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大型支承辊轴承内圈失效分析

第 39卷第5期 现 代 冶 金 Vo1.39 No.5 2011年 1O月 M odernM etallurgy OCt.2011 大型支承辊轴承 内圈失效分析 尹成法 ,张 青 ,吴 宁。,胡现龙 ,冯遵伟 (1.宝钢集团常卅I轧辊制造公司,江苏 常州 213019;2.宁波宝新不锈钢有限公司,浙江 宁波 315807) 摘要 :对轴承 内圈表面失效进行 了分析,认为轴承 内圈外表面上产生的裂纹属于磨削裂纹,其产生原因是 由于热处 理工艺控制 不当造成 的碳化物和 网状碳 化物超标 。 关键词 :轴承 内圈;支承辊 ;裂纹 ;磨 削 中图分类号 :TG333.17 伤 ,结果如图1所示 。与轴承滚柱接触的两列区域存 引 言 在大量的网状裂纹,有裂纹 的区域绕 内圈一周;中间 未与滚柱接触的区域未见裂纹缺陷。同时检测另外 轴承内圈失效形式多种多样 ,包括剥落、裂纹、磨 3支支承辊轴承内圈表面,均有不同程度的微裂纹 。 损等 ,通过失效分析研究,可以了解轴承内圈材料特 性,得出正确的结论,来指导轴承内圈的安装、磨削。 2.2 低倍检验 酸浸低倍检验没有发现内圈有低倍组织缺陷。 1 概 况 2.3 金相检验 支承辊规格为 1240mmx1370mm×413O 对轴承 内圈表面宏观所见的龟裂裂纹部位做金 mm,材料为7OCr3Mo。第一次上机生产轧制 15天 相分析 。经磨制 、抛光后观察 ,其夹杂物情况正常,裂 后 ,由于轧制声音不正常,下机检查发现辊身边部有 纹形态如图2所示。经浸蚀后观察 ,存在二次淬火 、 局部剥落 。从上机到发生剥落共轧制了5000多t,辊 二次回火现象 ,其结果如 图3所示 ;正常处组织为回 身剥落处打磨抛光后,准备磨削支承辊辊身时,发现 火马氏体+点、粒状碳化物+少量残余奥氏体 ,表面 辊号端外侧轴承 内圈表面上有许多裂纹 ,如 图1所 残余奥氏体较少 (见图4),符合大型零件渗碳轴承钢 示 。该批轴承内圈为国内知名厂家生产 ,轴承内圈材 的要求 ;经深腐蚀后检验 ,渗碳层深度约2.31Tim,表 料 为20Cr2Ni4。 明轴承采用了表面渗碳后淬火的热处理工艺;表面 残留的粗大碳化物 的大小、数量和分布按JB/T8881 图1 内圈外表面 网状裂纹 2 试验研究 2.1 表面探伤 图2 裂纹形态 对该轴承 内圈外表面进行表面着色和磁粉探 收稿 日期 :2011—08—10 作者简介 :尹成法 (1978一),男 ,工程师 。电话 :(0519E—mail:yinchengfaO5O7@l63.corn 4O

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