换热器不锈钢管箱点蚀原因分析.pdf

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换热器不锈钢管箱点蚀原因分析

学兔兔 学兔兔 74一 ■腐蚀防护 石20油15和年化第工18设卷备 一 状,属于典型的点蚀形貌,确定为点腐蚀造成的 层,不锈钢母材上只发现少量的腐蚀行为,本文 点蚀孔,见图2B。 进行了如下审查和分析。 管箱内表面纵、环焊缝上腐蚀尤为严重,呈 4.1资料审查 密集分布,如图2C、图2D所示 。腐蚀孔的直径大 对 出厂资料进行了详细审查,审查结果见表 多在0.2~0.5mm之间,深度在0.2~0.6mm之间,最 1,符合相关制造要求 。由于各设备制造厂家情 深的达到IIIlIIl。 况各异,质量保证体系的建立、执行情况参差不 3缺陷类型 齐,出厂资料完全正确而焊接人员的疏忽错用焊 条极有可能,资料审查只是辅助性的,需要进一 首先对该设备的出厂资料进行了审查,该设 步的证实。 备制造时严格按照相关规范要求,对本次检验部 位均进行了渗透检测,资料显示,未检测出任何小 表1焊接资料 孔、裂纹等缺陷,I级合格。根据资料审查基本排 焊接部位 焊接材料 焊接工艺 除了检测出的缺陷为焊接气孔的判断。为进一步确 焊缝、堆焊层 TS316L(A022) 手工焊条焊 认小孔类型,认真观察缺陷孔,孔径较小,但孔深 较深,向纵深发展,其剖面呈雨滴状,属于典型的 4.2化学成分分析 点蚀形貌。综合这两方面因素,结合检验经验,确 焊缝、堆焊层以及母材的化学成分结果见表 定缺陷孔为点腐蚀造成的点蚀孔。 2,其化学成分符合GB24511-2009 《承压设备用不 4材质分析 锈钢板及钢带》中关于316L不锈钢板各元素含量 现场检验发现,点蚀基本发生在焊缝与堆焊 范围的规定。 表2 化学成分分析结果 (%) 元素名称 C Mn Cr Mo Ni P S 质量分数 0.019 0.67 1.18 17.15 2.55 11.52 0.025 0.011 GB2451i ≤0.03 ≤ 1.0 ≤2.0 l6~ 18 2~3 10~ 14 ≤0.035 ≤0.03 4-3金相检验 从表3可看出,在堆焊层、下接管 口及环焊缝 焊缝金相组织为方向性较强的柱状树枝晶和少 处三个位置取样检测,其Cl。含量均在50mg/L左 量无一定方向性的等轴树枝晶的

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