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SVEDALA-磨煤机差压料位控制系统研究与分析

通过对料位控制系统分析,找出其不足之处,进行差压料位测量系统改造,以准确测量出实际料位值,当机组负荷调整时,消除料位和给煤量的滞后,提高信号的稳定性,以及锅炉响应机组负荷的速度,适应“两个细则”对AGC快速变负荷要求。 概 况 1 存在问题 系统现状 改进目标 1.1 原因分析 1.2 主要原因 1.2 主要原因 1.2 主要原因 2 采取措施 3 现场实施 3 现场实施 3 现场实施 3 现场实施 3 现场实施 3.3.2 DCS自动吹扫功能,如图8。 编译完毕后,进行比较通过。 3 现场实施 3 现场实施 现场检查,电缆接线准确,如表2。 实施3.5:管路敷设 实施3.6:控制柜安装 3 现场实施 现场检查,柜内管路连接及其端子接线如图9。 3 现场实施 实施3.7:DCS组态 3 现场实施 附图3 3 现场实施 原设计机组新增DCS通道如表3。 3 现场实施 经过检查实际通道组态,端子排查找,修改如表4。 修改标签,赋块地址。 3 现场实施 实施3.8:系统调试 4 改进效果 改进效果 4.1建立了差压料位信号 4.1.1 料位信号曲线,如图10。 4.1.2 取样管路无磨损,如图11。 技经分析 4.2 技术指标 料位测量的稳定性得到提高,进一步提高料位,不但可以降低磨煤机单耗,磨煤机电流同比降低约10A,功率降低92kW,而且由于磨煤机料位的稳定和磨煤机储粉能力的提高,进一步提高AGC品质,机组调节速率K1、调节精度K2、响应时间K3、综合指标KP在全省50多台投入AGC机组中,综合指标名列前茅 ,#4机组综合指标荣获第1名,AGC奖励显著。 技经分析 技经分析 4.4 社会效益 差压料位控制系统改造成功,开创了在两端为隔板布置、非中空筒布置磨煤机增加差压料位测量的先例,探索出取样管路敷设方法、防堵吹扫逻辑和自动控制方案,通过技术查新,该项技术处于领先水平,极具推广应用价值。 该项目实现节煤,减排粉尘、二氧化碳和二氧化硫,取得良好的社会效益。 5 成果推广 *五 河 供 电 公 司 调 度 班 QC 小 组 * SVEDALA磨煤机差压料位控制系统研究与分析 国电菏泽发电有限公司 2012.11 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 摘 要 国电菏泽公司 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 国电菏泽公司 原料位测量使用电耳,其原理为通过测量噪声水平,产生音频信号,通过控制器产生(4~20)mA DC,进入DCS显示和控制;由于内部噪音与煤的硬度、钢球的大小、一次风速、一次风量等外部环境有关,与内部煤粉量的多少并不成线性关系。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 国电菏泽公司 料位信号不稳定,随负荷变化慢,当超出电耳测量范围时,线性度变差,无法反映实际料位。 料位差压测量不准确,致使磨煤机不能工作在最佳料位,影响机组负荷调整。 针对料位信号缺陷调查数据进行统计分析。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通过改进,建立差压料位信号,自动控制系统正常投入,磨煤机起运后,系统料位建立,正常值在(1800~2500)Pa。 国电菏泽公司 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 根据现场检修调试经验和运行观察情况,发现造成料位测量信号波动大、精度差的原因有以下6个方面。 国电菏泽公司 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.2.1 针对煤质不稳定,采

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