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艾默生变频器在水泥厂窑尾料浆喂料中的应用.doc
艾默生变频器在水泥厂窑尾料浆喂料中的应用
1 引言
在湿法水泥窑煅烧过程中,窑尾料浆的喂料控制是至关重要的一环,它直接关系到水泥熟料的产量和质量。传统的喂料控制方式有2种:(1)勺式喂料:单位勺的容积一定,通过调节直流电机转速来控制喂料量,这是老湿法窖普遍喂料方式,计量较准,但控制较复杂;(2)采用阀门调节,用电磁流量计进行计量的方式,这是近几年 发展 起来的喂料方式,控制较简便,但阀门执行器频繁动作,易出故障。以上两种方式料浆泵都是以工频恒速运行的。如图1所示为第2种喂料的框图(第一种把流量计和阀门换为勺式机),对于料浆泵,具有以下特性:其(流量)Q∝N(转速),(扬程)H∝N2,(轴功率)A电流信号,最大流量为60方/小时;
(3) 料浆泵:使用原来的料浆泵(150NG),密封性较好,低速运行时不漏浆。
2.2 软件设计
由于我厂使用DCS过程控制系统,这为实现喂料的手、自动控制带来了方便,手、自动切换和控制算法由DCS系统实现,变频器作为执行器,采取双闭环控制方式 如图3所示,外环为流量控制环,内环为变频器频率控制环;DCS系统接受实际流量信号和变频器的频率信号。设定流量与实际流量的偏差经运算后作为变频器的频率设定信号,与变频器的实际频率信号比较,运算结果作为变频器的实际频率信号。由于料浆泵有30m多的扬程,变频器低于31Hz时抽不出浆,而到39Hz时,就达到最大流量60m3,所以我们限定了变频器的运行频率,调节范围为31Hz~39Hz,它和DCS系统送出的0~10V频率信号对应。
图3 控制框图
然而绝大多数湿法窑都没有用DCS系统,这可以用变频器的内置PID功能,图4为它的控制框图,这种方式充分利用变频器的功能,外加一个手动和自动转换开关,而实现自动喂料时,把测速发电机的窑速信号(0~55V)变换成0~10V信号,经比例调节 器得到料浆喂料设定量。
图4 控制框图
喂料分手动和自动2种调节方式,手动调节由窑头操作工拫据窑况来设定喂料量;当窑况平稳正常时,喂料量跟踪窑速,由窑速快慢自动调节喂料量的多少。
3 控制电路图
流量设定信号为0~10V,接变频器VCI-GND端子;流量反馈信号为4~20mA(跳线10跳在I侧),接变频器CCI-GND端子,变频器采用端子F-GND端子输出,如图5所示。
图5 电路图
4 变频器参数设置
(1) 电机参数: (根据电机铬牌)
F146=1 (电机参数功能块显示)
F148=38 (电机额定电压)
F149=115 (电机额定电流)
F150=1440 (电机额定转速)
F151=75 (电机额定功率)
(2) 控制状态模式参数:
F00=2 (选择模拟端子给定(VCI-GND))
F02=1 (控制端子FA)(10跳在I侧))
F104=2 (反馈偏置量)
F106=125 (反馈通道增益)
F111=0.5 (比例系数)
F112=0.05 (积分时间)
5 调试 方法
(1) 首先使系统开环运行,检测流量信号是否正确,并标定流量,使流量与流量计输出信号4~20mA对应,流量计最大流量60m3/h .
(2) 设置好变频器相关参数。
(3) 增加F111的值,直到系统开始振荡,则取F111=F111振荡×0.3。
(4) 增加F112积分系数值,直到系统开始振荡,则取F112=F112×0.5。
6 效果 分析
本系统经改造投入运行后,工作稳定可靠,操作方便,取得了显著的 经济 效益。采用变频控制,料浆泵启/停时无冲击电流,正常运行时相对运行转速较低,使机械损耗减小,浆泵叶轮磨损明显减小,检修周期加长,可以不备用料浆泵,机械效率得到提高。本系统另一重要特点是能够节约大量电能:改造前料浆泵恒速运行,电流平均为110A,改造后喂相同的料浆,电流降为55A,节约功率37.5kW(浆泵为75kW)。如果以0.4元/度电来 计算 ,则1个月可节约电费:37.5×24×30×0.4=10760元, 1年至少可节约电费10万元,而料浆泵和流量计共计投入才4万元,不到半年就可收回成本,而且在新线的土建施工时,由于浆直接抽进窑而少了平衡仓,还可以减少土建高度,费用也相应减少。
7 结束语
在喂料系统中 应用 变频调速技术,实现了浆泵的速度由实际喂浆量的多少来进行自动调节,比浆泵在额定转速下运行节约大量电能,并且可实现喂料自动化,是提高机械效率和减少能耗的有效方法。特别是美国艾默生变频器作为控制系统的执行器,稳定性好,控制精度高,其变频器产品在我厂大量使用,其中75kW的变频器近60台,收到了良好的节能效果。
参考
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