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机组启动前及启动过程中主要试验
4 运行人员注意监视空侧密封油压高于发电机内氢压0.03~0.07Mpa;空、氢侧密封油压差小于±1.5Kpa;尤其是在压力刚刚建 立起来的时候,要密切注意密封油压的跟踪情况。 5 通知汽机点检员、运行人员检查发电机氢侧油箱油位正常。 6 当发电机内充入压缩空气至0.1MPa,缓慢开启阀门248、249,,充入一定量氟里昂,氟里昂的用量按发电机内空腔体积的33~50g/m3计算,即3.9千克。为确保发电机安全,充氟里昂的过程应缓慢进行,充气过程中多次停顿,让环境温度对充气管道进行升温,防止管道结露并保证管道入口温度无剧烈变化。整个充气过程要监视线棒温度,使线棒确无明显降温现象发生,以保证绕组的安全。氟利昂充注完成后关闭阀门248、249,继续充入压缩空气。 7 检修人员在0.2MPa气压下,用肥皂水检漏,仔细查找冷却器各部,汽励端端盖上下接口、端盖与本体、套管固定法兰、套管出线、中性点排污管路及各入孔门、接线板、发电机人孔门等位置是否有漏气现象,尤其重点检查最新更换的套管密封垫、氢冷器、人孔密封垫的密封情况。使用卤素检漏仪检查时,不可用风扇直接吹向被检查部位。仪器在被检查部位的移动速度应小于30mm/s。 8 漏点消除后,将压力升至0.3Mpa将进气门271、272、270阀门关闭并悬挂“禁止操作”警示牌,稳定半个小时后对上述各处检漏,直至将漏气点全部消除为止后开始计时。 9 开始计时后检修设专人每一小时记录一次,主要记录内容:记录时间、机内气体压力、机内气体的平均温度、周围环境的大气绝对压力等,详情见附表。对到集控室SIS系统画面发电机端部温度进行截图保存,注明截图时间。 10 漏点消除后发电机静置24小时,检查各密封面无渗漏,漏气量合格后试验结束。 发电机氢气合格标准 1 发电机密封性试验检查无漏点。 2 机内充0.3MPa清洁干燥的空气,要求24小时内气体压力下降不超过0.01Mpa(泄漏量小于8 m3)。 发电机氢气系统查漏标准 1 发电机密封性试验检查漏点,一般采用肥皂水及检漏剂查漏点。 2 发电机检查漏点应由电气检修、化学检修、汽机检修、热工检修相关专业工作人员联合查找氢气系统漏点。将气压力升至0.3MPa表压,检查发电机本体、氢气管路、表记、阀门等部位。 3 发电机检查漏点时应注意仔细检查各密封部位,重点检查发电机端盖密封、人孔密封、工艺孔密封、测温密封、出线套管密封等。对检修中打开过的密封面要重点检查。记录发电机气密试验数据、各漏气点及部位,分析发电机检修前日漏氢量大小,判断阀门密封及密封瓦密封状况,结合检修进行处理。 漏气量的实用计算方法 计算公式: ΔV=70320×V/H{〔(P1+B2)/(273+T1)〕-〔(P2+B2)/(273+T2)〕},m3/d 式中:ΔV――换算到规定状态时的漏氢量或漏气量; V―――发电机充氢容积(未穿转子78 m3,穿转子不含氢气管路72 m3); H―――测试持续时间(h); P1、P2-测试起始、结束时机内气体(氢或空气)的表压力(MPa); B1、B2-测试起始、结束时发电机周围环境的大气绝对压力(MPa); T1、T2――测试起始、结束时机内气体(氢或空气)的平均温度(℃)。 氢气系统整体泄漏量每昼夜最大泄漏量不超过8立方米,预期6立方米。 11 漏氢量计算合格,试验结束后使用对讲机与当值运行人员联系并打开阀门260、240利用排气管道对空以0.001Mpa/Min速率缓慢排气,运行人员要密切注意密封油压的跟踪情况,一旦发现密封油压跟踪异常,要立即联系检修人员停止操作,在异常处理完毕后方可继续操作。 12 等发电机内压力泄完后,将所有操作的阀门恢复至原来的状态。 并网前试验 序号 试验项目 可同时进行的其它工作和项目 备注 1 发电机短路试验 发电机短路试验 发变组电流回路检查 2 发电机空载试验 发电机空载试验(用调节器I通道手动模式进行) 发变组电压回路检查 空载情况下调节器I通道试验 调节器I通道的手动模式升压(调节范围)、阶跃 就地进行 调节器I通道的手动-自动控制模式切换 调节器I通道的自动模式升压、阶跃 远方进行I通道零起升压试验 调节器I通道测定V/Hz限制功能 空载情况下调节器II通道试验 调节器II通道的手动模式升压(调节范围)、阶跃 就地进行 调节器II通道的手动-自动控制模式切换 调节器II通道的自动模式升压、阶跃 调节器II通道测定V/Hz限制功能 空载情况下的通道切换试验 3 发电机假同期试验 发电机假同期 检查励磁调节器与同期装置的配合 顺控并网逻辑检查 电气试验的安全措施 1、 发电机、主变、高厂变、220KV 配电设备、励磁系统设备检修结束,三级验收合格,具备整组
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