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优化工艺控制 轻苯稳产降耗

2011年11月第四期 出 全 55 优化工艺控制 轻苯稳产降耗 张金忠 王加杰 (杭州钢铁集团公司焦化厂 杭州 310022) 摘 要:4E.z-生产工艺控制是操作的重要环节和手段,介绍了焦化厂优化工艺控制参数,实现轻苯稳产降 耗的生产实践。 关键词:轻苯;降耗;洗油;蒸汽 低压蒸汽压力低、含水高、用户多等原因,过热蒸汽 U 日J『吾 温度一直在 150~200~C之间波动,致使脱苯塔的运 杭钢焦化厂的轻苯回收系统是采用焦油洗油 行长期不稳定,降低了脱苯效率;同时导致贫油含 吸苯和管式炉加热富油生产轻苯的脱苯工艺。投 水超标,含苯量过高,影响粗苯回收率。为此我们 产以来洗油消耗和蒸汽耗量居高不下,造成生产成 将进蒸苯区域的总蒸汽压力调节阀设定值从原来 本增加。为此,我们在生产实践中,对系统中存在 的0.6MPa调整到0.45MPa,这样在满足系统需要 的问题进行不断分析,通过优化工艺和强化操作等 的情况下,能有效控制蒸汽的稳定性,提高了管式 措施 ,使轻苯回收率有了明显的提高,同时洗油消 炉对蒸汽的加热效率,使过热蒸汽温度达到270c=【 耗从原来的117kg/吨苯降到lOOkg/吨苯,汽耗从4. 左右。贫油含水量从原来的0.3%降至 0.15%以 5t/h降到了3.5t/h,取得了较好的经济效益。 下,含苯量从 0.4%~0.45%降到0.25%一0.35% , 确保吸苯塔洗苯和富油加热过程中的稳定性;在 1 优化洗油循环量,降低运行成本 减少蒸汽耗量、提高脱苯效率的同时降低了废水量 洗油循环量决定轻苯在煤气中的回收率,也是 的产生,废水量从之前的每天 3O吨降到每天 20 蒸苯系统稳定运行的一部分。我厂2号焦炉投产 吨,减轻了工业废水处理压力。 后,煤气发生量随之增加,达到23000~25000mS/h 3 优化再生器排渣操作,降低洗油消耗 煤气,洗油循环量控制在50~60t/h,塔后煤气含苯 量在 2g/m3以下,可洗油消耗、电耗、汽耗等也随之 焦炉煤气中苯采用洗油吸附的原理吸收。原 增加 。之后,焦炉结焦时间又从 2l小时缩短到 18 料洗油是向外单位高价采购,每年根据产量高低需 小时,相应的煤气发生量进一步增加到25000~ 消耗洗油800~900吨。在吸苯、脱苯生产过程中, 30000m3/h, 但洗油循环量没有多大改变,油耗量大 易使洗油成份发生质的变化,降低了吸苯效率,甚 等问题依然存在。为此,我们通过生产各环节进行 至每年报废一大批洗苯油。为保证洗油能在较长 分析发现,认为洗油循环量有调整的余地,按 1.5 时间循环使用,在控制上,我们根据洗油质量化验 1.7kg/m3煤气的洗油用量来控制是最经济的,结果 报告,细心调节相关工艺参数,重点对洗油再生器 表明:虽然塔后煤气含苯提高到2.5 3.5g/m3,但 装置排渣操作进行调整,排渣周期从原来每月一 仍能有效吸收煤气中的苯族烃;既增加煤气的热 次,改为每星期定量排渣一次,不让老渣带人系统, 值,又降低了运行成本。 及时除渣后,洗苯油循环使用得到了保证,做到基 本无报废。洗油耗量从原来

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