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200kg真空感应熔炼炉冷却水控制系统节能改进
第32卷2O14年第4期(总第 172期) 技术改造与改进
200kg真空感应熔炼炉冷却水控制系统节能改进
盖智谦 何瑞贤
(鞍钢集团设备检修协力中心 鞍山 114021)
摘【 要】 对200kg真空感应熔炼炉冷却水控制系统进行技术改进,将 以往连续供水改为根据需要间断供
水,减少了水、电等能源的消耗 ,减小了设备的磨损,实现了节约能源、降低消耗的目的。
【关键词】熔炼炉 冷却水 时间继电器
EnergySavingImprovementonCoolingW aterControlSystem of
200kgVacuum InductionM eltingFurnace
GAIZhi—qian,HERui-xian
(AnsteelEquipmentMaintenanceSupportingCenter,Ansban114021)
A【bstract]Atechnicalmodificationismadeonthecoolingwatercontrolsystemof200kgvacuum
induction melting furnace.Continuous water supply isreplaced by intermittentsupply as per
requirementsSOastoreducewaterandelectricityconsumptionandequipmentabrasion.Thepurposeof
energysavingandconsumptionreductionisachieved.
K【eywords]Meltingfurnace,coolingwater,timerelay
1 前言 泵驱动 ,不断对炉体进行循环冷却。该控制系统
在节能减排备受瞩 目的今天,迫切需要广大 原设计为当设备开机后冷却水系统即投入运行,
科技人员突破传统思维的束缚,深入生产一线,从 冷却水连续不断供应。但是 ,通过多次仔细观察
细节人手 ,在各种习以为常的表面现象中寻找可 后 ,发现实际上熔炼炉对于冷却水的需求是从熔
以节能降耗的契机,为逐步推动技术创新,做出贡 炼开始起到熔炼结束4h后为止 ,其余诸如试验前
献。 的准备环节和试验后的清理阶段均无须进行冷
本文介绍了一则在科研试验设备上的技术改 却。经过分析后,推断出原设计主要是从保护设
进实例 ,收到了良好的节水、节电效果,为企业节 备的角度考虑,将冷却系统与总电源进行联动控
省了可观的成本。 制 ,可以避免由于人为误操作未能及时进行冷却
所导致的设备事故,以牺牲部分能源来确保主体
2 存在的问题 设备的绝对安全 ,因此选取了这种强制连续供水
200kg真空感应熔炼炉又被称为中频电炉 ,用 的方式。
于模拟冶炼生产过程中各种有色金属的加热、熔 不过,随着控制技术的不断进步,目前完全有
炼过程 ,并通过采集技术参数进行分析和比对 ,为 能力通过一定的技术改进 ,既保证设备安全稳定
科学研究提供指导和服务。某科研单位冶炼实验 运行,又可以挽回不必要的能源浪费,收到同时兼
室拥有一台该型号设备,在国内同类设备中处于 顾安全性和经济性的良好效果。
领先水平。数年来始终安全平稳运行。随着节约
能源和降低生产成本的日益紧迫,科技人
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