某单位24SA–18型循环泵汽蚀问题.docVIP

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某单位24SA–18型循环泵汽蚀问题

5.5 某单位24SA—18型循环泵汽蚀问题 一 简要过程 一九八八年八月,我当时任设计科科长,某一天,某电厂客户拎着一块从叶轮上敲下的叶片碎片来找我,说是用了我厂两台24SA—18型循环泵,运行不到两个月,叶轮叶片就损坏了。特意敲了一块下来,请我分析一下是什么原因。 我一看就明白,是典型的汽蚀破坏。我问他泵出口压力是多少?他说不到一公斤(1kg/cm2)。而泵的扬程是32米,显然是由于泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运行,从而严重汽蚀导致叶片损坏。 我对客户说,这是汽蚀破坏造成的。他说以前也是用同样的泵,也能用九个月,这次换上新泵,怎么只能用两个月呢?我说用九个月也不正常,至少用两年以上才正常。问题一下难以说清,你先回去将泵出口阀门关小,关至泵出口压力达0.25Mpa以上,我以后就便抽空到你厂再深入调查分析,帮你们解决问题。 不久之后,我出差到北京,返程时在安阳下车到达某电厂。 当时该电厂25MW3#机配用我厂二台24SA—18型循环水泵,泵铭牌参数为: Q=3240m3/h H=32m N=960r/min Hs=2.9m(即NPSHR=7.4m) Pa=317.5kw 配套电机:JSQ1410—6 额定功率:380kw 我们到达现场时,泵仍处于全开阀状态下运行,泵出口力P2=0.7-0.8kgf/cm2,指针频繁晃动,而且有明显汽蚀爆破声,凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,而正常温差应为8~11℃,说明循环冷却水的水量不足。 我问电厂同志,我曾建议你们先关小阀门运行,为什么还是敞开阀门运行呢?他们说,从运行情况看,凝汽器冷却水前后温差就高,已是流量不足,关小阀门后怕流量更少,影响发电出力。我说你们错了,关小阀门后汽蚀会消失,汽蚀消除后,流量就会增大。他们听了似信非信。我建议现在做一个关阀试验。他们有点担心,怕影响发电。我说多搞几个人照看,我们只是逐步慢慢关小,万一有影响,照看的人喊一声,我再打开阀就是了。 于是我和易连进在泵旁边负责关阀,电厂的人分别照看汽轮机出力、凝结器真空度、冷却水进、出凝结器的温差等等。准备好之后,我开始将阀门从全开状态逐步关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数据,当第四次关小后,泵出口压力才升至1.85 kgf/cm2,此时照看凝结器真空度的人就叫“真空度下降了,不能再关了!”(见附表: 3#机甲循环水泵试验数据整理)。我暂停了一下,不久车间主任又说:“真空度上去了,没事,再关小”。于是继续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2,以后,凝结器冷却水前后温差也从25℃下降到11℃左右(见附表)这都说明循环冷却水量增加了。同时泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。但是此时出口阀门开度大约只有10%左右,阀门有些振动。 试验做完之后,电厂方面的有关领导和技术人员才开始认真听取我的改进意见。首先我深入调查了解有关资料。然后作出了改造方案。 二 装置情况及装置特性曲线 该电厂3#机循环水泵装置示意图5.5—1所示: 图5.5—1 凝汽量为110m3/h,要求循环水量为3850~6050m3/h,即为1.07~1.68m3/s。要求单泵流量Q=3025~3850m3/h,即为0.84~1.07m3/s。 从装置示意图可知,泵进出水位差即几何扬程基本为零。 附表               3#机甲循环水泵试验数据整理     电动机 功 率 (kw) 279 312 288 337 349 349 349 329 369 试验目的:查出水泵汽蚀原因,求水泵最佳运行工况; 试验方法:节流水泵出口阀,提高水泵出口压力; 试验仪器:水泵出入口为0.4级压力表,其余为现场运行表计; 试验人员:杨凡行、易连进;电厂成员。 凝结水 温度 (℃) 50 52 51 54 41 42 43 47 41 凝结器 真 空 (mmHg) 664 654 651 623 700 695 692 692 702 凝结水 流量 (T/H) 80 86 92 90 75 80 72 85 80 汽轮机 电负荷 (kw) 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 凝结器 出口温度 (℃) 43 45 45 44 30 31.5 33 31 31 凝结器 进口温度 (℃) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 循环水泵 出口压力 (mmHg) 0.75-0.8 1.25-1.45 1.85-4.5 1.25-1.85 2.25 2.65-2.9 3.15-3.2 2.65 1.8 循环水泵 进口压力 (mmHg) 25 25 25 50 50

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