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制酸系统净化工序的改造

· 46· 有 色 冶 金 节 能 口环保与综合利用 制 酸 系 统 净 化 工 序 的 改 造 王艳超 (中冶葫芦 岛有色金属集团有限公司,辽宁 葫芦岛 125003) [摘 要 】 本文介绍 了某企业锌精矿氧化焙烧制酸一系统净化工序改造前后的工艺流程 、动力波洗涤器 的结构和 特点、净化工序中主要设备的技术规格和特点。生产实践表 明,动力波洗涤器具有很强 的烟气净化 能力 ,良好 的可 靠性和适应 能力 。 [关键词] 冶炼烟气 ;净化 ;动力波洗涤器 [中图分类号]TF805.3 [文献标识码]B [文章编号]1008—5122(2010)02—0046—04 ImprovementonPurificationProcessofAcidM akingSystem W ANG Yan。chao Abstract:Thistextdescribestheprocessflow before-and-afterimprovingpurification processofacid makingsystem in a zinc concentrate calcination plant,the structuralcharacteristicsofdynamic wave scrubber,thespecificationsandfeaturesofmainequipmentatpurification process.Production proves thatdynamicwavescrubberhasastrongabilitytocleanthefurnacefumegas,withgoodperformanceson reliabilityandsuitability. Keywords:smeltingufmegas;purification;dynamicwavescrubber 1 概述 、 2 工艺流程 某企业锌精矿氧化焙烧制酸一系统投产于 2.1 改选前工艺流程 1991年,采用锌精矿高温氧化沸腾焙烧 ,两转两吸 改造前工艺流程见图 1。 制酸工艺 ,硫酸生产能力 80kt/a,(以 100%HSO 自电除尘器出来的高温烟气从底部进入空塔 , 计 ,下同)。经过 1O多年的生产 ,主体设备陈 旧老 经顶部稀酸喷淋洗涤除尘 ,降温至65~75℃,进入 化 、效能低下、泄露严重 ,经多次检修仍无法根本解 填料塔 ,经稀酸喷洒进一步除尘,降温至约 55—60 决。为确保生产稳定 、增加企业效益 ,公司于2008 ℃,再从间冷器顶部进入 ,与喷洒的稀酸在管内并流 年对该系统进行 了全面改造 ,通过适当加大焙烧强 接触 。冷却水走管外,烟气被冷却至约40℃依次经 度,使硫酸生产能力达到 100kt/a,同年 10月一次 过两级电除雾器后送干燥塔。 投产成功。 原净化工序设备配置为 :空塔 (中5000×11000 制酸系统改造后仍沿用原有 的3+1、1VI一Ⅲ mm,钢壳 内衬瓷砖)、填料塔 (5000×11O00mm,‘ Ⅱ两转两吸工艺,充分利用 了原有设备和厂房 ,净化 全玻璃钢)、间冷器 (F=840m ,铅管)、电除雾器 采用 了目前广泛应用的动力波洗涤技术 ,下面就净 (M174,250mm,一级 PVC,二级铅)。经过多年生 化系统的改造作简要介绍。 产 ,逐渐暴露诸多弊端 : (1)由于空塔除尘效率有限(约60%),在前端 [收稿 日期]2009—0

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