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深基坑开挖安全自查工作汇报
深基坑开挖安全自查工作报告
根据指挥部要求,我项目部安全生产专项检查小组于2013年8月17日对本项目标段内的正在施工的和将要施工的所有基坑工程,包括3号线车站12—21轴深基坑工程、4号出入口深基坑工程和4号风道深基坑工程,的现场安全生产情况和相关资料进行了详细的自查,自查结果具体情况汇报如下:
现场施工情况:
1、3号线12-21轴开挖面积1490m2,土方量约34000m3,开挖深度为23m,现,接3号线1-12轴及1号线换乘段封堵墙凿除4号出入口基坑开挖面积为370m2,土方量约3000m3,第一道为圈梁砼支撑,第2、3道为Φ609钢支撑现第一层第二道钢支撑7根m3,开挖深度为9.27m,计划分三层土开挖,施工3道支撑,第一道为圈梁砼支撑,第2、3道为Φ609钢支撑
二、安全关键点自查情况
1、施工方案
我项目三个基坑工程均为开挖深度超过3米的深基坑工程,且均已按照相关要求编制针对性强能知道施工的专项施工方案,组织专家进行论证并按专家意见修改完善,经由项目部总工程师、总监理工程师审查、签字。
2、临边防护
现场深基坑四周浇筑高20cm,宽10cm的封闭式挡水墙,挡水墙上设置符合施工要求的临边防护,其中三侧设置固定的采用钢管栏杆做成的临边防护,挖土机械施工侧采用可拆除的活动网片制成的临边防护。
3、基坑支护
现场所有基坑工程的支撑体系均符合设计要求,钢支撑和腰梁架设、与维护结构连接,方钢支撑坠落措施、预加应力等符合方案和设计要求,钢支撑均经检测合格,混凝土支撑梁进行强度实验,有强度报告,并在施工过程中根据基坑开挖进度及时进行支护结构的施工。
4、降排水措施
在基坑内部设置集水坑,现场安排降水作业人员对集水坑内积水情况进行现场实时监控和操作,及时抽除坑内集水,避免因坑内集水过多,影响施工。
5、坑边荷载
基坑周边无弃土、料具堆放,挖土抓斗和吊车安装钢支撑时均与坑边保持安全距离。
6、上下通道
对深基坑工程设置两米一段的全封闭的人员上下专用通道,并随着基坑深度的增加接长人员通道,通道为坡度1:1的阶梯通道,阶梯外侧设扶手栏杆。
7、土方开挖
挖土施工机械包括电动轮胎式起重机(抓斗)两台,小挖机两台,且均通过项目相关人员组织的进场验收,报监理查验签证;施工机械操作人员均持有相应的特种作业证并经项目安质部审查通过并报监理审核。
施工机械挖土作业严格按照专项施工方案规定的程序和方式进行,机械作业位置经混凝土硬化处理,牢固、可靠,作业过程中作业半径内设置警示标志并安排人员进行监护。
8、监控量测方面
3号线12-21轴基坑正进行清底施工,监控量测数据均在可控范围内,现场监测点保护完好,监测频率每天两次,截止到2013年8月17日地表沉降最大累计变形-79mm、墙顶沉降最大累计变形16.52mm、立柱沉降最大累计变形16.89mm、钢支撑轴力最大累计变化量1397.4KN、坑外水位最大累计变化量-298.10cm、建筑物沉降最大累计变形-7.55mm、管线沉降最大累计变形-30.77mm、测斜最大累计变形40.07mm,每日由监理组织召开监测数据分析碰头会,对累计报警的监测数据进行分析,风险降低到最小。
4号出入口基坑正进行第一层土方开挖,截止到2013年8月17日地表沉降最大累计变形-5.49mm、墙顶沉降最大累计变形4.36mm、砼支撑轴力最大累计变化量1503.5KN、坑外水位最大累计变化量-99.0cm、建筑物沉降最大累计变形-2.02mm、管线沉降最大累计变形-2.87mm、测斜最大累计变形5.57mm,监测数据正常。
9、作业环境
基坑施工光线不足时设置照明灯增加光线强度确保施工照明足够,并根据《施工现场临时用电安全技术规范》设置基坑施工临时用电;随着挖土施工的进行,由混凝土工程凿除作业队对坑壁(地连墙壁)上凸出的混凝土包进行凿除,对有脱落可能的混凝土块进行清理。
三、存在的问题
本次对项目深基坑工程的自查工作,没有发现大的安全隐患,各项作业内容均能按照专项施工方案进行,相关安全防护措施都能积极落实到位并正常工作,但是也发现了一些问题:
挖土作业队和钢支撑作业对在作业过程中损坏的或因作业需要拆除的临边防护,在作业完成时未能及时主动修复和恢复;
因挖土作业掉落在支撑上的泥土等的未能及时清理,有坠落砸伤坑内施工作业人员的可能;
在接下来的工作中,我项目部将加强对深基坑工程施工的安全监督和管理,及时发现并联系相关作业队解决施工过程中的安全隐患,确保深基坑工程严格照专项施工方案进行施工,保证深基坑工程的质量和安全生产。
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