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厚壁型不锈钢管道应力腐蚀开裂及对策

专 论 石油化工腐蚀与防护CORROSION&PROTECTIONINPETROCHEMICAlINDUSTRY 2013年第3O卷 第4期 厚壁型不锈钢管道应力腐蚀开裂及对策 鲍世平,李 明,刘京东 (江苏索普(集团)有限公司,江苏 镇江212006) 摘要:对甲醇一氧化碳变换管道焊缝裂纹进行宏观和微观分析 ,对裂纹内腐蚀产物进行x射 线分析,认为SUS304厚壁型不锈钢管道在焊接过程 中焊缝 区域极易产生微裂纹、敏化等缺陷,这 是厚壁型不锈钢管道发生应力腐蚀开裂的重要 内因;高温下含高水分、适量氧气、微量氯离子的水 煤气介质是不锈钢管道产生应力腐蚀开裂的重要外因;而由于温差变动造成的热应力是管件疲劳 开裂的另一个重要外因。采用铬钼低合金钢管道输送高温水煤气是适宜有效的,但其耐均匀腐蚀 性较差,生产过程中宜加强监测,以确保安全。 关键词:厚壁型 不锈钢 应力腐蚀开裂 中图分类号:TE985.8 文献标识码 :A 文章编号:1007—015X(2013)04—0012—05 江苏索普 (集团)有限公司为配套 600kt/a 三通等处频繁出现泄漏,特别是一段从换热器 醋酸生产装置,于2009年 10月投资建成了煤制 E15101到变换炉 R15101的一根近 40113长的不 CO的造气工艺并联产550kt/a的甲醇项 目,实现 锈钢管道(PG一15108)频繁泄漏。 了生产能力和工艺技术的新跨越。但新装置开车 过程中遇到了很多问题,直到第二年8月装置才 1 PG一15108管线的概况 稳定下来。据统计,在近一年的开车调试中装置 PG一15108管线 为 6609.6mm ×24mm 的 开停车近20次,除供电、供气问题之外,另一个主 SUS304有缝钢管,弯头亦为有缝弯头,材质成分 要问题是CO变换工段在开车过程中管道弯头、 分析结果见表 1。 表 1 PG一15108管道材质化学成分分析结果 Table1 AnalysisresultsofchemicalcompositionofPG一15108pipingmaterial .% 对比国标,除cr含量略少外其它全都在正常 开车不到半年时间里陆续更换了泄漏 的弯头、 范围。另外,供货要求管道成型后都必须固溶处 三通。从更换下的管件宏观上看是由于304不 理。经测试表面硬度 (1iB)不超过 187。 锈钢焊缝区域出现问题 (见图1),沿管道环向焊 该管线是用来输送变换前的工艺气体,工艺 缝切割处的焊缝熔合 区,可见焊缝 内出现大量 气体在 E15101换热器中通过变换过的高温气体 的脆性裂纹。裂纹粗大,甚至发现一只弯头内 加热,然后通过 PG.15108输送到 R15101变换炉 表面出现长度约60cm穿透性单枝裂纹 (见图 进行催化变换。频繁的泄漏主要发生在该管线上 2)。 的几个弯头、三通及管道焊缝上。PG-15108管道 内工艺气体温度、压力及成分见表 2。 收稿 13期:2013—01—30;修改稿收到13期:2013—07—20。 由于生产装置操作等方面的不稳定导致管道 作者简介 :鲍世平 (1966一),工程师,1989年毕业于北京化 内工艺气体的温度起初有较大的波动,最高温度 工学院腐蚀与防护专业,2005年获得南京大学化学工程硕 短暂可达到400℃,甚至500℃。 士学位,长期从事防腐施工管理工作。E-mail:Baosp2005 由于泄漏等各方面原因,装置开开停停,从 @ 163.tom 12 表 2 PG一15108管道 内工艺气体成

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