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DN2400甲醇合成塔入口结构的改进

学兔兔 D N 2 4 0 0甲醇合成塔入 口结构的改进 聂杰 宿徽 安丰华 改 (锦西化工机械 (集团)有限责任公司研究所 辽宁 葫芦岛 125001) 修圈 【摘 要】介绍了DN2400甲醇合成塔入口结构的改进,使得甲醇合成塔 的设计更加合理,提高了甲醇的产量,可供类似设备设计进行参考。 【关键词】催化剂烧结层分布器 DN2400甲醇合成塔是我公司 是带有一定流速的入塔气气流直 为某天然气化工有限责任公司制 接吹到堆积在上管板表面的催化 造的6万吨/年甲醇装置的核心设 剂的中问部位,而没有均匀分布 备,主要设计条件及参数见表1。 到催化剂的整个横截面七,催化 自开车以来运行平稳,2005年 剂被吹起移位造成的。 发现甲醇产量略有减少,停车检 (2)H 和CO反应生成甲醇,是 修时发现设备内部的催化剂分布 一 个强放热氧化还原反应,催化 不均匀,呈V型分布,即中间少, 剂热态下体积收缩5%,气体阻力 四周多,且四周堆积的催化剂上 上涨较快,管程四周温度高,压力 表面约有l0ram厚的硬块——烧结 低,催化剂局部厚度增加,催化剂 层,如图1所示。开车后硬块又会 没有得到及时冷却便形成了硬块, 自动疏散,甲醇产量略高,开车一 设备四周的催化剂没有得到充分 段时问后甲醇产量略有下降。 的利用,有效的反应空间减少,从 而降低了甲醇产量,浪费了能源。 1原因分析 (3)催化剂热态下收缩,所以 开、停车催化剂烧结层会自动疏 催化剂热态下收缩,阻力增大较 散,刚开车时甲醇产量略高,开车 j.嚣疰.己 下葑燕.3 下管霸,4 舞工蒸汽八瑟, 多,同时因为局部催化剂表面烧结, 一 段时间后催化剂在高温下又形 5.竞箍甍体,6,鼠照譬.7.主芽板,8.译牲挡理 入口气体走偏路,还有许多催化剂没 成烧结层,甲醇产量略有降低。 9 锤环来 ,i0,上譬葙蓠节,li 上封暑. 有参加反应,使甲醇的产量降低。 (1)催化剂之所以呈V型分布, i2,合虞气A .i3 催诧】;f}.j4土营藿.i5 寨汽 日 l6妻袭臣j7 葶瞥蓑,j8 炉未^ j9 载诧铝球. 20 垒成气出口 2l 烧结层. 聂杰(1 962一)女 学士学位,高级工程师,锦西化工机械(集团) 有限责任公司研究所设计审核人。 I I 48 l石油和TIS工设苗 l 200812 学兔兔 l 亘 鱼 ! 项目 技术参数

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