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从事故分析浅谈压缩机和泵系统设置的改进

石 油化 工设计 Petrochemical Design 从事故分析浅谈压缩机和泵系统设置的改进 杨保江 .刘爱丽 (1.中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司,北京 100011;2.中国石化工程建设有限公司,北京 100101) 摘要:压缩机和泵的故障,除了受本身的质量影响外,还受系统设置和操作的影响。以3个事例分析 了系统设计对往复压缩机、离心压缩机、泵安全运行的影响,提 出了在注重压缩机和泵本身质量的前提 下 .必须注重 系统设计的观 点。 关键词 :压缩机 泵 工艺系统 设计 影响 1 系统设置对往复式压缩机的影响 机组处于抽空状态。而出口的压力高达 20MPa, 1.1 事故经过 压缩机的压缩 比迅速增加,直至压缩机不能输 出 2008—09—05T16:42,某厂开工过程 中,因为 气体。存留在气缸中的气体反复压缩、膨胀。造 检修工人误操作,关闭仪表风分支总管阀门,膜分 成气缸内气体温度升高,将热量传递给活塞环、支 离压缩机人 口阀突然关闭。此时正在运行的膜分 撑环,在摩擦力和巨大压力差的双重作用下,造成 离氢气压缩机 103一K~203A/C入 口压力,由3.9 了气阀阀片和活塞环、支撑环的损坏。 MPa降突然降低至0.3MPa左右。操作员工发现 (2)问接原因:压缩机人 口阀门关闭后,因没 情况后,及时查找原因,打开关闭的仪表风阀门、 设置旁路阀门,导致了压缩机温度的超高。 压缩机人 口阀门。大约在 17:40,引氢气进入压缩 1.4 结论 机 ,准备投入正常运行。此时两台机组的入 口侧 往复式压缩机组应设置旁路压控 阀。该阀门 声音异常,出现摩擦的声音。约 l8:30分,机组停 不但可以调节流量,而且是压缩机组的安全保障 车,经置换后交检修处理。检查后发现:A机北侧 屏障,压缩机的入 口压力低和出口压力高之间设 置高选,确保控制压缩机人 口压力不低于某一值, 气阀损坏严重,已经无法使用;南侧 2个气阀也泄 出口压力不高于某一值。在压缩机事故联锁时, 漏严重,无法使用;1个气阀煤油检测无泄漏 ;同时 它可以自动打开,确保压缩机 的安全,防止事故升 气阀和入 口管线内有润滑油和积碳现象。 级。因此压缩机正常运转时该阀门必须设 自动。 c机吸气阀检查,其 中2个泄漏无法使用,其 从压缩机进出口阀门、旁通控制阀的故障状 余2个清洗后可 以使用。A机和 c机活塞抽 出, 态来讲,为了防止事故扩大,高压串人低压,一般 发现活塞环和支撑环损坏严重,发生流动,已经不 出现事故时,要求压缩机进出口阀门关闭,返 回线 能使用,决定更换所有的活塞环和支撑环。 阀门打开。因此返 回线必须从出口单 向阀、出口 1.2 机组概况 联锁阀门前引出。 机组型号,1SZL500,水平往复式压缩机 ;转 速 ,333r/min;最大允许转速 ,600r/min;额定功 2 系统设置对离心式压缩机的影响 率,2800kW;入 口压力,

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