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大庆石化塑料厂挖潜增效侧记剖析
事优化产品结构,保证装置高效益运行,扩大高效产品生产。 因设备老化,控制难度较大,影响装置满负荷生产。 补通过设备更新改造、技术升级换代,将挖潜增效;各项措施落实到位。 果聚乙烯产品挖潜增效2858万元,完成计划进度的181%。大庆石化公司塑料厂稳扎稳打,步步为营,充分利用大检修时间,完成设备更新改造、技术升级;换代,确保聚乙烯产品挖潜增效各项措施落实到位,收到实效。截至8月25日,聚乙烯产品挖潜增效2858万元,完成计划进度的181%。塑料厂低压装置1986年投产,采用的是日本;化工工艺和成套技术。在30年的使用过程中,操作人员发现乙烯预热器的设计上存在一定缺陷,造成低压装置两条线吃料“争嘴”,加上“口粮”有粗有细,一条生产线经常发生“肠梗阻”。;今年7月,技术人员对乙烯预热器进行国产化改造,原料进入方式由串联改成并联,温度控制由现场二次表手动调整,改为中控室DCS控制,更加方便、精准。低压装置生产采用淤浆法生产工;艺,己烷为溶剂,介质输送、化学反应都要在己烷中完成。而己烷与汽油是近亲,性质活跃,处理不好就会惹出麻烦。今年大检修中,低压车间通过采取工艺措施,将己烷通过管线压回回收工段;,实现了零排放。另外,由于己烷在密闭管线输送存在泄漏着火风险,这个厂还改进了己烷泵密封方式,消除了泄漏隐患。至8月15日,大庆石化塑料厂技术人员积极推进技术革新,有计划、;有步骤推进技术改造,先后实施低压A/B线乙烯预热器改造、低压A/B线母液线改己烷管线、全密度一回收系统增加回流管线等改造项目,为创效奠定了基础。造粒两大机组为“独生子”设;备,一旦出现故障,就会影响到整个装置长周期生产。今年,这个厂改造造粒机组后,为已运行30多年的造粒机组增添了更强劲、更稳健的动力,也为整个低压装置的长周期运行提供了保障。;低压装置原有的干燥机润滑系统已连续使用19年,冬季经常出现回油不畅、润滑点断流现象,影响润滑效果,对滚圈、拖轮、齿轮造成伤害。更新改造后,油分配器采用双作用活塞式分配器,;保证各用户的流量合理分配。伴热系统采用蒸汽为油箱配置的导热油加热、导热油为润滑油加热的方式,解决了润滑油温度恒定问题,更加符合干燥机润滑油系统间断式供油的需要。低压装置有;两条300多米长的管线,自干燥工段至回收工段,横贯装置的南北管廊。这两条母液线采用蒸汽伴热,以前经常发生挂壁现象,影响聚合釜反应和装置满负荷生产。为了解决这一问题,这个厂;对母液输送系统进行改造,伴热由蒸汽管线伴热改为套管热水伴热,管线受热更加均匀,挂壁大大减少。低压装置车间主任张希来介绍,乙烯预热器投用后,两条线“口粮”吃配均匀,母液线的;使用周期延长,实现了满负荷生产。低压装置QL-505P氯化聚乙烯粉末大包装产品,是大庆石化塑料厂推出的新产品,已经在市场上站稳了脚跟。今年大检修,这个厂自低压装置干燥工段;末端接出两条粉末输送线,直通成品包装工段新建的两条粉末大包装生产线。投用后,低压装置的3条生产线均可生产粉末大包装产品,可充分满足市场需要,按照目前市场缺口和效益测算,氯;化聚乙烯粉末大包装产品“钱”景十分广阔。;skfjejwn 原油返佣网 原油返佣是什么 原油返佣高 百利原油返佣网/
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