自行小车改善唐铁栓分析报告.ppt

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东风汽车有限公司商用车发动机厂 COMMERCIAL VEHICLE ENGINE PLANT, DONGFENG MOTOR CO., LTD. 风神发动机 发动科技的力量 东风汽车有限公司商用车发动机厂 COMMERCIAL VEHICLE ENGINE PLANT, DONGFENG MOTOR CO., LTD. 装试车间自行小车防止误动作改善 装试车间 发表人:唐铁栓 2015年11月 一、现状 1、安全现状: 设备发生误动作4次,其中不受控制发动机下滑2次,不受控制上升2次,其中一次险些造成人员伤害安全事故。 2、停工现状: 单独统计这四次停工时间为620分钟,维修处理过程存在危险性作业。PLC备用点已经使用4个,已经无多余备用点可提供使用,随时需要更换PLC模块,这必然造成更长的停工。 现状:自行小车时常发生误动作,有的需要处理,有时突然又正常,装配工工作时胆战心惊,我们通过统计整理,列出由于误动作发生停工的实例。 要因分析: 控制接触器吸合输出信号未发出,但输出点实际接通,造成接触器吸合电压建立,接触器吸合。 接触器一直吸合不断电,小车产生误动作。 PLC输出模块输出点损坏短路。 结论:PLC输出点短路损坏。 要因分析 为什么PLC输出点会短路损坏? 原因分析: 为什么PLC输出点会短路损坏? 为什么: PLC输出点短路 为什么: PLC输出继电器触点粘合损坏。 为什么: 电流过大超出PLC输出继电器触点额定值(1.5-2A)。 为什么: LC1D40-AC220V交流接触频繁吸合和断开时电流过大(吸合电流2-4A),超出PLC输出继电器触点电流额定值。 为什么: 设计不合理,未考虑PLC输出继电器和频繁通断交流接触器的匹配问题。 真因: 设计不合理,未考虑PLC输出继电器和频繁通断交流接触器的匹配问题。 设计不合理,PLC输出点直接带动交流接触器是造成PLC输出点短路损坏的主要原因。 目标设定 安全现状:安全隐患次数:4次 目标:0 提高改善信心,我们目标努力为“0” 停工现状:620分钟 620 分钟 4次虚惊事件 0 改善实施 1、解决PLC输出继电器短路损坏的办法就是减小负载电流,经过评估决定采用加装中间继电器的办法来解决上述问题。 选用施耐德 RXM 2AB2BD AC220V 10A的中间继电器 进行现场配线,用中间继电器过渡控制交流接触器。 控制过程:PLC输出继电器带电—中间继电器吸合---中间继电器触点闭合—交流接触器吸合—自行小车上下动作。 改善依据 原图纸控制方式 改善后控制图纸 选用的中间继电器线圈电压为AC220V,触点容量为10A的,线圈吸合电流为20MA,保持电流为5MA。交流接触器频繁吸合电流为2-4A,这样中间继电器触点容量满足交流接触器吸合电流值,并且中间继电器吸合电流远远低于PLC输出继电器触点额定值,改善方案完全符合要求。 改善效果 改善前:安全隐患次数4次 改善后:0 改善前故障时间:620分钟 620 分钟 4次虚惊事件 0 7月底改善后现场使用,在未发生上述故障,改善目标达成。 标准化 1、电气图纸更新完善,并报装备科建档; 2、将自行小车运行动作及电箱元器件状态监测纳入设备巡检基准书中 经济效益计算 有形效益: (1)停工时间效益计算: 改善前:累计停工时间:190分钟/季度=190/3=63分钟 改善后:故障停工时间为零 节约停工时间:63分钟*12/月=756分钟 效益折算=63分钟分钟/60*50元/人.时*12*50=31500元 (2)备件费用效益计算: 改善前:平均每两个月损耗更换一套按钮手柄(800元*6=4800元) 改善后:按钮手柄费用为零 年节约维修费用合计4800元 年有形经济效益计算:31500元+4800年=36300元 无形效益: 杜绝安全事故隐患,安全事故为零。 东风汽车有限公司商用车发动机厂 COMMERCIAL VEHICLE ENGINE PLANT, DONGFENG MOTOR CO., LTD. 风神发动机 发动科技的力量 东风汽车有限公司商用车发动机厂 COMMERCIAL VEHICLE ENGINE PLANT, DONGFENG MOTOR CO., LTD.

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