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解决覆盖件拉深压料面起皱的方法研究
模具工业 2015年第41卷第11期
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l冲 模 技 术 《
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解决覆盖件拉深压料面起皱的方法研究
张振东
(安徽工程大学 机电学院,安徽 芜湖 241000)
摘要:针对汽车覆盖件拉深时压料面产生起皱的问题,分析了起皱的主要原因,设计 了新的压料面偏
差处理方法,同时通过DyIlaf0m1精算分析解决了虚拟拉深筋转换不准确、压边力不合理的问题。理论
与实践表明,覆盖件拉深压料面起皱的问题得到了有效解决,对提升模具质量具有显著意义。
关键词:汽车覆盖件;压料面;起皱;偏差处理;虚拟拉深筋
中图分类号:TG315.2 文献标识码:B 文章编号:1001—2168(2015)11—0023-04
M ethod to solvepressuresurfacewrinkling in
drawing automobilepanels
ZHANG Zhen—dong
(ConegeofMechanical&Electrical Engeering,AnhujPolytechnicUniversity,Wuhu,
Anhui241000,China)
Abstract:In theview ofthe problem thatpressure surfacewrinkfing when drawing an auto—
mobilepanel,themain reasons were analyzed na d a new method was designed to deal
wiht deviation of pressure surface.At hte sanle tiille,hte inaccuracy of changing virtu-
al drawbead na d the unreasonable blank holder forcewere solved by Dynaform actuary.
The Th eory na d Prac tice showed htat hte pressure surfacewrinklingof drawing pna els
have been effectively improved.
Key words:automobilepna el;pressur e surface;wrinkling;deviation treatment;virtualdraw-
bead
1 引 言 2 压料面起皱原因分析
覆盖件模具的制造水平是影响模具企业业务 2.1 原因分析
水平的重要因素。客户对制件质量要求不断提高, 在整个模具制造周期中,影响模具质量的有设
不再仅仅停留在制件型面 内无缺陷,对压料面及工 计 加工制造与现场调试等3个主要环节。针对这3
艺补充面部分的要求也越来越高 。其中,拉深压 个环节对拉深压料面起皱的直接原因进行分析与
料面状态在一定程度上决定了制件A面(正面)拉 排除,发现导致压料面起皱的主要原因是压力机精
深充分性,对制件的外观质量有较大影响。 度不足、加工数模处理不合理、CAE理论压边力比
拉深压料面的质量问题主要是压料面起皱,从 实际调试所用压边力小、虚拟筋与真实筋对应不准
现场覆盖件拉深状态看,在统计的48副拉深模中仅 确等 ,它们 占压料面起皱原因的75%。表1是现场
28副拉深模的压料面状态 良好,模具合格率仅为 统计的5个项 目中拉深压料面情况。
58.3%,处于低水平状态 。压料面起皱
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