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电活.烤铜锭内部中心孔洞的形成原理研究
苏筐“胃喜
不很石 色牢 巴寿 巴右 它s~N 《工业加热》2002年第2期
文宋泊号:1002-1639 (2W2102-0046-03
电活.烤铜锭内部中心孔洞的形成原理研究
徐文峰
(汉江工具有限责任公司 十四分厂,陕西 汉中723002)
摘要:针对电清重烙钥锭出现内部中心孔洞废品的原因进行了研究分析,揭示了其形成原理,为实际生产中保障产品品质提供了有力帮助
关.词:电彼重熔 ‘钢健;内部中心孔洞;形成原理
中.分类号:TM924.43 文翻标识码:A
StudyontheFormationofCentralHollowinsideElecrtoslagRemeltedIngot
XUWen-feng
(The14thFactory,HanjiangToolCo.,Ltd.,Hanzhong723002,China)
Abstract:Inthepaper,theallthoranalyzesthereasonsforformingthecentralhollowinsideelectroslagremeltedingotandpresentsits
formingmechanism.Allthesearehelpfultotheimprovementofproductguality.
Keywords:electroslagremelting;ingot;centralhello.;fortingmechanism
d.孔洞内壁光滑,色泽灰暗,无明亮金属光泽,
前盲
可见波纹状起伏.
目前,精密合金、高速工具钢等特殊钢材的生产,
大多采用了电渣重熔工艺 E‘SR),它对提高钢材的组
织均匀性、各向同性和纯净度具有很大帮助和效果.
本文针对电渣重熔工艺过程中,发生重熔钢锭内部中
心孔洞废品的问题,探讨其形成机理并进行了试骏研
犁一代
2 度品现象
a.重熔钢锭经退火横向锯断后,见在靠近截面
中心位置有近似圆形孔洞 见〔图 l).孔洞直径在
05turn-010Min之间.
b.经用细钢丝测探,孔洞长度占锭高H的l/2~ 图 I 重熔钢锭内部中心孔洞示意图
415之间.
试验方法
c.经切片证实,孔洞在锭底部和锭头部均呈封闭状.
3.1试验设备及参数
收稿日期:2001-10-15 自制单臂单相交流电渣重熔炉
作省蔺介:徐文峰%-81( 〕,男.浙江省兰澳市人,工程师,学 初级电压N 380
士,一直从事高速工具钢的中频感应炉冶炼、电清重
次级电压N 40
熔冶炼及般造、热轧等生产工艺的制定和产品质t的
由棍 县士 懊廿 长 frimm 2500
保降工作
从表 I可以明显看出,在生产任务不变的情况下 , 用了机械上煤,大大减轻了工人的劳动强度.同时,
每年新护型可节约燃料成本2.4万元 (约40%).另 工人每天下班之后还可以利用炉子汽包中的热水洗澡,
外,当有大工件铸造时,开一炉就可完成,相对旧炉 从而取消了以前专为工人洗澡安装的小锅炉,成功地
子工作状况,无形之中又可节约 一部分.本炉由于采 实现了一炉多用,最大限度地发掘了炉子的节能潜力
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