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橡胶充气芯模在涵洞施工中的应用
21114年6月 第6期 李 婧。等:橡胶充气芯模在涵洞施工中的应用 No.6 Jun.2014
问题:①涵洞轴线位置偏移严重,体现在涵洞中间段
轴线向上偏移;②涵洞内壁平整度较差,体现在涵洞
内壁呈波浪状 (顶部较为明显);③芯模在拆卸过程
中,由于脱模效果不理想,表面附着混凝土较多,并
出现多处明显刮痕。
针对以上出现的质量 问题,进行了分析讨论 ,总
结 出以下解决方案 :
1)将钢筋笼与地面预留锚筋焊接、降低混凝土塌
落度并分层浇筑。钢筋笼抗上浮能力不够,是涵洞轴
线向上偏移的直接原因,通过在混凝土垫层面植入钢
筋头,使之与钢筋笼焊接,增加钢筋笼抗拉力_3;在
100 l1400 I 1600 I400
浇筑过程 中混凝土对芯模产生 的巨大上浮力是导致涵
图3a 排水涵洞断面示意 (试验段)(单位 :mm)
洞轴线向上偏移的根本原因,将混凝土塌落度 由原来
的 16~18cm调整为 12~14em,同时采取2仓 同时浇
筑的方法,即第一仓混凝土浇筑至芯模底部 以上
10em处时,转至第二仓混凝土浇筑,同样浇筑至芯
模底部以上 10cm处时,再回头浇筑第一仓剩余部分
混凝土,浇筑完成后再浇筑第二仓剩余混凝土,保证
混凝土分层后的间歇时间,双管齐下减少混凝土上
浮力。
2)加密芯模定位箍筋、适当加大芯模充气气压。
经检查发现涵洞内壁(主要为顶部)呈波浪状间距约为
500mm,正是芯模定位箍筋的间距 ,主要原因是芯模
受到巨大上浮力后与定位箍筋挤压变形,导致内壁 出
现波浪状。通过将原定位箍筋间距 由500mm调整为 图3b 排水涵洞断面示意 (施工段)(单位:mm)
300mm,并在芯模顶部 120。角范围内增设 5条扁钢防
钢筋笼制安加固
止芯模局部变形;芯模 内气压不足也是导致芯模局部
变形的主要原因,通过与厂家技术部门联系,确定芯
模的极限气压,将芯模充气气压由原来的Q015MPa提升 I 外模安装
● T_ 丽_J 1 的 ] ^] ]
至0.017~0.020MPa。从而减少芯模在浇筑过程中的
局部变形,保证涵洞 内壁的平整度 。 芯模安装就位
3)取消原有脱模剂,选用外套塑料薄膜。现场实
际情况发现使用传统的肥皂水作为脱模剂的方法效果 芯模加 固
并不理想,出现拆模时芯模取出困难和遭到不同程度
的破坏,后改用外套塑料薄膜的方法,使脱模更为简 I 芯模充气
洁方便,同时充分保护芯模,延长其使用寿命。
2.2 项 目实施
砼一次浇筑
通过对试验段出现的涵洞 内壁平整度差、轴线偏
移严重及芯模脱模效果差等质量和安全问题进行归类、
砼二次浇筑
讨论与总结,更新创造形成相对成熟的橡胶充气芯模
施工工艺,详见图3b、3e。
【 芯模排气拆除
图3c 橡胶充气芯模施工流程示意
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2014年6月 第6期 广东水利水电 N 6 Jun.2014
1)钢筋笼制安及加固 0.017~0.020MPa(混凝土浇灌过程至混凝土初凝期
按设计蓝图要求对涵洞钢筋笼进行制安,保证涵
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