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铸造过程中铸件气孔的控制
学兔兔
铸造过程 中铸件气孑L的控制
尚号兵,曲春宝,黄 晓
(玉柴机器股份有限公司,广西 玉林 537005)
摘要:针对气缸体铸件,分析了铸件气孔的影响因素,从浇注过程稳定性、铸型排气孔分布及
合理的型内铁水温度场等三方面控制铸件气孔的产生,取得了明显的效果。
关键词:铸造工艺;气-TL;浇注工艺;排气-TL;型内温度
中图分类号:TG245 文献标识码:B 文章编号:1673-3320(2013)04—0036—03
ControlofBlowholeinCastingProcess
ShangHaobing,QuChunbao,HuangXiao
(YuchaiMachineryCo.,Ltd.,Yu¨n537005,Guangxi,China)
Abstract:Accordingtothecylinderblockcastings,hteinfluencingfactorsofblowholewereanalyzed.
Theformationofblowholeincastingsiscontrolledfrom pouringprocess,thedistributionofairventand
thetemperaturefieldofmoltenironincastingmould.Thustheobviousresultsareachieved.
Keywords:castingprocess;blowhole;pouringprocess;airvent;temperaturewithinamouldcavity
气孔是较难分析其形成原因并找出防治方法 年转换了代表不同年代的三条生产线生产,可以
的铸件缺陷。这是因为气孔的形成原因很多,从 说工艺已经相当成熟,但气孔率始终保持在 8%左
外观上又不易区分。铸造厂因生产工艺、条件不 右。导致铸件报废的气孔主要集中在水道面 (见
同,遇到的问题也不同,所 以要比较彻底地消除 图 1),其铸件报废率 1%左右 。为了解决该机型
气孔缺陷,必须根据生产现场的实际状况,针对 的气孔 问题 ,进行了不断的改进 。至 2011年 2
问题采取相应措施。 月,通过采取针对性措施,使该机型气孔得到了
有效控制,气孔率下降到2%以下,气孔报废率压
1 生产现场防止气孑L的常规措施
缩到 0.1%以下。
由于铸铁件 的气孔形成往往是多因素的组
合,加上习惯思维的延续,铸造厂都在依照各 自
的方法对气孔进行控制 。一般防止气孔的常规措
施为:尽可能低 的型 (芯)砂水分和发气量,以
及尽可能多的排气孔,当然也会采取提高浇注速
度和浇注温度等来控制气孔。但是随着生产条件
的转变,铸件质量要求的提高,各企业均把铸件
综合废品率的 目标锁定在1%以内,因此需要改进
图1 430气缸体气孔位置
和突破传统的思路和工艺。
2.1 浇注过程的影响
2 防止气孔的新思路 201o年8月全自动浇注机投入使用。自动浇注
以生产的430
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