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紫金棒材炉区自动剔除装置的改进

4 2012年 l1月 第四期 紫金棒材炉区自动剔除装置的改进 陈 烽 (杭州钢铁集 团公司小连轧公司 杭州 310022) 摘 要:对杭钢紫金棒材线加热炉进料区的检测元器件进行改进和程序优化,对坯料 自动进行跟踪、定位。 自动剔除不合格坯料。满足了安全生产的要求,提高设备运行效率、降低了维护费用。 关键词:自动剔除;精确定位 ;变频器;编码器;对射光 电管 过程优化、报警和时间的记录、测量值和设计值的 U 日Jl舌 记录。AC450之间通过系统总线(MB300)连接、通 杭钢紫金80万吨棒材生产线系统的炉子区域 信。可通过AC80控制具体的传动柜。通过工业以 由上料台架、入炉辊道和出炉辊道组成。人炉辊道 太网与各个主操室的操作站相连,操作员利用操作 负责将钢坯输送到加热炉 内。其 中包括钢坯长度 站工控计算机执行过程监控、参数设置和修改。 的检测、位置的检测、不合格钢坯的剔除都在人炉 1.2 AC80控制器 辊道上进行。人炉辊道上的检测元气件有脉冲发 AC80是专为传动设计的高性能PLC,负责整个 生器、光栅。剔除装置的主要设备位于炉区进钢辊 设备的逻辑控制、开关量处理、数据通讯等。通过 道第二组(FCRT2)上。它采用电气控制,液压驱动。 ModuleBus与 I/O模块通讯,也能通过 DRIVEBUS 平时生产时,炉区输入辊道和剔除装置采用 自动控 控制各个传动机构。 制,但 由于部分钢坯参差不齐,有时剔除装置会误 1.3 ACS800变频控制器 动作,将正常的钢坯剔除,影响生产;而不合格的坯 ACS800是变频传动柜。其功能强大,功率范 料没有及时剔除,进入到炉内,损坏加热炉的硬件 围广 (2--5500KW)。传动柜可以和上位机 AC450 设施,造成设备事故。为了更好地保护加热炉,实 或AC80实现通讯,达到高精度 自动控制。传动柜 现资源的合理化应用,提高生产效率,本人参与了 有多个通讯接 口和通讯控制平台,在轧钢系统中得 剔除装置程序优化设计,对现场的检测元器进行改 到广泛地应用,有 明显的优势。 进。通过现场调试 ,成功地实现了在 9米—— 12米 1.4 WL45一P260镜面反射型光电器 范围内的钢坯的安全进炉,彻底解决了剔除装置误 WL45一P260镜面反射型光电器是一种光电传 动作的发生,保障了炉子的安全和生产的顺利进 感器。靠反射发出的光源来检测物体。现采用 行。 WL45一P260型:1:暗时接通,即光中断时输出端一 个高电平;0:亮时接通,即受光时输出端一个低 电 1 电气控制系统组成 平。它的优点调试比较简单,维护简单。 炉区辊道 和剔 除装置 的控 制系统 主要 由 1.5 有电气控制的油缸,液压驱动 ACA50控制器、AC80控制器、ACS800变频控制器、 油缸能驱动四至五吨的钢坯,满足现场 150方 脉冲发生器和WL45一P26o型光栅等组成。 坯(2吨)、200方坯(3.7吨)钢坯的剔除要求。具体 1.1 ACA50控制器 控制由MCC1的DO点输出到继电器控制电磁阀,

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