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炼铁厂高炉上料主皮带减速机的故障分析.pdf

炼铁厂高炉上料主皮带减速机的故障分析

第29卷2011年第1期(总第151期) 问题研究 炼铁厂高炉上料主皮带减速机的故障分析 张延昌 胡 军 宫文军 耿凤秋 赵长利 (鞍钢股份计量厂 鞍山 114000) 摘 要 利用振动分析仪对其齿轮箱进行振动监测,早期发现故障隐患,跟踪齿轮箱振动状态的变化 , 推测故障的发展和变化过程 ,提早作好维修准备,可避免突发事故发生,为确保设备正常安全运行提供 了可 靠的依据。 关键词 齿轮 轴承故障 不对中 频谱分析 1 前言 3 减速机测量值及频谱分析 现有的齿轮振动诊断中,通常以振动理论为 3.1 减速机各测点振动值的比较见表 1。 依据,在诊断过程中,利用CSI2130双通道振动采 集仪,进行振动的数据和波形采集,应用分析软件 表1 减速机各测点振动值的比较 mm,s 进行分析诊断,从而较为准确地找出其故障的原 因和部位。炼铁厂新 1号高炉上料主皮带是关键 设备,它是由4台电动机 、减速机拖动主皮带给高 炉进行上料。这4台电动机、减速机如有 l台发生 故障,将直接影响高炉的产量,严重时可能会导致 停产。所以对该设备的日常点检和周期监测 ,就 显得十分重要。 新 1号高炉上料主皮带3号减速机是设备状 态监测室监测的关键设备,该设备运行状态一直 不好。2007年 11月现场对 3号减速机进行 了检 修,11月27日对该减速机进行了检测,减速机各测 点的振动值都不大,12月末,点检员对该设备进行 日常点检时发现3号减速机的一轴振动值增大 , 2008年 1月2日对该设备进行了检测分析。 2 设备结构测点布置 新1号高炉上料主皮带3号减速机结构及测点 在减速机的振动测量中,如果减速机各点的 分布(见图1)。 振动普遍增大,说明减速机的故障出现在齿轮上; 如果各点的振动值有一点或两点增大,说明减速 减速箱 机的故障出现在轴承上。通过上面测量的减速机 各点振动值的比较,一轴、二轴和三轴的轴向振动 值显著增加,一轴 、二轴垂直方向振动值增大。可 以看出测点4、测点6的振动值较大,其他测点的振 动值相差不大。由于测点4、测点6是相邻的两个 测点,且测点4的振动值比测点6的振动值稍大, 因此,断定减速机测点4的轴承存在故障。 3.2 减速机的频谱分析 图1 新1号高炉上料主皮带3号减速机结构 (1)比较2007—11—27和2008—01—02测量的高 频频谱图,可清楚地看到2008—01—02测量的测点 3、测点4频谱高频能量增长较大(见图2,图3);在 一 66— 问题研究 ∞●0 一c0I1盘 一 0《∽皇 第29卷2011年第 1期(总第151期) M ∞ 】‘ 低频频谱中低频能量也增长较大,

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