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600t/d低压氨合成工艺总结

52 第40卷,第3期 安 徽 化 工 Vo1.40.NO.3 2OI4年 6月 ANHUICHEMICAL INDUSTRY Jun.2014 600t/d低压氨合成工艺总结 刘红艳 ,潘建田 (安徽吴源化T集团有限公司,安徽 阜阳236056) 摘要:600t/d低压氨合成生产采用先进的HT—L粉煤加压气化技术,即采用国产化煤气宽温耐硫变换、国产化大型低温甲醇洗脱硫脱碳 、 旧产化大型空分装置 、国内先进的氨合成丁艺技术。装置投入运行一年以来,效果较好。 关键词:合成氯;低压;丁艺 doi:10.3969/j.issn.1008-553X.2014.03.020 中图分类号:TQ546 文献标识码:B 文章编号:1008—553X(2014)03—0052—03 安徽吴源化:I=集团是一家产品多元化的化工企业。 系统压差小于 0.45MPa。 目前公司合成氨主要采用高压合成氨方法 ,包括 1_2整个流程精简 ,系统阻力小 1000mm、qt,1200mm、中1800mm、中2000mm合成塔各 整个合成气从气化工段到变换脱去硫,并将 CO转 一 台,产量为每天2400M 左右,正常生产时合成工段压 化为 CO,进人低温甲醇洗T段 ,脱去CO:,然后合成气 力高达 26MPa,造成系统在高压下运行,装置 电耗较高, 进人液氮洗工段脱去CO,在各微量合格的情况下配入 存在安全风险。为做到安全生产、低耗运行,必须进行节 来 自空分工段99.95%的液氮送人合成系统进行生产。 能优化改造。为此,公司适时决定采用在国内具有专利 整个工艺流程简单,系统阻力小。 的航天炉技术对氨合成系统进行节能改造。航天炉项 目 1.3整个流程净化效果好,无驰放气,产品质量高 采用先进的HT—L粉煤加压气化技术,即采用国产化煤 净化 段采用低温甲醇洗和液氮洗净化工艺,从而 气宽温耐硫变换 、国产化大型低温甲醇洗脱硫脱碳、国 保证 CO+CO≤10mL/m,CH 几乎为 0,而且在液氮洗 出 产化大型窄分装置、国内先进的氨合成工艺技术。项 目 口配入 99.95%的液氮 。整个过程无驰放气,且产品质量 装置具有 罔产化、技术先进 、投资省 、综合成本低的优 高。 势,其中合成氨一r艺打破了以往高温高压的常规 ,合成 1.4离心式压缩机。无油密封产品质量高,连续运行周期 设计压力 15MPa。根据压缩机功耗计算,吨氨耗气量为 长,操作成本低 2635NM,合成压力由25MPa降为 15MPa,大大提高了 离心式压缩机打破了以往填料密封的常规,采用串 设备的安全性能,且吨氨副产 2.50MPa的蒸汽 1.0~1.2t。 联式干气密封,避免了油水,提高了产品质量。另外离心 口前公司航天炉系统已安全满负荷运行半年。 式压缩机具有运行稳定的特点,且驱动机采用蒸汽推动 1主要技术特点 的方式,运行成本低 ,运行周期长。 1.1大型低压合成 。降低消耗 1.5反应热利用率高,装置能耗低 合成压力从氨合成的反应平衡和反应动力学观点 合成塔出塔气体温度约为439~445oC,直接进入废 来看,提高氨合成压力都是有利的,但是提高压力将增 锅产生 3.8MPa (G)的蒸汽 ,此 时合成气温度降至 JJf1压缩机的功耗,尤其对于离心式压缩机。因此本套合 250~260~C,再进软水加热器管层用来加热进废锅的给 成技术完全符合节能减排的要求,符合大型装置合成T 水,温度降至200~300%,合成气进入热交管内,温度降 艺的发展趋势——低空速,低合成塔压差和系统压差, 至 70~80%,再进人水冷却器,温度降至3

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