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反应气体冷却器密封面失效原因分析与对策

64 第38卷 ,第 3期 安 徽 化 工 V01.38.No.3 2012年 6月 ANHUICHEMICAL INDUSTRY . 1un.20l2 · 化 工设备 与 自动化 · 反应气体冷却器密封面失效原因分析与对策 潘 中华 (中国石油化工股份有限公司安庆分公司,安徽 安庆 246001) 摘要:针对丙烯腈装置反应气体冷却器E一102运行lT况及丁作环境,重点分析反应气体冷却器E一102管板与封头密封面失效的原因,并 提l叶j了整改措施。 关键词:反应气体冷却器;密封面;失效;分析;对策 doi:10.3969/j.issn.1008—553X.2012.03.023 中图分类号:TB657.5 文献标识码:B 文章编号:1008—553X(2012)03—0064—03 1概述 体冷却器在线清洗项 目,用0.6MPa氮气通过喷嘴喷射 中石化安庆分公司化工部丙烯腈装置采用英 国BP 硫酸氨颗粒 ,冲刷换热器管束 内壁的聚合物垢层,以实 公司提供的专利技术,以丙烯、氨和空气为原料,生产主 现装置的长周期运行,达到了预期的效果。 要产品丙烯腈 ,副产品为氢氰酸、硫铵、乙腈等。该装置 2故障现象及原因分析 于 1994年 12月建成 中交,1995年 4月投产 ,生产丙烯 2.1故障现象 腈为5万吨 /年。2001年 12月,装置实施 “5改8”扩能 由于反应气体冷却器E一102管束聚合物结垢,在换 改造,生产规模扩大到8万吨 /年。 热管束内壁上结成一层薄层聚合物,造成换热器管束气 在反应器 R一101中,丙烯 、氨和空气在催化剂 体通道的流通面积减少,阻碍反应气体通过换热器,换 C一49MC作用下,温度控制在 430~445cjC,进行氧化反 热器管程的出人 口压降增大,反应器 R一101的反应压力 应生成丙烯腈,副产氢氰酸、乙腈、一氧化碳 、二氧化碳、 升高,由正常的反应压力40KPa上升到86KPa,装置的能 丙烯酸、丙烯醛以及水等,反应气体流出物中还包括部 耗及物耗大幅上升,成为制约丙烯腈装置稳定生产的瓶 分未反应的丙烯 、氨、氧和氮等。反应气体流出物440~C 颈,大大增加了丙烯腈装置的生产成本。2011年 3月,安 经集气室汇集后进人反应气体冷却器fE一102)管程,在 庆分公司丙烯腈装置停_T检修消缺,着重对反应气体冷 该换热器中与壳程介质除氧水换热冷却后降至 200~ 却器E一102进行高压射流清洗,以消除装置运行瓶颈。 232~C,然后进入急冷塔T一101下段等下游设备。反应气 2011年 3月2日,检修单位对E一102进行拆检。拆 体冷却器 E一102壳程介质除氧水由供水泵 (P一103A/S) 开保温层后检修人员发现保温失效严重,铝皮保护层 内 送入 ,与高温 的反应气体换热后进入蒸汽发生器 的保温棉脱落松散;换热器的上封头打开后,发现上封 fV一104),产生蒸汽。 头及管板的密封面严重腐蚀,整个腐蚀缺陷沿垫片密封 反应气体冷却器 E一102是该装置主流程上的一 面环向腐蚀成麻坑,部分密封面已腐蚀成间断性沟槽, 台重要换热设备,该设备是一个立式固定管板式换热 并有部分凹坑,局部凹坑腐蚀的最大深度达到3mm,如 器,换热面积为 1160m ,直径为 2000mm,换热器管板 图1所示,如不及时处理将会严重影响装置的安全稳定 与封头密封面使用垫片为波齿垫,垫片规格尺寸为 运行。 2040*中20104ram,在装置正常运行过程中,其作 2_2原因分析 用是将反应后的高温气体冷却 ,同时对锅炉给水加 电化学腐蚀是金属腐蚀的一种主要形式,由于活泼 热 ,在换热器上封头及人 口管线外面设置

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