编号 针对要因2—承载力定值难以确定 结论 效果检查及 效益分析 1、效果检查 2011年6月本工程储罐场地开挖至设计标高,部分全风化及砂砾状强风化岩表层扰动后,又浸水、受工程车碾压,软化严重,甚至泥化,感官上疑为一般性土,强度不高,受到设计及业主专家的质疑,普遍认为需要超挖至坚硬层或需要采取一定的工程措施。 因感官上觉得承载力不够,又因储罐位置移动,在我方建议下,设计部门提出了补勘验证及做浅层平板载荷试验论证。 a、补勘 施工勘察在3号罐区增布了9个钻孔,对前期地质剖面予以加密,经勘察与我方原有钻孔揭示的风化带变化趋势一致,验证了我方对风化带判定是正确的,地质资料是准确的、可靠的。 b、浅层平板载荷试验 在2号储罐开挖基槽内选取具有代表性的最软弱地段-已呈全风化状的花岗闪长岩地段,进行了两点静载试验;试验得出全风化岩承载力特征值分别为320和335KPa。 由于场地开挖后,遇雨季,遭受雨水浸泡,加之有一定的人为扰动影响,承载力有所降低;但也与我们在原位未经软化勘察提出的全风化岩承载力特征值为350kPa极为接近。 c、筏板基础可行 经过QC小组活动取得的成果,我们论证了筏板基础可行,目前该方案已实施完毕。 2、效益分析 经过此次QC小组的实施,圆满地完成了我们制定的目标,大幅提高了风化岩地基承载力的合理性。同时,新的成果具有如下的效益: ①缩短了工期:若采用桩基,每个储罐需要约560根桩,投入10台桩基钻机,每台次3天完成一根桩,需要112天完成。现在采用筏板基础,实际工期只用了56天。节省工期56天,比本次QC目标值50天高了6天。 ②减少了工程量:原设计需要对全风化岩进行清除,预计挖方量为37800立方米;现在实际挖方量为30900立方米,且不需要清除场地标高以下的全风化岩,节省工程量18.3%,比QC目标值15%高了3.3%。另外原方案超挖部分需要重新回填至场地设计标高,进行地基处理,又会增加一笔工程费用。 ③为公司赢得信誉:业主、设计方及专家对我方的勘察水平充分肯定,为工程节省工期和投资,产生了良好的社会效益。 * * * * * * * * * * * * * * 风化岩地基承载力确定 QC小组成果汇报 山东LNG项目储罐区 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 山东液化

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