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300mw锅炉燃烧器改造及改造效果.doc

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300mw锅炉燃烧器改造及改造效果

300MW锅炉燃烧器改造及改造效果摘要:天津大港发电厂3#锅炉机组投运后,出现了严重的水冷壁高温腐蚀,电厂对锅炉进行了换烧烟煤改造。介绍了锅炉及燃烧器的性能结构特点及本次改造效果。 关键词:高温腐蚀;燃烧效率;低NOX排放量   天津大港发电厂二期工程3、4号锅炉由意大利Franco.Tosi锅炉厂制造,采用ABB-CE技术及其许可证生产。锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛平衡通风、强制循环汽包炉,D型布置,摆动式燃烧器四角切圆燃烧,固态排渣,半露天布置,全钢构架。制粉系统采用双进双出钢球磨半直吹系统。   锅炉原设计煤种为山西晋中南贫煤,在锅炉运行过程中,水冷壁管发生严重的高温腐蚀,且速度极快,导致机组不能安全稳定运行。同时由于山西晋中南贫煤供应量不足,将燃用煤种改为烟煤,为此改造燃烧器及制粉系统。 1、锅炉原设计情况 1.1?锅炉主要设计参数   过热器出口蒸汽流量1110t/h;过热器出口蒸汽温度540;过热器出口蒸汽压力17.4?MPa(g);锅炉给水温度296:再热器蒸汽流量878.8t/h;再热蒸汽进口蒸汽压力3.78MPa(g);再热蒸汽出口蒸汽压力3.6MPa(g);再热蒸汽进口/出口蒸汽温度328/540;省煤器进口给水温度296。 1.2?锅炉原设计燃料及改造后的燃料   锅炉原设计燃用晋中贫煤,改造后的设计煤是大同烟煤,校核煤是神木烟煤。经综合分析,改造后燃用煤种为易着火稳燃、易燃尽、结焦性较强的烟煤。采取相应措施,可确保着火稳定和低负荷稳燃;只要有足够停留时间和适当的煤粉细度,就可达到理想的燃尽水平。同时,在燃烧器设计时,重点考虑采取有效措施来防止水冷壁高温腐蚀和炉膛水冷壁结焦。 1.3?锅炉制粉系统   原制粉系统采用的是双进双出钢球磨冷一次风机正压半直吹系统。   从空预器出来的一次风分成两部分:一部分到制粉系统用于煤粉的制备,并经分离器作为三次风送入炉膛,这部份风量约占18%;另一部分从预热器出来后与分离器出来的煤粉混合,作为一次风送入炉膛,这部份风量约占9.4%。 1.4?燃烧器   原设计燃烧器采用典型的贫煤燃烧器结构,4层一次风,两两集中布置,一次风采用宽调节比型燃烧器,两层三次风高位布置。 2、水冷壁高温腐蚀的原因   由于锅炉的一次风率较低,同时又采用了垂直浓淡型燃烧器,并采用了一次风两两集中布置等强化着火和稳燃的措施,使燃烧器区域的热负荷较高,同时使该区域处于缺氧燃烧的状态,这是造成水冷壁高温腐蚀的最主要原因;同时来煤硫份含量偏高也加速水冷壁高温腐蚀的速度。 3、改造方案 3.1?制粉系统   制粉系统由原来的半直吹系统改为正压直吹系统,一次风率由原来的9.4%改为19.3%。煤粉细度R90=20%。共4台磨煤机,其中在MCR下3台运行,l台备用。 3.2?燃烧器 3.2.1?燃烧器改造原则   在保留原锅炉燃烧器的着火、稳燃效果好,NOx的排放水平低,烟气侧偏差小,煤种适应能力强等优点的同时,本锅炉燃烧器的设计重点是从根本上解决水冷壁高温腐蚀问题,同时保证水冷壁不结焦。 3.2.2?燃烧器改造范围 (1)本次改造不改变炉膛的几何尺寸(包括炉膛断面、高度、容积等)。 (2)重做燃烧器本体、燃烧器风箱风道和挡板风箱。 (3)原来的大风箱保留,燃烧器与大风箱的接口不变,燃烧器风箱风道的上下标高不变。 (4)点火方式为三级程控点火,为高能点火器点液化气,然后点重油,再点燃煤粉。 (5)原来的二次风门执行器和燃烧器摆动执行器保留 (6)?燃烧器喷口宽度不变。 3。2.3?燃烧器改造方案   本改造工程燃用设计煤质为大同烟煤,通过前述煤质特性分析及有关工程锅炉燃烧器的成功设计经验,并根据招标文件中的各项要求,最终确定了燃烧器方案。 ????改造后的燃烧器设计参数:一次风速28m/S;二次风速50m/s;一次风率19.3%;二次风率78.2%;一次风湿75;二次风温336。其主要特点如下:   针对锅炉改造燃煤的特点,燃烧器采用适当拉开形式并选取较小假想切圆直径;一次风喷口采用了哈锅特色的水平浓淡煤粉燃烧器;燃烧器上部二层OFA喷嘴反切,其中上部二层OFA喷嘴采用哈锅最新开发的水平摆动式喷口;OFA喷嘴高位布置。   改造后仍采用4层一次风喷口,2层油风室,1层燃尽风室,辅助风室改为6层。2层油风室正常运行时作为二次风室。   二次风挡板采用NABB-CE典型结构,非平衡式。整个燃烧器同水冷壁固定连接,并随水冷壁一起向下膨胀。燃烧器部分隔板同水冷壁刚性梁连接在一起,以保证锅炉炉膛水冷壁的整体刚性。   本燃烧器采用CE传统的大风箱结构,摆动式喷口。由隔板将大风箱分成若干个风室。二次风室装有导流板,二次风喷口装有均风导向隔板,可

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