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350 Km/h高速轨用钢的关键冶金技术研究
2014年第 1期 现 代 冶 金 27
350Km/h高速轨用钢的关键冶金技术研究
(中国)J.H.Zeng等
摘 要:350Km/h高速轨对铸坯洁净度 以及质量提出更高的要求,本文主要讨论 了提高攀枝花钢铁集 团公司
350Km/h高速轨用钢洁净度以及铸坯质量的技术方法。通过采取一系列集成创新技术,象 BOF脱磷 、钢包精炼、结晶
器电磁搅拌以及动态轻压下、脱磷率、洁净度以及形态控制等方面得到了很大提升。成分满足[S]≤0.015%,[P]≤
0.025%,[H]≤1.5X10~,Als≤0.004%,T[O]≤20×10~,铸坯中心疏松和偏析≤1.0,中心裂纹和中间裂纹≤0.5,
中心碳偏析指数≤1.05,A类和 B类夹杂物控制水平分别≤2.0和 1.0,优化后的工艺满足生产350Km/h高速轨用钢
技术需求 ,并且实现了稳定生产。
关键词:洁净度;高速轨用钢;内部质量;非金属夹杂物
及在中间包采用碱性覆盖剂等。
1 前言
2.1 在 BOF中优化脱磷
近年来,众多冶金工作者在提高高速轨洁净度、 由于高炉炼铁使用钛磁铁矿,攀钢铁水成分磷含
强度、韧性以及焊接性等方面做了很多努力工作,以 量为0.07%~0.10%、钒含量为0.29%,因此在 BOF
满足用户对高速轨质量 日益增长的需求。 炼钢前应完成提钒任务,也就是所谓提钒后的半钢,
为了生产高品质钢轨用钢,攀枝花钢铁集团公司 其硅含量水平相当低,导致生产重轨冶炼时成渣困
近年来完成了很多有关重轨工艺的系统研究,涉及领 难、脱磷效果不佳。为了提高BOF脱磷率,首先研究
域包括铁水预处理、BOF脱磷、二次精炼、连铸等,通 了高拉补吹以及低拉碳方法,具体如表 1所示。从表
过优化精炼渣、有效气体喷吹、良好的电磁搅拌以及 中可见,当高拉补吹方法改变到低拉碳工艺时,脱磷
动态轻压下等技术可提高连铸坯治净度和质量。攀 率从原来的65.29%增加到82.3%,终点[P]介于
枝花钢铁集团公司也在这些方面做 了优化,结果在生 0.0ll%和0.020%之间的比例 占总炉次的82%。
产350Km/h高速轨用钢时,取得了很大进步。事实 表 1 通过优化操作提高脱磷率
上,2008年,由攀枝花钢铁集团公司为北京一天津铁
路建设提供了27500t高速轨。
本文对攀枝花钢铁集团公司在过去几年来的工
业试验以及得到的结果予以总结,详细 内容如下面章
节所述。
2 装备及工艺操作
图1(略)给出了钢铁集团公司生产350Km/h高
为了进一步提高 BOF中的脱磷率,也优化 了造
速轨用钢采用的技术工艺流程示意图。正如图中所
渣材料,象在转炉喷吹的高氧化铁材料,例如BOF炼
示,整体工艺主要包括铁水予处理、复合吹炼BOF、钢
钢前期产生的污泥,结果脱磷率增加到89.4%,终点
包精炼和RH真空精炼以及连铸和热装、热送。
磷含量低于0.011%。优化的造渣工艺如表2所示。
与原有生产重轨钢工艺相比,现有工艺做了一系 表2 优化造渣方法提高脱磷率/%
列优化,例如,在生产350Km/h高速轨用钢过程中的
脱磷技术、在LF精炼过程中添加特殊精炼渣以控制
精炼渣的终点组成、在RH工位喂线、夹杂物变性以
2014年第 1期
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