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烧结机耐磨材料的改进

技术改造与改进 第33卷2015年第 1期(总第 175期) 烧结机耐磨材料的改进 张进坤 袁德宁 (山东钢铁集团莱芜分公司 莱芜 271104) 摘【 要】针对烧结机混匀料小矿槽、皮带溜槽及烟气管道频繁磨穿的问题,分析了耐磨材料的性能,通过 改变耐磨材料的外形尺寸和制作工艺延长了使用寿命。 【关键词】烧结机 小矿槽 溜槽 陶瓷衬板 耐磨涂抹料 ImprovementofSinteringMachineW ear-ResistantMaterial ZHANGJin-kun,YUANDe-ning (LaiwuCompanyofShandongIron&SteelGroupCo.,Ltd.,Laiwu271104) 【Abstract】Thesmallbinofmixingmaterial,beltchuteandfumepipeofthesinteringmachine arefrequentlywornout.Analyzetheprope~yofwera—resistantmateria1.Theservicelifetimeispro— longedthroughmodifyingtheshapeandsizeandproducingprocessofthewera—resistantmateria1. 【Keywords】Sinteringmachine,smallbin,chute,eeramiesliner,wear—resistantpaint 1 前言 莱钢400m2烧结机于2010年 1月建成投产,年 设计生产能力为392万t,混匀料及混合料系统流 量约为1200t/h。由于烧结机上料系统全为单线 , 混匀料小矿槽 、皮带溜槽运行过程中频繁磨穿漏 料,影响了烧结机的长期稳定运行。同时,大烟道 筒体磨穿造成了烧结机漏风严重 ,不仅烧结机附 近噪声增大,还增加了烧结机吨矿电耗 ,加大了生 产成本。 图1 复合陶瓷衬板使用状况 1一陶瓷片;2一衬板钢板;3一螺栓;4一小矿槽漏斗壁;5一橡胶片 2 存在 问题 (1)小矿槽频繁被磨穿 :小矿槽一直使用 烟道和风箱外圈钢简体频繁磨穿,烧结机漏风率 250mm×370mm复合陶瓷衬板,衬板表面一层为 直线上升,烧结吨矿电耗居高不下。 马赛克状的整齐排列的陶瓷片,中问使用橡胶片 进行缓冲,最后为4mm厚钢板做底。由于复合陶 3 改进方案 瓷衬板陶瓷片较小而且较薄,个别瓷片极容易磨 通过改进耐磨材料的材质、外形尺寸和安装 穿、脱落,导致衬板磨穿。衬板使用状况见图1。 方式延长其使用寿命,提高设备完好率。 (2)烧一1皮带机尾溜槽频繁磨穿:烧一1皮带运 (1)小矿槽衬板改进 :首先烧制尺寸为 输的烧结机混匀料具有较高的附着性。烧一1皮带 80mm×120mm×15mm的陶瓷片,陶瓷片以A103 机尾溜槽由于设计原因,机尾进料冲击东侧漏斗 为主要原料,以稀有金属氧化物为熔剂,经高温焙 壁,导致迎料衬板频繁磨穿,特别是衬板连接缝隙 烧而成特种刚玉瓷。用剪板机将4mm厚钢板剪成 处磨损更为严重,虽尝试更换过多种类型衬板,效 250mm×370mm的小块 ,清除表面铁锈和边棱毛 果均不理想。 刺。在钢板上钻孔 ,将M16×65mm螺栓穿进钢板 (3)大烟道和风箱漏风严重:烧结机已投入使 孑L,用电焊将其固定。使用RTV矽利康陶瓷接着 用将近4a,风箱原喷涂层已被磨损,导致烧结机大

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