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改进型泥炮在宁钢高炉中的应用

2015年11月 第四期 江 全 47 改进型泥炮在宁钢高炉 中的应用 张伟 陈欣 (宁波钢铁有限公司 宁波 315807) 摘 要:高炉泥炮是重要的炉前设备之一,它的性能和效率直接影响到高炉的正常生产。针对泥炮运行时 对机械部分造成较大的冲击,致使设备频繁损坏,严重影响高炉的正常生产,本文论述 了对泥炮的 系统改进。设备经改造后,运行稳定,高炉产能得到了有效提升。 关键词:PLC;编码器 ;泥炮开1:7机 ;液压高炉;比例 阀;调速系统 炮平滑运行,减少机械冲击,大大提高使用人员的 U 日JI舌 操作简易性。系统组成如图1所示 。 随着钢铁行业的快速发展,对高炉炼铁技术以 主要设备: 及炉前设备提出了更高的要求。高炉炉前开 口机 单向阀2个 液压站系统能否持续、高效、安全工作,直接影响到 插装 阀 1个 炼铁的生产效率与钢铁行业的发展。由于原设计 比例换向阀 1个 没有泥炮 回转速度控制,泥炮堵铁 口运行过程 中, 液控单向阀 1个 泥炮转炮惯量较大 (重量 18t),运行速度快,撞到铁 顺序阀 1个 口时强大的惯性冲击力导致泥炮反弹,出现炮 口偏 插装式单向阀4个 离铁 口现象,并导致泥炮回转机构关节轴承、拉杆 插装式溢流阀 1个 碟簧瞬时承载负荷较大,对设备造成严重损坏,零 同时加装了压力传感器用来检测回转压力,一 部件寿命较短,严重制约了高炉大生产。为适应高 方面参与程序控制,另一方面实现画面监控。 炉 自动化和高性能运行的需求,宁钢对2#高炉 2 1.2 电液比例阀 #泥炮进行了系统改造——采用电液比例阀。基 系统采用力士乐电液比例阀,电液比例阀为一 于安全可靠和操作方便的原则设计了 “s7—300+ 体式比例阀(比例阀与电控比例板在一起),其中比 电液比例阀+编码器”的系统结构。泥炮的操作台 例板的1端子为24V+,2端子为0V,3端子为4 手柄开关向PLC发送指令,PLC根据操作台手柄开 ~ 20mA输入信号+,4端子为信号一。3 、4端 关 、编码器、液压站温度、系统压力等信号结合现场 子通过 PLC的AO模块给定。 编码器反馈值分析确定转动位置,再向控制电液阀 2 电气硬件组成 发送速度给定值。在监控系统上能够实时监视系 统的运行状态,能够对各种故障情况进行提示和报 2.1 PLC硬件构成 警。 采用西 门子 s7300系列 PLC(CPU315—2DP) 系统实施控制;选用西 门子 FM351高速定位模块 l 液压硬件组成 采集泥炮回转编码器位置信号,同时拉绳位移传感 1.1 液压回路组成 器信号通过 PROFIBUS总线通讯至 PLC;二种位置 在原设计回路上新增加了转动油缸 电液比例 反馈可以通过画面进行相互切换。回转电液 比例 阀控制 回路,仍保留原控制 回路,以便实现二个控 阀由PLC模拟量模块 SM321输出控制(电流型,4~ 制 回路相互切换。而采用 电液 比例 阀能够控制泥

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