05Cr17Ni4Cu4Nb阀杆堆焊硬质合金断裂分析.pdfVIP

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05Cr17Ni4Cu4Nb阀杆堆焊硬质合金断裂分析

FailurI失效分析 05Crl7Ni4Cu4Nb阀杆堆焊 硬质合金断裂分析 ■ 刘智民,李斌 ,赵龙龙 摘要:05Crl7Ni4Cu4NbN杆受径向力,在阀杆关键部位密封面堆焊层在熔合线附近发生断裂。通过拉伸、冲击、全相及硬 度检测分析,查找阀杆断裂的原因。 关键词 :沉淀硬化不锈钢 ;断裂 ;金相组织 1.概述 结构 如图2所示 ,阀杆断裂部 成分分析,结果如表l所示,阀 注入阀阀杆o5Cr】7Ni4Cu4Nb, 位,处于 2lmm堆焊层熔合线 杆拉伸试验结果如表2所示。 为提高密封面耐磨 、耐 冲刷性 附近,结构上此处易造成应力集 (6)阀杆硬度检测 固溶 能 ,_任 关键部位密封面堆焊 中。但对断裂处查看,熔合线上 +550℃时效 处理 ,标准硬度值 ERCrCo—A。对热处理后发生弯 没有咬边、未熔透、高点等引起 ≥35HRC;堆焊层靠近熔合线及 曲变形的阀杆进行校直时,多根 应力集中的缺陷。 热影响区处:圆柱表面、心部硬 25ram阀杆全部在小端 2lmm (5)05Cr17Ni4Cu4Nb原材 度36~38HRC;阀杆远离堆焊区 堆焊层熔 合线处发生断裂 (见 料检测 用光谱分析仪进行化学 域处母材:圆柱表面、心部硬度 图1)。通过一系列的检测、试 验 ,分析查找阀杆断裂失效的原 因。 2.检测、试验及分析 (1)经查阀杆断裂前的工 图 1 艺步骤 闷杆粗车后在1040~C进 行固溶处理,密封面堆焊后,对 阀杆进行550℃的时效处理。符 合加工工艺要求 。 (2)对阀杆断裂处进行渗 透无损检测,按JB/T4730.5 I级 图 2 规定,未发现超标缺陷。 (3)阀杆断 口基本垂直干 表1 05Crl7Ni4Cu4Nb化学成分 (顷 分教) (%) 轴 向方向,断 口上未见明显的塑 元素 C Si Mn P S Cr Ni Cu Nb l5.0 3.OO 3.0o O.15 性变形痕迹,存在明亮的反光小 标准值 ≤0.07 ≤1.0O ≤I.0O ≤0.040 ≤0.030 ~ —。 ^— — 刻面,宏观断 口呈岩石状断 口。 l7.5 5.00 5.00 0.45 (4)阀杆结构分析 阀杆 检验值 0.04 O31 0_29 0.022 0.009 15.24 4.09 3.16 0.21 54 雒造 参磊 热加工 F I失效分析 _j7~38HRC。 表2 阀杆拉伸试验结果 阀杆远离堆焊区域处母材冲 序号 直径m/m JMPa 口fl~lPa 断面收缩率 (%) 断后伸长率 (%) 击试验 :1样:45J/cm ;2样: 1 1O 1404 l343 61.56

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