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提高电火花线切割机床加工精度的方法
· 100 · 机床与液压 第38卷
信号。步进电动机的相电流与转角之间的变化规律如 20/80,改进后仍满足一个脉冲当量使工作台位移
图5示,可以看出其相电流变化最大相对变化率为 为 :
31%,与原步进电动机 比较,变化率下降了 19%,
s=丽丽OL× … 丽 x4=0.00-mm
因此输出力矩变化小,工作台运动相对平稳,使被加
工件的尺寸精度和表面精度得到提高。解决了因电动 贮丝机构原机床采用普通电动机和一对齿轮减速
机相电流变化过大,带来的工作台运动不平稳、机床 (如图7(a)),原三角型丝杆螺距为 1mm,三角型丝
调试、维修和产品质量的问题。 杆摩擦因数较大,由于丝杆工作时切削液和渣滓渗漏
到丝杆表面,使丝杆很快磨损,造成丝杆运动失步等
问题。为改善这一现象,将三角型丝杆改成摩擦因数
较小的梯形丝杆,螺距增大到2mm。同步带传动与
齿轮传动相比,除传递运动准确外,还具有缓冲、吸
振的作用,故将原齿轮减速改为同步带减速,使丝筒
溜板移动平稳,钼丝不再抖动,达到提高被切割件表
图4 五相十拍步进电机单、双工作示意图 面精度的作用。这种改变要保证丝筒旋转一周,丝筒
溜板移动大于一个钼丝直径 的距离 (但也不能太
大),才能保证钼丝在丝筒上缠绕不重叠 (钼丝缠绕
重叠将引起钼丝松动,影响被加工件表面粗糙度),
因目前常用的钼丝规格为 4,o.1—0.2mm,根据原机
图5 五相十拍 电机相电流与转角之间的变化规律 床的具体结构情况,钼丝之间留有一定的间隙,改变
措施二:齿轮传动机构中啮合对数越多,误差越 后的同步带如图7(b)示,其同步带轮齿数 比为 15/
大。因此将齿轮传动由原来的两对啮合改为一对齿轮 105,保证钼丝的正确缠绕。
齿轮传动 贮丝筒 直流 电机 同步带传动 贮丝简 直流 电机
啮合传动 (如图6),同时使齿轮反向传动间隙引起
的误差减小。
(a)改墙 前 【b)改造 后
图7 贮丝简传动示意图
4 结束语
图6 改进后机床进给系统传动示意图
改进后的电火花线切割机床,调试时间比以前缩
措施三:将贮丝机构的一对齿轮减速改为同步带
短了20%,尺寸误差值和表面粗糙度值都降低了
传动,起到吸振、缓冲的作用,使丝筒运行平稳。
15%。
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