调速部分总结报告.docVIP

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调速部分总结报告

解体检修2只高压主汽门,#2阀杆卡涩,待砂轮打磨主阀杆与主阀碟内衬后装复,阀杆活动自如,阀杆密封行程为17.1mm(标准14.2—17.2mm),#1阀杆活动正常,阀杆密封行程为12.50mm,测量主阀行程#1为119.44mm,#2为115.8mm (标准:98.6-104.6mm);阀座、主阀碟宏观检查完好,主阀碟打磨清理后红丹吃线,阀线均匀连续;研磨弹簧导杆与衬套,红丹吃线,自密封线均匀连续;滤网取出检查无吹蚀、变形、裂纹,网孔畅通无堵塞;弹簧检查无锈蚀、弯曲、裂纹,自由长度符合要求;各部件喷砂、打磨去氧化皮后测量各部间隙如下: 主阀杆与衬套间隙(标准:0.26-0.33mm): #1:上部0.26mm;中部0.28mm;下部0.32mm #2:上部0.37mm;中部0.36mm;下部0.32mm 主阀碟与衬套间隙:#1 0.90mm;#2 0.65mm 疏水法兰清理后更换垫片装复;疏水逆止门清理,更换垫片后装复。 解体检修4只高调,拆出弹簧座及横臂杠杆、销子,弹簧检查无锈蚀、弯曲、裂纹,销子砂纸打磨后加二硫化钼装复;#4高调阀盖螺栓与螺帽咬死,气割后更换螺栓螺帽一套;阀杆上部螺纹检查完好,测量预启行程为:#1 3.2mm;#2 3.14mm;#3 3.01mm;#4 3.26mm(标准:3.26±0.25mm),阀杆行程为:#1 36.2mm;#2 35.3mm;#3 35.6mm;#4 35.2mm(标准:34mm);阀碟宏观检查完好,打磨清理后红丹吃线,阀线均匀连续;各部件打磨去氧化皮后测量各部间隙如下: 阀杆与套筒间隙(标准:0.25-0.30mm): #1:上部0.35mm;下部0.30mm #2:上部0.27mm;下部0.25mm #3:上部0.31mm;下部0.33mm #4:上部0.35mm;下部0.30mm 阀碟套与阀杆套间隙(标准:0.25-0.30mm): #1:上部0.40mm;下部0.25mm #2:上部0.26mm;下部0.29mm #3:上部0.52mm;下部0.48mm #4:上部0.29mm;下部0.30mm 疏水法兰清理后更换垫片装复。 解体检修2只中调,拆出弹簧座及横臂杠杆、销子,弹簧检查无锈蚀、弯曲、裂纹,销子砂纸打磨后加二硫化钼装复;十字头与阀杆接合部研磨后用红丹接触检查良好;修前测得预启行程为空,修理阶段取出支撑套与小阀,喷砂去氧化皮,修后预启行程为:左 20mm、右19mm(标准:20±1mm),主阀行程为:#1 127mm;#2 128mm(标准:107±3.5);滤网检查无吹蚀、变形、裂纹,网孔畅通无堵塞 ;各部件打磨去氧化皮后测得各部间隙如下: 阀杆与套筒间隙(标准:0.28-0.34): #1:上部0.34mm;中部0.31mm #2:上部0.29mm;中部0.28mm 疏水法兰清理后更换垫片装复。 解体检修2只中主,拆出曲柄、连杆、销子,打磨清理后加二硫化钼装复;#2中主阀盖螺栓与螺母咬死,气割螺母3只更换备品;修前轴密封环压痕过深造成轴偏离曲柄箱端过多,更换2只密封环,研磨红丹检查,密封环与衬套全圆周上100%接触;打磨清理轴、摇臂及衬套,修后测得摇臂与轴间隙:左0.34mm、右0.36mm,轴与衬套间隙:左0.51mm、有0.74mm ,衬套与摇臂窜动为:左 2.3mm、右2.35mm;打磨清理阀碟,阀线连续。 解体检修油动机遮断阀,阀座用研磨膏进行了研磨;活塞、阀杆进行了打磨清理;弹簧宏观检查无裂纹、锈蚀、弯曲。 调速保安装置 解体检查电液转换器,研磨进油口、回油口、泄漏口,使其无毛刺,压缩空气吹净后更换O型圈装复。 解体检修危急保安器,检查发现弹簧无变形,锈蚀,飞锤表面光滑、无毛刺、锈蚀,喷油试验油管畅通,正常运行情况下,扳机与飞锤间隙为1.82mm,遮断情况下,扳机与飞锤间隙为9.6mm;对飞锤、导向套、衬套研磨后,煤油清洗,测得相关间隙为:飞锤与导向套径向间隙为0.07mm,飞锤与限位衬套径向间隙为0.06mm,衬套与壳体径向间隙为0.03mm,压缩空气吹净后反顺序装复。 拆除与危急遮断油门相连的连杆,脱扣板及扳机,解体检修危急遮断油门。检查发现滑阀表面无磨损、锈蚀,弹簧无锈蚀、扭曲、断裂,碟阀密封面无凹坑、麻点,红丹检查阀线均匀连续,测量遮断滑阀行程为9.7mm,试验滑阀行程为17.6mm,清洗各部件后测量遮断滑阀与套筒间隙为0.06mm,试验滑阀与壳体间隙为0.06mm,压缩空气吹净后装复,杠杆传动灵活,无卡涩。 解体检修安全油溢流阀,煤油清理各部件后测得活塞与套筒径向间隙为0.06mm,活塞杆与套筒间隙为0.09mm,压缩空气吹净后更换O型圈装复。 解体检修高压油溢流阀,检查发现弹簧无锈蚀、扭曲,自由长度为40mm,各节流孔无堵塞、吹

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