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炼钢厂脱硫搅拌液压系统完善优化
2015年 4月 机床与液压 Apr.2015
第43卷 第 8期 MACHINETO0L & HYDRAULICS Vo1.43No.8
DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2015.08.059
炼钢厂脱硫搅拌液压系统完善优化
方涛,肖矿荣,李宏磊
(武钢股份设备维修总厂 ,湖北武汉 430083)
摘要:分析脱硫搅拌液压系统的工作原理,针对脱硫搅拌液压系统存在的缺陷,通过加装短路阀及完善相关电气控制
程序,避免了闭式主泵发生流量反向输出的问题,最终实现了主泵一用一备的设计 目标。
关键词:脱硫搅拌;液压系统;优化设计
中图分类号:TH137 文献标志码 :B 文章编号:1001-3881(2015)8-182-2
某炼钢厂采用机械搅拌脱硫法实现炉外铁水脱 MPa,元件 2为控制泵,工作压力为 13MPa,元件 5
硫,用于搅拌的搅拌头靠液压马达驱动,从投产至今 为主泵,为力士乐 A4VSG系列斜盘式轴 向柱塞变量
已使用近40年。最终于2011年对脱硫液压站进行改 泵,搅拌时工作压力为 15MPa左右。补油泵 1的作
造。因之前搅拌马达为单向旋转 ,但改造后所选主泵 用在于给闭式系统低压腔补油,用于弥补 闭式系统的
的变量控制机构在失电状态下会出现负满偏全流量输 油液泄漏,保证系统的正常工作。控制泵2的作用主
出情况,不能满足现场实际工作要求。文中主要介绍 要驱动主泵斜盘倾角变量.从而改变主泵排量,最终
如何克服现有缺陷,经济、安全、高效地对液压系统 改变油马达转速,主泵斜盘倾角可从一15。增到最大
进行优化设计。 值 15。,实际工作时斜盘倾角严格在0。 15。之间。
1 脱硫搅拌液压系统控制原理简介 2 脱硫搅拌液压系统存在的缺陷及解决方法
脱硫搅拌系统原理见图 1。 2.1 缺 陷
从控制原理可知 ,主泵斜盘倾角可从 一15。增到
最大值 15。。但根据现场生产实际情况,该脱硫搅拌
马达仅为单向旋转 ,因而一直靠比例阀放大器的电压
来保持中位 。严格要求生产中主泵斜盘摆角在0~15。
之间,一旦比例阀放大器损坏或出现其他故障,主泵
斜盘倾角立即回到一15。位置。因为主泵压力油出 口
处有单向阀,就会导致主泵吸油 口吸空,出现严重事
故。故而施工调试时,取消了泵出口处的单向阀。但
取消单向阀后.工作主泵会将压力油打至备用泵出口
侧,将备用泵变为类似马达的执行元件 ,严重影响备
用泵的设计功能。为安全起见,最后只能将主泵出口
处单向阀改为与进 口处一样的手动截止阀.从而保证
工作泵
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