加氢反应器缺陷原因及安全性分析.pdfVIP

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学兔兔 M aintenanceservice 维护与检修 王建军 王永红’ 1.兰州理工大学 甘肃兰州 730050;2冲石化第五建设有限公司 广东广州 510145 摘 要 对反应器主焊缝外壁产生的裂纹成因进行了分析,为反应器的制造、使用提供借鉴。 关键词 反应器 裂纹 分析 中圈分类号 TE682 文献标识码 B 文章编号1672—9323(2015)01-0083—02 1概况 2.3铁素体含量测定 某石化公司柴油加氢反应器投用4年后停车检修,在反应 (1)H6焊缝裂纹区域焊缝及母材的铁索体含量分别为 器外壁H6环缝MT发现裂纹15处,已全部打磨消除,打磨最 90.2%~105%、95.00%~102%I 深2.5mm,并圆滑过渡,在H4环缝UT发现内部埋藏超标缺陷 (2)内壁堆焊层(上封头、上床层、冷氢段、下床层、下封头) l处。该公司成立联合调查组,对反应器的运行、原材料、制造、 铁素体含量为2.87%~5.10%。 硬度、H4环缝内部缺陷、H6环缝裂纹成因等7个方面进行了调 2.4光谱分析 查。 对环缝H4、环缝H6上下母材、热影响区、焊缝,以及环缝 舶的裂纹部位(16#、2#)、下部焊缝、上部母材进行光谱检测, 2内外部检验结果 Cr含量为1.18%一1.68%,Mo含量为0.52%~0.74%。 2.1焊缝缺陷 2.1.1 H6环缝外壁表面裂纹 3调查结果 在H6环缝MT发现裂纹 15处,单个裂纹长度2~570 3.1相关制造过程 mm,均处在焊缝上下熔合线区域。 根据制造厂家提供的资料主要内容有设备制造过程中工厂 2.1.2 H4焊缝埋藏缺陷 的板材、焊材和主要尺寸检验、焊缝排版图、实际施焊记录及返 H4焊缝缺陷为坡口条渣,按制造验收规范,缺陷为不合格。 修报告,焊接工艺及焊接工艺评定报告,H6、H4等焊缝MT、 2.1.3环焊缝错边量 PT、RT、UT无损检测报告,H6合扰缝中间热处理及设备最终 实测环缝最大错边量为10 mm(H6环缝)。 热处理温度、时间曲线记录报告。 2.2硬度测定 3.1.1材料 (1)对H6环焊缝母材、热影响区、焊缝分别进行硬度测定, 该反应器钢板为日本进121的sA387MGruCL2、堆焊材料采 测得硬度值分别为HB165~171、HB196~228、HBI96~221I 用进口的UB309L+UB347L、焊丝为N-IS。 (2)对H6环焊缝l6条裂纹区域的母材、热影响区、焊缝分 3.1.2制造 别进行硬度测定(共测128处,384点),所测得母材、热影响区、 由于制造厂当时卷制该反应器的卷板机能力有限,冷卷理 焊缝硬度值分别为HB160~1 80、HB180--248、HB185~224。 论厚度只能达到55mm,所以采用了中温热卷工艺,造成卷制的 结论意见:有裂纹区域的H6环缝热影响区硬度值明显偏 简体成形精度受到影响,另外距H6环缝 (即5号简体内)400

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